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水处理厌氧工艺常出现的问题

发布时间:2022-07-10 15:16:11

⑴ 工业污水处理中污泥厌氧消化池产气量下降的原因主要有哪些

(1)有机物投配负荷太低:在其他条件正常时,沼气产量与投入的有机物成正比,投入的有机物越多,沼气产量越多。反之,投入的有机物越少,则沼气产量越少。出现产气量下降的原因,往往是由于浓缩池运行不佳,浓缩效果较差,大量有机固体随浓缩池上清液流失,导致进入消化池的污泥浓度降低,即相同体积进泥的情况下有机物数量减少。此时可通过加强对污泥浓缩工艺的控制,保证达到合格的浓缩效果。
(2)甲烷菌活性降低:由于某种原因导致甲烷菌活性降低,分解VFA速率降低,因而沼气产量也随之降低。水力负荷过大、有机物投配负荷过大、温度波动过大、搅拌效果不均匀、进水存在毒物等因素均可使甲烷菌活性降低,要分析具体原因,采取相应的对策。
(3)排泥量过大:使消化池内厌氧微生物的数量减少,破坏了微生物量与营养量的平衡,使产气量随之降低,对策自然是减少排泥量。
(4)消化池有效容积减少:由于池内液面浮渣的积累和池底泥沙的堆积使消化池有效容积减小,整体消化效果下降,产气量也随之降低。此时应排空消化池进行清理,同时检查浮渣消除设施的运行情况和预处理设施沉砂池的除砂效率,对存在的故障及时消除。
(5)沼气泄漏:消化池和输气系统的管道或设施出现漏气现象使计量到的产气量比实际产气量小,此时应立即查找漏点并予以修补,以防止出现沼气爆炸等更大的事故。
(6)消化池内温度下降:进泥量过大或加热设施出现故障使消化池内温度下降,产气量也随之降低。此时对策是把消化池内的污泥加热到规定的温度,同时减少进泥量和排泥量。
武汉格林环保在污水处理方面有着不错的工艺和经验,可以多了解一下。

⑵ 污水处理中生化厌氧发黄怎么回事

污水处理过后,水的颜色发黄,具体什么原因可能有几下几点:

  1. 污水在二沉池的沉淀效果不行;

  2. 可能曝气量太大了;

  3. 和原水有直接关系;

  4. 加大絮凝效果,水里杂质多了;

  5. 水中的微生物太少 或者沉淀效果不好;

  6. 厌氧色度比好氧高,可能是菌的问题;

  7. 污水里加的化工原料配比不对 也有可能需要加适量脱色剂;

  8. 氨氮高,水也发黄;

  9. 设计水量多少,运行水量多少。


颜色无非就是没被氧化的有机物和金属离子,分析一下原因对症下药。 一般情况下大致是这些原因。

⑶ 厌氧罐循环流量低的原因有哪些

慧聪表面处理网
17个污水处理厌氧工艺常见问题与解决对策
慧聪表面处理网

2016-5-19 9:25

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慧聪表面处理网讯:17个关于污水处理中厌氧工艺常见问题与解决对策:

问题1:我们有个厌氧池,正在调试,有五天没有加面粉了,结果现在池子里的污泥变成黑色的了,而且还长了好多绿藻,怎么回事啊?该怎么解决?

回答:

厌氧池污泥黑色并无异常,不知出水指标是否有所异常波动呢?藻类的话,在液面清液可以看到,混合液内应该不会存在的。

问题2:一个很奇怪的现象,UASB出水COD4000,氨氮60,总氮120,PH6.5,经过好氧池后,COD500,氨氮几乎没有,总氮40,但是PH达到了8.3,这是为什么呢,不是硝化反应要消耗碱度嘛,PH要下降才对啊,怎么解释呢?

