❶ 沉降器為何要用汽提蒸汽汽提蒸汽量對催化劑循環有何影響
汽提蒸汽用來置換催化劑顆粒和間賣基銷及顆粒微鋒臘孔內所攜帶的油氣,從而減少反應產物損失和再生器燒焦負荷。由於汽提蒸汽與催中游化劑逆向運行,蒸汽對催化劑循環量有一定阻礙作用,汽提蒸汽量的大小對待生斜管推動力及催化劑循環量有較大的影響。
❷ 催化裂化過程詳解
一般催化裂化裝置的加工過程分為反再部分、分餾部分、吸收穩定部分,下面分別介紹
.1反應-再生系統
原料油經過加熱汽化後進入提升管反應器進行裂化。提升管中催化劑處於稀相流化輸送狀態,反應產物和催化劑進入沉降器,並經汽提段用過熱水蒸氣汽提,再經旋風分離器分離後,反核慶應產物從反應系統進入分餾系統,催化劑沉降到再生器。在再生器中用空氣使催化劑流化,並且燒去催化劑表面的焦炭。煙氣經旋風分離器和催化劑分離後離開裝置,使催化劑在裝置中循環使用。
反應系統主要由反應器和再生器組成。原料油在裝有催化劑的反應器中裂化,催化劑表面有焦炭沉積。沉積的焦炭的催化劑在再生器中燒焦進行再生,再生後的催化劑返回反應器重新使用。反應器主要為提升管,再生器為流化床。
再生器的主要作用是:燒去催化劑上因反應而生成的積炭,使催化劑的活性得以恢復。再生用空氣由主風機供給,空氣通過再生器下面的輔助燃燒室及分布管進入。
在反應系統中加入水蒸汽其作用為:
(1)霧化——從提升管底部進入使油改慧握氣霧化,分散,與催化劑充分接觸;
(2)預提升——在提升管中輸送油氣;
(3)汽提——從沉降器底部汽提段進入,使催化劑顆粒間和顆粒內的油氣汽提,減少油氣損失和焦炭生成量,從而減少再生器負荷。汽提水蒸氣占總水蒸氣量的大部分。
(4)吹掃、松動——反應器、再生器某些部位加入少量水蒸氣防止催化劑堆積、堵塞。
2分餾系統
由反應器來的反應產物油氣從底部進入分餾塔,經塔底部的脫過熱段後在分餾段分割成幾個中間產品:塔頂為富氣,汽油,側線有輕柴油,重柴油和回煉油,塔底產品為油漿。輕、重柴油分別經汽提後,再經換熱,冷卻後出裝置。
分餾系統主要設備是分餾塔,裂化產物在分餾塔中分餾成各種餾分的油品。塔頂汽在碧老粗汽油分離罐中分成粗汽油和富氣。
3吸收—穩定系統
該系統主要由吸收塔,再吸收塔,解吸塔及穩定塔組成。從分餾塔頂油氣分離器出來的富氣中帶有汽油部分,而粗汽油中則溶解有C3,C4 組分。
吸收—穩定系統的作用就是利用吸收和精餾方法,將富氣和粗汽油分離成干氣(C2),液化氣(C3 、C4)和蒸汽壓合格的穩定汽油。
❸ 催化提升管為什麼要用干氣做提升介質,對整個反應有什麼更好作用
用干氣抄提升使再生催化劑預加速,控制適宜的催化劑密度,保證良好的劑油接觸效果。還能鈍化催化劑上的重金屬,改善反應選擇性。 優點有四:1 減少含硫污水的排放量。 2 可降低提升管進料段的蒸汽分壓,減輕高溫催化劑的水熱失活。 3 干氣中的輕烴預先和再生催化劑接觸,輕烴分觸使催化劑上活潑重金屬表面覆蓋了少量的炭,可抑制鎳的脫氫活性。 4 因干氣中C3以上組分與高溫催化劑接觸會分解生焦,降低催化劑的活性,所以提**氣中C3以上組分不大於6% H2含量約20%效果較好。 查看原帖>>
