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陶瓷过滤板设备

发布时间:2022-08-10 18:11:28

A. 盘式陶瓷过滤机厂家

盘式陶瓷过滤机厂家:

1、连云港市博云矿山机械有限公司

公司是从事矿山机械生产的企业。开发生产各种类型的机械产品,如过滤设备、磁选设备、筛分设备。过滤设备:BY型陶瓷圆盘真空过滤机,PG系列盘式真空过滤机,GYW真空永磁过滤机。

B. 陶瓷过滤机过滤板堵塞怎么能够打开陶瓷板的孔

摘要 你好,主要方法设备自带清洗:

C. 哪些厂家生产陶瓷过滤机,越全面越好,全国人民万岁!

安徽铜冠机械、烟台核工业、宜兴非金属化工、鞍山也有一家。其他的厂子就比较小了。安徽铜冠机械是唯一一家国企。其他的好像都是民企。

D. 陶瓷过滤机的主要构造

陶瓷过滤机主要由辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、反冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。
槽体采用耐腐蚀的不锈钢,起装载矿浆的作用,搅拌系统在槽体内搅拌混合物料,避免物料的快速沉降;陶瓷过滤板安装在辊筒上,辊筒在可无级变速的减速机的带动下旋转。陶瓷过滤机所选用的过滤介质为陶瓷过滤板,不用滤布,降低生产成本,卸料时刮刀和滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
陶瓷过滤机采用反冲洗、联合清洗等方法结合清洗,该系统采用PLC全自动控制,并配有变频器、液位仪、计量泵等装置。开机时,矿浆阀门由料位仪监控,控制矿浆液位的高低,真空罐滤液由液位仪检测,当至高位时,PLC控制系统迅速打开滤液泵出口阀门,快速排水。陶瓷过滤机可根据用户的不同要求,采用远程控制或集中控制。

E. 陶瓷过滤机有什么好处

应该说是陶瓷过滤机反冲洗,一般是用带有一定压力的干净水来反冲洗。
陶瓷过专滤机是一属种固液分离、脱水干燥的设备,如脱水矿浆、砂浆。陶瓷过滤机的反冲洗是用带有一定压力的干净水来冲洗其过滤介质(陶瓷过滤板)。
陶瓷过滤机工作流程为:吸浆--干燥--卸料--反冲洗--吸浆--干燥--卸料--反冲洗……循环,在吸浆、干燥过程中是通过真空吸力及毛细效应使浆体中的液体(一般是水)通过过滤介质排出、留下滤饼在过滤介质上(这两个过程好比注射器抽水),再通过刮刀卸料,卸料后陶瓷过滤机便完成一个周期,在吸浆、干燥过程中,一些细小的颗粒可能会进入过滤介质内部或堆积在表面上(过滤介质陶瓷过滤板内部有很多管道),这些小的颗粒堵塞物会使过滤介质失去通透性从而使过滤效果变差,为减少堵塞的可能性,陶瓷过滤机便进入反冲洗(这个过程好比是注射器射水)。陶瓷过滤机反冲洗就是通过水的压力,把这些小的颗粒堵塞物排出陶瓷过滤板。
所以,反冲洗水的压力值越大(0.1MPa左右时最佳),反冲洗的效果就越好。