回答:

1、要看看是长期如此还是**才发生的,如果是长期如此,要考虑你的工业废水水质情况?如果只是近期偶尔发生的话,多半是进水波动所致,比如说,你的总氮有下降,说明反硝化也发生了,且比较充分的发生了,如此会产生碱度,加之进水氨氮突然减低,硝化反应不明显时,不但反硝化的碱度可以弥补硝化过程所需,甚至还有结余,导致出水PH上升。

2、另外还需考虑你检测得PH值是否可靠,也**是PH是否经过严格校正了呢。

问题3:问题:造纸制浆厂的污水处理厂的管理。我公司制浆工艺采用中性亚硫酸钠法。中段水处理采用调节池,UASB,组合生化、生物滤池。现在厌氧池出水COD持续1200左右,但组合生化池一点却不下降,我们24小时持续爆气,但含氧量一直维持在0.2-0.6之间,水体发黑。不知是什么原因,应该如何解决?

回答:

1、24小时曝气不代表**曝气充足了,还要看看曝气能力是否满足。

2、降低生化池的回流量看看是否有效。

问题4:我公司的具体情况如下:1、工艺(含物化段):生产工艺:中性亚硫酸钠法制浆。中段水处理工艺:调节池,UASB,组合生化(挂膜法),生物滤池。2、水量(设计及实际)设计能力为3500立方,实际排水1000立方。3、运行周期或频率:持续运行。UASB为持续进水,70%的水回流,回流的水带泥。组合生化池的进水也是持续。4、进水水质概况:原水COD为1000至4000,每天波动比较大。BO

⑷ 厌氧处理优缺点

优点:
厌氧处理技术具有投资少效率高,运行费用低,高产出的特点;

缺点:
厌氧处理受到低浓度废水Ks的限制,所以厌氧在处理低浓度废水方面没有太大的空间,

现有厌氧处理技术的局限性

厌氧处理是废水生物处理技术的一种方法,要提高厌氧处理速率和效率,除了要提供给微生物一个良好的生长环境外,保持反应器内高的污泥浓度和良好的传质效果也是2个关键性举措。 http://www.sunlight-ep.com/tech.php?id=112

⑸ 厌氧处理日常管理中的注意事项有哪些

(1)与好氧活性污泥法相比,厌氧系统对工艺条件及环境因素的变化,反映更加敏感。因此,对厌氧系统的运行控制提出了更高的要求,必须根据分析检测结果随时对运行进行调整。
(2)定期对厌氧池进行清砂和清渣。池底积砂太多,一方面会造成排砂困难,另 一方面还会缩小有效池容,影响处理效果。一般来说,连续运行5年以后应当进行清砂。池上部液面如果积聚浮渣太多,会阻碍沼气自液相向气相的转移。如果运行时间不长,积砂积渣量就很多,就应当检查沉砂池和格栅除污的效果,加强对预处理的工艺控制和维护管理。平时利用放空管定期排砂,可以有效地防止砂在厌氧处理池内的积累。

⑹ 厌氧池内泡沫多的原因及处理办法

很多污水处理厂在进行污水处理时总会产生泡沫,这些泡沫产生的原因有化学的,也有生物的。大量泡沫的产生会对污水处理厂正常运行产生很多不利影响,利用污水处理消泡剂能解决诸如在工艺调试初期,大量泡沫会带走初期接种的污泥,致使调试时间大大延长。

对进水水量的控制:理论上来讲,突然增大或者减少进水水量,都会对系统造成很大的冲击,所以应该适量的增大或者减少进水水量,给活性污泥微生物易一定的适应时间。

但在实际运行过程中由于调节池的容积有限以及UASB池处理能力并不能达到设计目标,所以对进水水量的控制很难实现,只有来着不拒,但出水水质会因进水水量的变化而出现比较大的变化。

(6)水处理厌氧工艺常出现的问题扩展阅读:

注意事项:

1、排泥和上清液的排放直接关系到消化池运行效果的好与坏,排泥量和上清液排放量的比值以维持消化池内污泥浓度稳定和产气量最大为原则,并根据经验确定。

2、排泥和排放上清液一般都间歇进行,每天数次。而且最好是先排上清液、再排泥,以保证排泥浓度不小于30g/L,否则消化很难进行。

3、搅拌可以促进进泥与消化液的混合均匀、有利于沼气与污泥颗粒的分离,因此搅拌直接影响产气量的多少和消化效果。由于纤维杂物的缠绕在搅拌桨叶上或磨损腐蚀等使搅拌桨叶和搅拌轴等原因会引起搅拌效果的下降,必须通过经常检查运行情况和保证搅拌效果。