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❹ 小型提升管催化裂化實驗裝置主要包括哪些部件
抄小型提升管催化裂化試驗裝置採用單段提升管反應器,共包括四部分:
1)迸料進氣系統;
2)反應一再生系統;
3)產品收集系統;
4)自動化控 制系統。
進料進氣系統由霧化水泵、汽提水泵、進料高壓 泵、空氣閥、氮氣閥和各種轉子流量計組成。
反 應——再生系統包括提升管反應器、分離沉降器、汽 提器、待輸線、再生沉降器、再生器、再生劑輸送線、 進料噴嘴、汽提器底塞閥及再生器底塞閥組成。
產 品收集系統包括回煉塔、氣液分離塔(含冷卻系 統)、裂化氣和煙氣計量系統及CO2分析儀。裝置 採用DCS控制系統。
❺ 催化裂化提升管反應器的提升管反應器
提升管上端出口處設有氣—固快速分離構件,其目的是使催化劑與油氣快速分離以抑制反應的繼續進行。快速分離構件有多種形式,比較簡單的有半圓帽形、T字形的構件,為了提高分離效率,近年來較多地採用初級旋風分離器。實際上油氣在沉降器及油氣轉移管線中仍有一段停留時間,從提升管出日到分餾塔約為10-20s。,而且溫度也較高一般為450-510℃。在此條件下還會有相當程度的二次反應發生,而且主要是熱裂化反應,造成於氣和焦炭產率增大。對重油催化裂化,此現象更為嚴重,有時甚至在沉降器、油氣管線及分餾塔底的器壁上結成焦塊。因此,縮短油氣在高溫下的停留時間是很有必要的。適當減小沉降器的稀相空間體積、縮短初級旋風分離器的升氣管出口與沉降器頂的旋風分離器入口之間的距離是減少二次反應的有效措施之一。據報道,採取此措施可以使油氣在沉降器內的停留時間縮短至3s,熱裂化反應明顯減少。
提升管下部進料段的油劑接觸狀況對重油催化裂化的反應有重要影響。對重油進料,要求迅速汽化、有盡可能高的汽化率,而且一與催化劑的接觸均勻。原料油霧化粒徑小可增人傳熱面積,而.只由於原料油分散程度高,油霧與催化劑的接觸機會較均等,從而提高了汽化速率。實驗及計算結果表明,霧滴初始粒徑越小則進料段內的汽化速率越高,兩者之間呈指數關系。實驗結果還表明,對重油催化裂化,提高進料段的汽化率能改善產品產率分布。因此,選用噴霧粒徑小,而且粒徑分布范圍較窄的高效霧化噴嘴對重油催化裂化是很重要的。模擬計算結果表明,當霧滴平均粒徑從60μm減小至50μm時,對重油催化裂化的反應結果仍有明.顯的效果。除了液霧的粒徑分布外,影響油霧與催化劑的接觸狀況的因素還有噴嘴的個數及位置、噴出液霧的形狀、從預提升管上升的催化劑的流動狀況等。在重油催化裂化時,對這些因素都應予以認真的研究。 中國石油大學成功開發的催化裂化汽油輔助反應器改質技術,以常規催化裂化催化劑和常規催化裂化工藝為基礎,依託原有催化裂化裝置,增設了一個單獨的提升管與湍動床層相組合的輔助反應器,利用這一單獨的改質反應器對催化裂化汽油進行進一步改質,促進了需要的氫轉移和異構化反應並抑制了不需要的裂化反應,實現了催化裂化汽油的良性定向催化轉化,從而達到了降低烯烴含量、維待辛烷值基本不變以生產清潔汽油的目的。其工藝流程如圖5所示。工業化應用結果表明,可使催化裂化汽油烯烴含量降到20%(體積分數)以下,且維持辛烷值不變,使催化裂化裝置直接生產出烯烴含量合格的高品質清潔汽油。改質過程損失小,只佔整個重油催化裂化裝置物料平衡的0.8%(質量分數),且操作與調變靈活,通過調整改質反應器操作,可提高丙烯產率3%左右。