F. 陶瓷过滤机工作原理超声波故障及排除方法

陶瓷过滤机外形及机理与盘式真空过滤机的比较相似,但是,两者的过滤介质是不同的。陶瓷过滤机的过滤介质是陶瓷过滤板,它上面有能产生毛细效应的微孔,一般微孔中的毛细作用力都要大于真空所施加的力,这样就使得微孔始终保持充满液体状态,所以不论在什么情况下,空气不会通过陶瓷过滤板,从而使陶瓷过滤机固液分离时能耗低,且真空度高。
1.工作原理
是基于毛细微孔的作用原理,通过微孔的毛细作用原理来实现固液分离。具体来讲,就是利用微孔陶瓷板的通水不透气特性,抽取陶瓷板内腔真空产生与外部的压差,使料槽内的悬浮物料在负压的作用下吸附在陶瓷板上,固体物料因不能通过微孔陶瓷板而被截留在陶瓷板表面,而液体因真空压差的作用及陶瓷板的亲水性通过进入气液分配装置,然后外排或循环利用,从而达到固液分离的目的。
2.组成
陶瓷过滤机主要由辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、发冲洗系统、联合清洗系统、全自动控制系统、槽体以及机架这些部分组成。
3.常见故障
陶瓷过滤机的常见故障及原因有:
真空度低:原因有真空管路泄漏、真空泵循环水不够、真空泵叶轮磨损、分配头磨损、陶瓷板破损、滤液桶排水阀未关紧和矿浆槽料位较低。
反冲洗水压力低或者波动:原因有反冲洗水管路系统堵塞或泄露以及分配头磨损。
超声波清洗时陶瓷板清洗不干净:原因有电源箱有故障、电源保险烧坏、线路老化、换能头烧坏、超声盒击穿以及矿浆槽水位过低。
酸泵工作不正常及反冲洗水倒回酸桶:原因有酸泵开关未打开、隔膜磨损、频率过低、酸管和反冲洗水管连接的单向阀磨损。

G. 陶瓷过滤机的使用情况如何呢

北京圣诺兴业矿业科技有限公司为辽宁圣诺集团下设的全资子公司,鞍山市特种耐磨设备厂为其生产厂,产品为陶瓷过滤机、陶瓷过滤板及磁性衬板。
北京圣诺兴业矿业科技有限公司依靠北京首都的得天独厚的地理及资源优势,担负着集团北京及国际市场的开拓。PC陶瓷过滤机借鉴国际上先进的陶瓷过滤技术,依托国内清华大学等十几家科研机构的技术实力,结合各种过滤物料的物料性质及工艺条件,开发出技术性能优异、应用范围广泛的第三代陶瓷过滤机及陶瓷过滤板产品,目前已在全国各地百余家企业推广应用,应用领域涉及超细铁、铜、铅、锌、铁、银、金、硫等金属选厂的选矿精、尾矿等物料过滤,并在磷、萤石、石英等非金属矿物上也得到良好的应用,取得了显著的经济效益和社会效益。
PC系列陶瓷过滤机
一、 陶瓷过滤机产品品质优异、技术性能先进
国外开发的陶瓷过滤机是在上个世纪九十年代中期规模化推广应用的,当时针对陶瓷过滤机和陶瓷过滤板,在品质和性能上都不是很完善,我厂针对金属矿选矿物料的物料性质及生产工艺,依托清华大学等国内著名的科研机构,对陶瓷过滤板和陶瓷过滤机进行了系统优化,将其技术提高到第二代水平,具体措施如下:
1 、陶瓷过滤板的改进
从配方上,选用硬度高,品质好,亲水性强的α-A12O3材料为主料,选用有效成分高、理化性质稳定的粘土类材料为辅料;烧结工艺采用高温小温差烧结,生产出的滤板强度好,易于清洗再生,生产效率高,使用寿命长。经过抚顺红透山铜矿、四川会理铅锌矿、江苏韦岗铁矿、安钢舞阳矿业公司、山东鲁南矿业公司、承德宝通矿业等单位的对比应用证明,改进后陶瓷过滤板技术性能优于目前市场上国内外同类产品。
2、气液分配系统的改进
由于金属矿物料密度大,滤饼吸附于滤板表面的附着力强,刮料阻力大,滤板、刮刀易损坏;同时由于金属矿物料的硬度高,吸入毛细孔内的物料颗粒不易冲洗掉,生产过程中的反冲洗不彻底,工作一个周期后的酸洗、超声波联合清洗效果不理想,久而久之,滤板堵塞严重,无法正常生产、缩短了滤板使用寿命。
为解决这个问题,我们通过反复试验研究,对气液分配装置的内外部结构进行优化,同时在分配系统增设预松散机构,使得滤饼与刮刀接触之前就得以松散,减轻了滤饼及刮刀的磨损,刮料更彻底,改善了反冲洗效果,提高了设备生产效率,延长了滤板及刮刀的使用寿命。
除此之外,我们在吸干管路上增设了分配阀,方便用户对产量与滤饼水分的调整,满足用户的需求。
3、机械结构方面的改进
金属矿选矿工艺差异大,物料性质相差悬殊,为提高陶瓷过滤机的适应性,我们在产品设计时加强了搅拌、辊筒、机架等部件的强度和相关动力匹配,使其适应各种物料的过滤需要。
4、管路系统的改进
第一代陶瓷过滤机采用一条管路,管线长,反冲洗水流阻力大,影响反冲洗效果。同时,逆止阀失效时易造成矿浆倒灌,堵塞整个管路系统,影响正常生产。针对这个问题,我们改一条管路为两条管路,缩短反冲洗管路长度,改善反冲洗效果,并在管路上设置了减压阀和安全阀,提高了设备运转的安全性。
5、自动控制系统的改进
第一代陶瓷过滤机采用超声波液位计,矿浆液面的波动、水蒸汽都会使其产生误动作,对此我们采用射频液位计替代超声波液位计,同时选用GE或施耐德PLC,电气原器件采用施耐德及西门子产品,使整个控制系统抗干扰能力增强,设备运行更稳定、可靠。
经过对设备的系统改进和整体优化后,第二代陶瓷过滤机整机性能有了质的提升,已完全适应铜、铅、锌、铁、银、金、硫等选厂物料的过滤,经生产实践验证,设备运转可靠,技术指标优异。到目前为止,国内有抚顺红透山铜矿、四川会理铅锌矿、武汉钢铁公司、江苏韦港铁矿、承德宝通矿业等用户在使用了其它厂家第一代陶瓷过滤机产品技术指标不理想后,改用我厂的产品。