⑺ 关于厌氧发酵搅拌工艺的问题

我是学水处理方面的,从水处理的角度,是需要搅拌的。好养发酵因为有曝气,可以保证搅拌均匀,是微生物和营养有良好的接触。厌氧过程可以分两种情况:如果厌氧过程产气较多,可以使整个反应器处于扰动状态,则不需要搅拌;否则需要搅拌。或者有些加填料,是微生物在反应器内均匀分布,则也不需要搅拌。
我想你这个也是一样的原理,必须要达到对发酵罐容积的最大使用率,所以需要搅拌的。否则,静止状态会影响传质,导致微生物不能正常生长,营养也不能充分利用。

需要搅拌,因为发酵过程除了要让这些微生物产生代谢产物(产品)外,还要让其繁殖,而微生物有繁殖接触抑制,就是微生物二分裂之后如果挨的太近,会影响下次二分裂,而搅拌可以使细胞分散均匀,这也是为什么在液体培养微生物的时候需要摇菌,所以即使厌氧发酵也需要搅拌。

⑻ 工业污水处理A2/O工艺缺氧厌氧池老是漂浮泥是什么原因

工业污水这个比较复片面了,具体你还制是关注一下不同工业的进水是以什么废水为主。
就我平常接触的乳制品A2O接触氧化来说,缺氧厌氧是位于曝气池前段按理说工艺上不容易出现这种问题。具体的原因我猜测可能是曝气池末端回流污泥添加的PAM的污泥回流造成的,这部分的污泥属于死泥会出现漂浮状况。还有就是前段调节池的问题,可能水质突然变差,造成的浮泥。

⑼ 污水处理中厌氧工艺常见问题有哪些呢

维拓环境 十万伏特团队为你解答。

污水处理中厌氧工艺常见问题如下:

问题1:我们有个厌氧池,正在调试,有五天没有加面粉了,结果现在池子里的污泥变成黑色的了,而且还长了好多绿藻,怎么回事啊?该怎么解决?

回答:

厌氧池污泥黑色并无异常,不知出水指标是否有所异常波动呢?藻类的话,在液面清液可以看到,混合液内应该不会存在的。


问题2:一个很奇怪的现象,UASB出水COD4000,氨氮60,总氮120,PH6.5,经过好氧池后,COD500,氨氮几乎没有,总氮40,但是PH达到了8.3,这是为什么呢,不是硝化反应要消耗碱度嘛,PH要下降才对啊,怎么解释呢?

回答:

1、要看看是长期如此还是最近才发生的,如果是长期如此,要考虑你的工业废水水质情况?如果只是近期偶尔发生的话,多半是进水波动所致,比如说,你的总氮有下降,说明反硝化也发生了,且比较充分的发生了,如此会产生碱度,加之进水氨氮突然减低,硝化反应不明显时,不但反硝化的碱度可以弥补硝化过程所需,甚至还有结余,导致出水PH上升。

2、另外还需考虑你检测得PH值是否可靠,也就是PH是否经过严格校正了呢。


问题3:问题:造纸制浆厂的污水处理厂的管理。我公司制浆工艺采用中性亚硫酸钠法。 中段水处理采用调节池,UASB,组合生化、生物滤池。 现在厌氧池出水COD持续1200左右,但组合生化池一点却不下降,我们24小时持续爆气,但含氧量一直维持在0.2-0.6之间,水体发黑。不知是什么原因,应该如何解决?

回答:

1、24小时曝气不代表就曝气充足了,还要看看曝气能力是否满足。

2、降低生化池的回流量看看是否有效。


问题4:我公司的具体情况如下:

