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EDI电流电压一直跳动

发布时间:2022-08-16 02:57:53

㈠ LED驱动电源输出电压及电流不停跳动是什么原因

led驱动电源输出电压
及电流不停跳动。应该
是滤波的电解电容坏了。

㈡ 用万用表测量直流电压时,数值一直跳动是啥原因

如果你测的是整流器输出的直流电,由于电压存在波动,这种现象是正常的;如果测的是电池或电瓶,这可能就是万用表的问题了。

㈢ 公司有一台超纯水设备,最近发现EDI模块电导率持续不断的往下降从6兆欧降到2兆欧,是很平缓的下。看补充

1、系统没用多久 二级RO产水应该在2μs以下才对,看下你二级反渗透回收率是不是调的太高了专(但这不是主属要原因)

2、还有你EDI的水量是不是写错了?水量太大了
3、EDI进口压力为0是有问题的,至少会有一定的被压 1-3Kg;
4、PH要严格控制;
5、电流电压比较正常,你可以试着增加点电流,看水质电阻是否会有回升;

㈣ 为何用电子式万用表测量电压电流是跳动的用指针式万用表测量就是稳定的

一个比较灵敏而已,因为数字的显示比较准确,会一直跳动,这是很正常的,电流电压,本来就是动态的!

㈤ led恒压驱动器空载输入/输出电压跳动是什么原因(小功率)

恒压的驱动比较少见,不过貌似真正的好的驱动方式是恒压的,不过恒流的比较流行,所以也说不准,另外,不管是恒压还是恒流的驱动,假如输出电压跳动,可能是IC的问题,是IC的恒流或者恒压精度不够。就是IC的性能不好。
还有一个原因,可能是驱动的输出超出了IC芯片的安全范围。不过你这里说的又是空载,所以我觉得前面那种可能较大。
满意请采纳!

㈥ 为什么超纯水设备EDI的电压会不断升高,有400伏,之前只有50V左右。到底离子交换树脂出了什么问题

首先要说明的是EDI系统随着运行时间的延长,电压是会逐步升高的。一般电压超过600伏的时候,就应该停用检修维护,因为模块因高电压而发热,将树脂烧坏。

引起电压不断升高的原因:

1)如果一开始投用,短时间内就出现电压快速升高的现象,那么你首先得去检查树脂的装填量是否到位,如果装填量不够,那么就会出现空穴,会出现电压不断升高,而电流却没有的现象;

2)如果是长时间使用后出现电压不断升高,原因一般是因为电离水对树脂的再生速度与树脂交换离子释放的速度不能同步,可以理解为水电离生成的H+与OH-没来得及再生失效态的树脂引起的。

3)国产EDI和进口EDI系统的区别就是国产设备的运行时间较短,出水指标偏低而且不够稳定。维护周期比进口设备要提前。

(6)EDI电流电压一直跳动扩展阅读:

EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压差增大、产水,浓水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染。

产水电阻率低原因分析

1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。

2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。

3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。

产水电导率大于进水电导率原因

1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。

2、浓水室压力大于淡水室压力。

3、电流增加,产水水质反而下降原因。

㈦ edi电源故障是什么原因

一、淡室水质突然下降,电耗增加,转子流量计上有黄褐色铁锈

故障原因分析:

1、原水含铁量较多,或管网有腐蚀,铁溶入水中。

2、个别膜破裂,电极腐蚀断裂,电极接线柱松动。

故障处理方法:

1、加强edi电渗析器的原水预处理。管路尽量不使用铁管,而要有防腐措施,开车时管网存水要排放干净,受铁污染处要及时清洗。

2、及时调换破膜或断极,电极的接触要良好。

二、水压高、出水量低或水流不畅

故障原因分析:

1、开车前管路未冲洗干净,致使杂质堵塞水流通道。

2、edi电渗析器级段间的水流倒向时,进出水孔错位。

3、在组装时,隔板和膜的进出水孔未对准,或是部分隔板框网收缩变形,或是隔板框和隔网厚度配合不适当。

故障处理方法:

1、拆开edi电渗析器清查出水孔、布水槽等处杂物,然后重新组装,或在进水管道加设过滤器。

2、对进出水孔错位,要仔细检查并重新组装测试。

3、变形的隔板要调换。对隔板加工要注意厚度均匀,与框网厚度的配合要良好。

三、电流不稳、出水流量不稳及压力表抖动等

故障原因分析:

1、edi电渗析器流量计及压力表离泵出口太近,受水泵冲击而抖动,或是系统阻力太大。

2、空气未排尽,或水泵吸口管路漏气使水带气。

故障处理方法:

1、改装流量计和压力表的位置,并尽力减少系统阻力。

2、设法使装置内空气排尽,修好edi电渗析器漏气处。

㈧ 超纯水设备EDI模块出现故障的原因有哪些

1.EDI模块在长期在大电抄流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,而造成EDI接近两极的膜片发热变形,浓水压差增大,影响产水水质与水量;
2.EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用;
3.当EDI设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;
4.EDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用;
5.在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;

㈨ LED驱动电压不稳定上下跳动

led灯的驱动电源是恒流源,输出的电流是一定的,电压本身就不是定值,在一个范围内。不需要维修。

㈩ EDI超纯水设备模块出现故障的原因有哪些

1.EDI模块在长期在大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,专而造成EDI接近两极的属膜片发热变形,浓水压差增大,影响产水水质与水量;
2.EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用;
3.当EDI设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;
4.EDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用;
5.在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;
6.电流电压超出额定值或人为误操作,系统维护管理不当,没有遵守EDI模块的使用条件;
7.EDI进水前无精密过滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。

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