二、 PC陶瓷过滤机在黑色选厂的应用
1 鞍钢东鞍山烧结厂采用PC陶瓷过滤机后,每年新增经济效益3000余万元。
东鞍山铁矿石嵌布粒度细,属最难磨难选铁矿石,选别工艺由正浮选改造为磁选-重选-反浮选流程,每年铁精矿190万吨,精矿粒径:-200目占98%;浓度:60%。 原浓度过滤流程采用三段浓缩,过滤设备为32M2 内虑筒式过滤机38台,利用系数0.23吨/米2 .小时,滤饼水份;13%,每年流失金属量3万吨,超标排放,对辽河造成严重污染。技术改造后,过滤设备采用PC陶瓷过滤机14台,浓缩流程缩简为一段浓缩,滤饼水份降至7.8%以下(工业试验报告中9.41%水份是处理正浮选精矿指标),最高利用系数达到1吨/米2 .小时(其精矿中含有淀粉等浮选药剂,粘度大,难过滤)。杜绝了金属流失及超标排放造成的环境污染问题,为烧结作业创造了有利条件,每年新增经济效益3000余万元。
2.山东莱芜钢铁集团鲁南矿业公司采用PC陶瓷过滤机,为烧结作业创造有利条件。
鲁南矿业公司(原韩旺铁矿)铁精矿粒度-200目占90%以上,原有过滤设备生产铁精矿水份12%以上,无法直接给入球团作业,2003年扩建改造项目中,过滤设备采用3台30M2 PC陶瓷过滤机,滤饼水份降到7.5%以下,可满足球团作业要求,经济效益显著。
3.唐钢集团庙沟铁矿采用PC陶瓷过滤机,解决了铁精矿过滤难的问题。
唐沟铁矿铁精矿-325目占75%以上,过滤难度大,滤饼水份高,采用PC陶瓷过滤机后(4台30M2),滤饼水份降至7%以下,最大利用系数达到2吨/米2 .小时,解决了过滤难问题。
4.河南安阳钢铁集团舞阳矿业公司采用PC陶瓷过滤机,年节约运输费用500万元,为烧结作业创造了有利条件。
舞阳矿业公司铁矿古坑工区和八台工区铁精矿过滤原来分别采用内滤筒式过滤及自然沉淀,滤饼水份平均在15%以上,由于其一部分铁精矿采用远途运输方式外运,运输费用浪费巨大。2003年采用PC陶瓷过滤机后(2个工区共4台30M2 陶瓷过滤机),滤饼水份降至6.5%,利用系数达到1.5吨/米2 .小时(浓度50%),每年节约费用500万元;供给烧结作业的铁精矿水份等指标也达到要求;用户十分满意。