1、工艺(含物化段):生产工艺:中性亚硫酸钠法制浆。中段水处理工艺:调节池,UASB,组合生化(挂膜法),生物滤池。

2、水量(设计及实际)设计能力为3500立方,实际排水1000立方。

3、运行周期或频率:持续运行。UASB为持续进水,70%的水回流,回流的水带泥。组合生化池的进水也是持续。

4、进水水质概况:原水COD为1000至4000,每天波动比较大。BOD5我们不会做。PH值7到7.5之间。亚硫酸钠含量0.2-1.2g/L。

5、出水水质概况:UASB出水1200至2100之间。好氧几乎没有降低。

6、各指标进出水处理效率:UASB有30%至45%的效果,组合生化池以前有,但现在10%左右效率。

7、活性污泥负荷F/M

8、活性污泥浓度MLSS

9、溶解氧控制水平DO:组合生化池出水好时DO在3到4之间,但现在只有0.4-0.5之间,怎么爆气也上不来。

10、活性污泥沉降比S30:有去除效果时,SV30为5到7左右,但最近达20,因为我将二沉池持续回流。

11、污泥龄ts:不会算,但近20天没有排泥。

12、营养剂投加依据及出水氮磷含量:每日调节池为磷酸二胺6公斤,组合生化池:磷酸9公斤,尿素10公斤,各池每天再加50公斤的猪粪。原水的C;N为1800;20;1.2。我不知道这是什么单位,也不知如何计算。

回答:

UASB作为前段降解设施,后段排放还是要依靠后段生化池的。目前没有好的处理效果,请确认如下:

1、后段生化池回流要保持好,是连续的。

2、不管SV30是多少,排泥是需要的,排泥可以少排些

3、复核一下营养剂投加,看看是不是少了,按C:N=100:5:1核算。


问题5:由于操作人员的误操作,导致UASB内的污泥全部被打入了好氧池内,现在好氧池内取样做了SV,上清液很黑混浊,沉降速度慢,污泥变成了黑色。我在发现这个事故后,停曝气,待好氧池沉淀一段时间后,把好氧池内的污泥排进UASB一部分。我现在是一次性把UASB流入的那么多量的污泥全回流过去还是慢慢的回流污泥至UASB呢? 接下来在操作上该怎么办?

回答:

既然UASB的污泥流入了好氧区,就需要尽快的回流入UASB系统,由于厌氧污泥颗粒比重大,回流的混合液中,好氧部分还是会流出UASB的,而厌氧污泥颗粒会继续留在UASB,如此对系统影响就不会太大,好氧池的话,回复远比UASB要快,所以,重点是你的UASB。


问题6:我厂是果冻废水,含糖高,一般进水COD就7000到8000,有时候到10000多,又很容易酸化,PH很难人工控制,问题出在2月份UASB池一直跑泥,自动调节PH循环泵又坏掉只能人工调节PH,从那时候开始COD开始上升,到现在还降不下来。停了好长时间没进水,污泥浓度很低,但是可见颗粒污泥。没产什么沼气。投了一卡车污泥进去,回流内循环。经过2个礼拜多了,还是没效果,水质更黄了,UASB液面有一层像铁锈一样的物质。但是还是没什么去除率。不知道是何缘故?

回答:

你现在看到的颗粒污泥,受ph冲击,处理效率降低了。有形无实,颗粒污泥培养时间长,所以恢复也慢,还需耐心恢复,否则,欲速不达。


问题7:在无进水情况下,UASB池池面气泡减少,沼气量很少。COD从700多降到200多了,明显处于地负荷运行,CASS池污泥老化,在没进水情况下曝气产生的结果,不知为何?不曝气我又怕好氧泥缺氧了。在这种情况下,应该如何处理呢?

回答:

不曝气半天没事,一天以上不曝气就不好了, 特别是污泥浓度较高时。最好的方法是最低量维持。一般可以4小时停止,十分钟开启的方式来曝气维持。


问题8:小弟淀粉厂内运行一套UASB系统, 於厌氧反应器前设一酸化池, 一般来说入水COD在16000mg/L, VFA 4500~5000mg/L ; 出水COD 900mg/L, VFA 120mg/L ; 但近日入水COD上升至20000mg/L, 而VFA却从5000 mg/L渐渐上升至 8000mg/L (COD依旧维持在 20000mg/L左右), 出水COD 目前在 1500mg/L, VFA 200mg/L上下波动.想请教在COD稳定的情况下, VFA持续升高的原因, 是否是酸化不完全, 含有太多大分子酸所致? 对UASB系统来说是否会有不良的影响?