除此之外,有研究報道,採用渣油單獨進料並選好其注人的位置會有利於改善反應狀況。對下行式鉀式反應器也有不少研究。從原理上分析,卜行式反應器可能有以下一些優點:油氣與催化劑一起從上而下流動,沒有固體顆粒的滑落間題,流型可接近平推流而很少返混;有可能與管式再生器結合而節約投資等。這種反應器型式可能對要求高溫、短接觸時間的反應更為適合。關於下行式反應器的研究已有一些專利,但尚未見有工業化的報道。
❻ 列管式反應器升溫時用的蒸汽噴射器的作用
供舉巧應給熱。高壓蒸汽在膨脹時壓縮低壓蒸汽,利用高壓蒸汽的余壓提高低壓蒸汽的等級,然後通過混合室進行充分混合埋嫌,混合後的蒸汽再通過擴壓室恢復部分壓彎答手力,達到所需的蒸汽壓力供應給熱用戶。
❼ 原料油經加熱後與來自再生器的催化劑混合後,由水蒸氣攜帶送入提升管反應器裂。。。。。。。。 請分析可
原因主要有:
1、進入提升管的原料油量偏小,反應物料減小,沉降器頂部的油氣量過小。
2、再回生滑閥開度不夠大。答再生滑閥開度小,導致催化劑循環量小,與油氣接觸的催化劑量小,原料油沒有徹底反應,沉降器頂部的油氣量較小。
3、再生器溫度低。再生器密相溫度低,催化劑循環量降低,反應深度減小,也會導致沉降器中油氣量減小。
❽ 提升管反應器的工作原理是什麼
沉降器與再生器之間怎麼循環的?催化劑沉降器里的催化劑怎麼運動,待再生催化劑去再生器,再生後催化劑去提升管,裡面是怎麼個運動狀態,還請高人指點!
❾ 催化裂化提升管注干氣的好處有那些有沒有詳細資料拜託各位了 3Q
干氣預提升技術是根據干氣分子量小,具有良好的膨脹提升作用,以此內作為代替提升容蒸汽的目的。提升管注干氣可以減少蒸汽對高溫催化劑的老化和熱崩;由於催化干氣中的輕烴能鈍化催化劑上的重金屬,降低干氣中氫氣的含量,改善產品分布及降低催化劑損耗等,可以起到改善反應選擇性的作用,有利於保護催化劑的活性和選擇性,使反應向追求的方向進行;從反應化學平衡的角度看,注干氣使反應器反應條件下的干氣分壓增加,有利於反應向著抑制干氣生成的方向進行,從而進一步起到降低工藝、焦炭產率,提高目的產品汽油收率的作用。干氣提升在呼和浩特煉油廠,中國石油長慶石化公司,中國石油蘭州石化公司有成功應用。[ ] 查看原帖>>
❿ 催化裂化提升管注干氣的好處有那些有沒有詳細資料
1.干氣的平均分子量為18左右,與水蒸汽分子量相當,在注入相同數量的介質後,回保證了提升管反應答器內流速基本不變。2.由於干氣的比熱容低,帶至分餾塔的熱量少,有利於降低塔頂冷凝器的負荷。3.干氣主要含氫和輕質烴類,用干氣作為提升介質會使提升管反應器氫分壓增高,對抑制脫氫反應有利。同時,氫氣有鈍化重金屬活性的作用,減輕了催化劑的重金屬污染。4.能減輕水蒸汽造成催化劑的水熱失活,有效保護了催化劑的酸性中心,使其選擇性變好,有利於保證催化劑的活性。5.增加了氣體分壓。當提升管中注入干氣時,根據道爾頓定律,抑制了向氣體產品發生的反應,減少了二次反應氣體的收率,提高了輕質油產量。 查看原帖>>