因為原水經過陽床時,陽離子Ca2+等二、三價離子轉化成二、三個H+了,這樣內總離子數量反容倒增加了,電導值就升高了。一般淶水陽床出水的電導率是原水的2-3倍。
經過陰床後,陽床產生的H離子和陰床的OH離子反應生成水了,這樣一來導電離子少了,電導率就會很快下降。
同樣,原水經過軟化器,含鹽量一樣增加,電導率也會相應的升高。
參考資料:http://tieba..com/p/2659357082
⑵ 求助,請問用離子交換樹脂處理水能達到多少電導率
把概念弄清楚,先要已知所使用的水需要多少電導率,然後依據水質指標和標准來合理配置該水質指標(電導率)水質的離子交換樹脂設備,換一句話說:離子交換設備可以處理你想要的出水水質電導率…。華粼水質
⑶ 廢水進入陽離子交換樹脂前後電導率的變化怎麼變化
電導率應該會變小,因為經過陽離子交換柱後,廢水中的鹽離子被吸附交換,所以出水電導率會降低
⑷ 高分子材料成型加工中什麼情況下需要電導率的測定
高分子材料成型加工中,如果生產的是需要防靜電的高分子材料,需要電導率的測定。
有很多場合使用的高分子材料需要防靜電。例如用於化工防爆車間的塑料部件,用於精密電器的塑料外殼和機房的裝修材料。如果需要防爆的車間,使用的高分子材料不導電,很容易產生靜電,從而產生電火花,導致事故。精密儀器的外殼如果積累了靜電會導致儀器損壞和失靈,也需要到處靜電。這些材料都需要有較高的電導率。
⑸ 為什麼經陽離子交換樹脂處理後的自來水,電導率增大
因為原水經過陽床時,陽離子Ca2+等二、三價離子轉化成二、三個H+了,這樣總離子數量反倒增版加了,電權導值就升高了。一般淶水陽床出水的電導率是原水的2-3倍。
經過陰床後,陽床產生的H離子和陰床的OH離子反應生成水了,這樣一來導電離子少了,電導率就會很快下降。
同樣,原水經過軟化器,含鹽量一樣增加,電導率也會相應的升高。
⑹ 反滲透,樹脂罐,樹脂再生,電導率的問題
還是漏掉了一個關鍵數據-原水電導率,沒這個數算不出脫鹽率,所以就不能判斷膜是不是處在額定的工作狀態
4T設備4隻8040膜,可以判斷你是一級反滲透,我做過的工程原水電導率1000以下的,用海德能ESPA2膜單級產水電導率沒有超過10的,除非把回收率調的非常的高才出現高於10
廢話不多說了,說解決方法
1.軟化罐是不是600直徑的,不是馬上換,資金允許就上一用一備的;省心
記住一定要流量型控制的,周期制水量不要超
2.仔細看下膜排列,如果4隻都是串聯就要改下,兩個膜殼一定要並聯
3.調節回收率:軟化做好了,系統回收率的調節空間就大了;在調節的時候始終保持穩定的工作壓力(CPA3膜我不常用,最佳壓力好像是1.55MPa,你查下設計導則確定一下)把回收率從50%開始往上調,同時記下純水電導和原水電導計算脫鹽率,雖然CPA3標稱最低是99.6%,但那是氯化鈉標准溶液環境的,實際能到99%我們就非常滿足了,如果脫鹽率始終不能超過98.5%,那是膜有問題了,如果脫鹽率超過了99%,而純水電導還是高於10,嘿嘿,你原水水質太差,只能在加一個反滲透主機做2級了
軟化做好了回收率調到70%是沒問題的,只要純水電導能滿足要求就可以調到
另外建議下次換膜的時候換成ESPA2,價格便宜,脫鹽率超高,工作壓力還低
補充回復:
脫鹽率=(原水電導-純水電導)/原水電導x100%,其實就是雜質去除率
600罐額定流量是≤7噸/小時 500罐是≤5噸/小時,所以目前產水可能有殘存硬度,反滲透膜對於去除硬度相比去除其他雜質能力較弱,為了產水水質更好,還是配600罐吧,另外硬度形成的水垢是污堵膜的主要因素,為了延長膜壽命,也要把給水硬度做到最低,畢竟4隻膜換一次將近2萬塊啊
自動軟化分時間型和流量型控制,時間型就是固定在每天的某一時刻進行再生,流量型是規定一個總水量,當設備產水達到這個總水量後馬上進行自動再生
流量型比時間型更安全,因為一旦某天用水特別多,時間型就有可能有不合格水流過
膜的進水壓0.95兆帕,壓力小了,CPA3是低壓膜,膜工作壓力最好在1.5MPa左右(反滲透膜工作壓力越高,脫鹽率越高)
原水700電導率,單級產水電導率完全可以穩定在10以下,慢慢調,別急
順便BS樓下復制我回答的
⑺ 如何測量樹脂的電阻(電導率),有標准方法嗎
這是固體哦,可以用搖表測量.
⑻ 混床樹脂電導率一直降不下來,第一個周期電導率為0.2以下,為何幾個周期後電導率一直在1.0左右
很明顯這是樹酯毒化了! 需要對它進行再生,不是用酸鹼,而應該用飽和食鹽水浸泡24小時.
⑼ 怎麼測定離子交換樹脂的電導率有人做過嗎
是測定經過離子交換樹脂處理過後的水吧?有專門的一種攜帶型測量儀,放進去就可以讀出數據的。
⑽ 離子交換樹脂電導率難洗怎麼辦
沒處理好!還有混床進水條件是多少?再生不到位!