三、 PC陶瓷过滤机在有色选厂的应用
内蒙古自治区通和矿业银矿及萤石矿精矿脱水上采用10㎡、30㎡PC陶瓷过滤机,内蒙古自治区兴业集团多金属矿中分别采用30㎡、15㎡、8㎡、6㎡PC陶瓷过滤机过滤铁锌等精矿,内蒙古自治区富源矿业铜精矿使用1台6㎡PC陶瓷过滤机,新疆维吾尔自治区鄯善银兴矿业铅锌精矿采用6㎡、3㎡PC陶瓷过滤机各1台,等选厂得到推广应用。内蒙古自治区富源铜矿原有过滤工艺生产的铜精矿水分达到16%以上,冬季气温低,造成铜精矿冻结成块,无法正常生产和运输,企业损失严重。采用我厂陶瓷过滤机后,滤饼水分降到11%以下,一年四季都能正常生产,企业经济效益显著。
上述用户在采用PC陶瓷过滤机之前,普遍存在着过滤料浆粒度细、粘度大,过滤困难;原有过滤工艺及设备落后,产量小,滤后料饼水分高,不方便装卸及运输;滤液固体物含量高,金属流失严重,污染环境等问题。通过方案对比,并经过招标采购选用我厂产品后,原有问题都得到了很好的解决,为用户带来了显著的经济效益和社会效益。

四、PC陶瓷过滤机在尾矿上的应用介绍
回水利用:西部矿业集团巴彦淖尔铜业公司因当地常年缺水,选矿厂对水的需求量较大。在建立选矿厂后通过用PC陶瓷过滤机做试验,对尾矿水的回收能够满足选厂的用水,故从一选厂200万吨/年铜矿到三选厂200万吨/年铅锌矿都陆续采用PC陶瓷过滤机来回收尾矿水,从而选厂得以正产生产。现在PC陶瓷过滤机使用量从几台增加到20几台,并且运行效果良好。不仅为客户解决了生产用水,也大大降低了投资尾矿库的费用,公司效益稳步提高。
尾矿干排:河北铜兴矿业公司(原寿王坟铜矿)原有尾矿库服务年限已到,重建尾矿库征地困难,投资额巨大,易造成环境污染。经过方案对比,采用我厂生产的PC陶瓷过滤机对尾矿进行过滤,滤后尾砂一部分填充采空区,一部分用于建筑原料,既解决了尾矿排放问题,又综合利用了矿产资源,并增加了社会及经济效益。
环保利用:中国黄金集团朝阳二道沟金矿在改造过程中,将原有的浮选金精矿工艺改为全泥氰化,在环保方面对含有氰化物的矿渣的排放有着很高的要求。为了满足环保要求,改造中选用了我厂陶瓷过滤机用来过滤氰化尾渣。PC陶瓷过滤机过滤后的滤液水经过检测,已经可以达到环保要求,实现了零污染,造福了社会,为企业解决了一个大难题。
目前,PC陶瓷过滤机在尾矿上的应用已非常广泛,并被广大客户所认同。我们希望有更多的客户能因为使用它而受益,我们会为您提供服务感到高兴。

五、PC陶瓷过滤机在非金属方面的应用
我厂PC陶瓷过滤机在过滤磷精矿、硫精矿、萤石精矿、石英矿等非金属矿物方面也体现了良好的效果。

H. 陶瓷真空过滤机的介绍

陶瓷真空过滤机的组成陶瓷真空过滤机外形与盘式真空过滤机相类似,主要由转子、刮刀组件、料浆槽、分配器、陶瓷过滤板、水路系统、清洗设备和自动化系统等组成。

I. 陶瓷过滤机工作效率低,虑板上不吸附东西是怎么回事

陶瓷过滤机是一种新型、高效的脱水设备,用户如发现陶瓷过滤板表面吸浆效果差甚至不吸浆,则应及时排查原因,避免影响生产效率。希望下面的分析回答对你有帮助:

