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馬鈴薯廢水試點

發布時間:2021-03-31 13:31:10

1. 馬鈴薯澱粉加工產出的廢水如何處理

澱粉生產過程所排放的廢水中含有大量有機污染物,馬鈴薯澱粉廢水的COD值通常為內1000~30000mg/L。由於馬容鈴薯澱粉廢水屬於高濃度有機廢水,在實際工程中其處理方法主要以生化法為主。試驗認為Fenton試劑氧化可作為澱粉廢水的預處理方法。高濃度的有機澱粉廢水,通過採用物化絮凝和吸附柱吸附處理後,廢水COD去除率為54%~65%。採用PAC和PAM
混凝處理馬鈴薯澱粉廢水,廢水的COD去除率達58.14%,SS去除率達到91.11%。採用混凝沉澱-泡沫分離-吸附工藝處理馬鈴薯澱粉廢水,結果表明,採用該法處理後,澱粉廢水的總COD去除率達到80.1%,處理效果較好。

2. 馬鈴薯廢水

厭氧除臭。

3. 做環保的同仁們,請問馬鈴薯廢水處理過程的泡沫如何處理啊請各位大俠賜教!

長期有的話還是上一排噴淋管吧。

4. 馬鈴薯澱粉加工廢水的循環利用研究屬於什麼領域研究

環保吧!\

5. 馬鈴薯澱粉場廢水處理的優缺點有哪些

澱粉抄生產過程所排放的廢水中含有大量有機污染物,馬鈴薯澱粉廢水的COD值通常為1000~30000mg/L。由於馬鈴薯澱粉廢水屬於高濃度有機廢水,在實際工程中其處理方法主要以生化法為主。試驗認為Fenton試劑氧化可作為澱粉廢水的預處理方法。高濃度的有機澱粉廢水,通過採用物化絮凝和吸附柱吸附處理後,廢水COD去除率為54%~65%。採用PAC和PAM
混凝處理馬鈴薯澱粉廢水,廢水的COD去除率達58.14%,SS去除率達到91.11%。採用混凝沉澱-泡沫分離-吸附工藝處理馬鈴薯澱粉廢水,結果表明,採用該法處理後,澱粉廢水的總COD去除率達到80.1%,處理效果較好。

6. 馬鈴薯澱粉廠廢水可致癌嗎

在馬鈴薯澱粉生產過程中,會產生大量高濃度有機廢水,該廢水具有pH 低,有機物、懸浮物、氨氮含量高,黏度大,可生化性好等特點。馬鈴薯澱粉廢水沒有毒性,但有機負荷高,排放量大,且處理難度大。
同樣可以想一下,馬鈴薯整體都可以吃吧,所以廢水不會致癌。

7. 馬鈴薯澱粉污水處理工藝

利用自動澄清分離工藝去除廢水中的較大的懸浮物,減輕袋式過濾器的負荷。上清液通過袋式過濾器,進一步去除小顆粒懸浮物,減輕對超濾膜系統的污堵和膜污染。利用超濾膜處理馬鈴薯澱粉廢水。超濾處理後的廢水再利用厭氧生物反應器進行處理,最後採用MBR
處理後廢水可實現回用

8. 馬鈴薯澱粉廢水如何處理

澱粉生產抄過程所排放的廢水中含有大量有機污染物,馬鈴薯澱粉廢水的COD值通常為1000~30000mg/L。由於馬鈴薯澱粉廢水屬於高濃度有機廢水,在實際工程中其處理方法主要以生化法為主。試驗認為Fenton試劑氧化可作為澱粉廢水的預處理方法。高濃度的有機澱粉廢水,通過採用物化絮凝和吸附柱吸附處理後,廢水COD去除率為54%~65%。採用PAC和PAM
混凝處理馬鈴薯澱粉廢水,廢水的COD去除率達58.14%,SS去除率達到91.11%。採用混凝沉澱-泡沫分離-吸附工藝處理馬鈴薯澱粉廢水,結果表明,採用該法處理後,澱粉廢水的總COD去除率達到80.1%,處理效果較好。

9. 處理生產馬鈴薯澱粉產生的廢水

馬鈴薯主要是在我國東北地區有很多農民在種植,九月份到十月份是最佳加工時期,這幾個月氣溫很低,十月末好會有霜凍現象,氣溫已經跌落到零下,這就給馬鈴薯生產商造成了很大困擾,因為產生的廢水更是難以處理,而且給環境造成了特別大的破壞。
目前處理馬鈴薯澱粉廢水的主要方法及弊端
我國國內對這類型廢水一級處理方法還存在很多弊端,採取的工藝如下三種:(1)單純曝氣法,(2)自然處理法;(3)生物處理法。單純曝氣法由於處理成本高,停留時間長,處理效果低,而限制了它的推廣;採用自然處理法需要一定的農業灌溉用地和乾旱的氣候條件,這種方法受到很多自然因素的影響,因此在一定程度上也限制了它的大面積推廣;生產澱粉的原料以馬鈴薯為主,馬鈴薯廢水中含有大量的溶解性懸浮的以呈膠體狀態的有機污染物,且不含有毒物質,可生化性良好有機廢水處理設備,採用生物法處理,能夠取得良好的效果,但是,以馬鈴薯為原料的澱粉生產,在生產工藝,季節等方面有其自身的特點。

10. 土豆加工澱粉後廢水如何處理

採用混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附處理馬鈴薯澱粉廢水。通過試驗,結回果表明:

(1)混凝Ⅰ中,答PAC的最佳投加量為1000mg/L,PAM 的最佳投加量為10mg/L,COD去除率為35.6%。

(2)Fenton氧化過程中,H2O2∶Fe2+最佳配比為5∶2,COD的去除量達到51.6g/molH2O2,COD去除率為60.0%。

(3)混凝Ⅱ處理中,PAC的最佳投加量為3500mg/L,PAM 的最佳投加量為35mg/L,COD去除率達85.40%。

(4)活性炭吸附過程中,當吸附30min時,出水COD
為95.6mg/L,當吸附時間達到90min時,出水COD為1396.5mg/L。所以,活性炭吸附柱的穿透時間為30min左右,耗竭時間為90min左右。

(5)經混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附工藝處理後的廢水,COD總去除率達到99.1%,脫色率為100%,SS的去除率為96.4%。出水達到《澱粉工業水污染物排放標准》中的濃度限值:COD≤120mg/L,SS≤100mg/L。

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