一、陶瓷过滤机自身原因。

陶瓷过滤机是靠真空吸力作用在陶瓷过滤板上而达到成饼脱水干燥目的的,陶瓷过滤板需清洗而且有寿命的,用户如发现吸浆效果差甚至不吸浆就应该先考虑这三个方面:

  1. 陶瓷过滤板

    陶瓷过滤板最有可能的两个因素,分别是破裂和堵孔:破裂会导致真空失真和清洗不佳;堵孔会导致滤板吸浆效果差甚至不吸浆,如怀疑陶瓷过滤板堵孔,可以适度加强清洗(如缩短清洗周期、延长清洗时间、增加硝酸用量等),如加强清洗后效果仍不见改善的,则应考虑其寿命将至应及时予以报废处理并更换新的陶瓷过滤板(更换新板时不应把新旧或不同厂家的板装在同一线路上、最好能整套更换)。

  2. 真空系统故障

    陶瓷过滤机真空度一般在-0.085MPa左右,如发现真空异常,则不能提供正常真空吸力,也会出现吸浆效果差甚至不吸浆。

    如发现真空异常,应坚持真空泵是否故障、真空连接管道是否漏水漏气、分配阀磨擦片密封性能如何、陶瓷过滤板出水口连接橡胶管是否老化或脱落、陶瓷过滤板有无破裂等。

  3. 清洗

    陶瓷过滤机的清洗分两部分:反冲水清洗(也有用气体)和联合清洗,清洗目的就是将堵孔的颗粒排出陶瓷过滤板。

    反冲水清洗直接目视水过滤器滤后水压即可,一般在0.08--0.12MPa之间,如低于0.05MPa,则冲洗效果差甚至没有冲洗效果,从而造成堵塞累加最终导致陶瓷过滤板堵孔报废。及时更换滤芯并保障滤前水压就能提供稳定的反冲洗水压。

    联合清洗是用超声波振动、硝酸溶解等方法最大限度清除掉反冲洗冲不掉的堵塞物,一般陶瓷过滤每连续工作8小时应停机清洗1小时,如使用旧板或吸浆效果差,可适度加强清洗(如缩短清洗周期、延长清洗时间、增加硝酸用量等)。

  4. 其它原因

    如1,2,3都正常,但是滤液没能正常排出,主轴转速过快甚至是陶瓷过滤机本身制造缺陷,用户自行改造设备等因,都有可能导致设备运行异常。

    我们专注陶瓷过滤板多年,欢迎更多交流。

    二、外部原因。

    给矿条件发生变化:如矿浆粒度变细、含泥量增高、浓度变稀等,甚至是不当操作等都有可能导致。用户发现故障自己又不能解决应及时联系厂家寻求帮助。

J. 陶瓷过滤机的工作原理

陶瓷过滤机工作基于毛细微孔的作用原理,采用微孔陶瓷作为过滤介质,利用微孔回陶瓷大量狭小具有毛细作答用原理设计的固液分离设备,在负压工作状态下的盘式过滤机,利用微孔陶瓷过滤板其独特通水不透气的特性,抽取陶瓷过滤板内腔真空产生与外部的压差,使料槽内悬浮的物料在负压的作用下吸附在陶瓷过滤板上,固体物料因不能通过微孔陶瓷过滤板被截留在陶瓷板表面,而液体因真空压差的作用及陶瓷过滤板的亲水性则顺利通过进入气液分配装置(真空桶)外排或循环利用从而达到固液分离的目的。
陶瓷过滤机外形及机理与盘式真空过滤机的工作原理相类似,即在压强差的作用下,悬浮液通过过滤介质时,颗粒被截留在介质表面形成滤饼,而液体则通过过滤介质流出,达到了固液分离的目的。其不同之处在于过滤介质—陶瓷过滤板具有产生毛细效应的微孔,使微孔中的毛细作用力大于真空所施加的力,使微孔始终保持充满液体状态,无论在什么情况下,陶瓷过滤板不允许空气透过,由于没有空气透过,固液分离时能耗低、真空度高。

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