回答:

也称不上高,主要你的进水浓度高了,自然在系统没有跟上(适应增加的污染物浓度而被动增加微生物量)的情况下,你的出水污染物浓度会上升。从上升比例来看还是正常的。系统应该会自动修正的,随后去除率也会有所提高。


问题9:我调试的是一个木材加工厂废水,工艺是UASB+SBBR工艺。现在UASB内进水COD为5000左右,PH7.5--8左右。出水COD2500--3000,PH在6.5左右。池内水温16--20度。现阶段池内水力负荷为0.24m3/(m2.h),容积负荷为0.083KgCOD/(m3.d),污泥负荷数值没法做,已满负荷上水。后续SBBR池内PH7.5左右、SV25%左右,MLSS无条件检测,生化池出水COD为350左右,F/M值肯定很高了,但因为MLVSS无法检测,F/M具体数值不清楚。出水指标为COD≤100mg/L,请指教我这问题的关键所在,是不是UASB池内温度低了,VFA积累。另外SBBR池内怎么处理才合适啊?

回答:

温度却是影响的UASB处理效果的,SBBR系统,如果进水是2500-3000,而出水是350的话,去除率也接近90%了,应该说不低了。


问题10:黄老吉生产废水,生产工艺按原料配方调制,进水COD4000-6000,采用调节-UASB-中沉-SBR组合工艺,设有一台从中沉到UASB的潜水回流泵,调了半年多都没调好,容易酸化,调节池PH调到9了,UASB内的PH一直在5左右,SBR又是6.5左右;UASB出水COD也不太稳定,从1500-3000不等,这样SBR出水就很难达标了;做沉降比观察,污泥性状不好,分离不明显,色度比进水还高,明显偏黄,一直没法处理,是否废水中有什么抑制成分,请教对此类废水比较熟悉的有何良策?

回答:

UASB出水后是否可以再进行PH调节(投加氢氧化钠),否则6.5的PH对SBR来说还是很难操控的。另外,根据你的出水SBR的污泥浓度是多少呢?如果污泥浓度低了或高了,对你的出水色度和去除率也有影响。


问题11:,最近调试的厌氧反应器出水带泥特别多,测沉降比高达20%~30%,而且大部分都是上浮,表面污泥粘稠,量筒取厌氧罐各层取样口,也是上浮有30%~40%,沉淀下去的也就10%以下。厌氧出水到一沉池,一沉池表面也是厚厚的一层粘稠泡沫,沉淀不下去,结果到好氧池,导致好氧泥量很多,最高SV达70%,溶解氧也消耗厉害,好氧排泥都排不过来了。这样的状况持续有一周多了。

回答:

应该是厌氧效果良好,产气较多夹带污泥上浮吧?这个和天气、进水量等关联。 如果一沉池漂浮物打碎可以下沉的话,估计流入后段生化池可以减少。


问题12:我们这是啤酒废水的处理,工艺为初沉池-调节池-UASB-好氧池-二沉池,UASB厌氧池池容是3200立方,分为东西2组进行进水,设计的上升流速是0.9米/小时,可是现在问题来了我们的厌氧去除率总是会出现波动,有时候能稳定在80%以上,有时候又将下去了,进水的COD值正常在1500左右,有时候可能会低一些,进水流量根据生产情况在变动,我们厌氧系统有内循环泵,每次污水量不够,我就会给加内循环,怎么才能让厌氧系统稳定运行呢?另外,我们刚开始加在厌氧池的污泥浓度大概有3万,现在东西组污泥浓度都有下降,不知道有没有影响?

回答:

还是需要统计下分析数据,看看去除率低的时候,其他指标的状况,以便建立关联性,这样就可以验证去除率波动的原因。


问题13:对于厌氧生化系统来说,调节PH用盐酸和硫酸哪个更好?

回答:

两者过量投加都会对系统有抑制,但硫酸的抑制比盐酸明显,所以,如你所说,已盐酸为主,但投加量不大的话,也可以投加盐酸。


问题14:关于啤酒废水的,因为啤酒生产一般分淡季和旺季,淡季的时候,主要是生产车间洗瓶水,洗车之类的,多数是废碱液,所以到我们污水站的时候PH总是偏高,进集水井的时候PH能达到11以上,调节池就是8.3左右了, 所以一直在加酸,用量蛮大的, 进入厌氧系统一般控制在7-8,所以现在就是想解决淡季用酸量大的问题, 针对这个问题,我想了一下,觉得是否可以用管道把厌氧出水引进调节池, 因为正常都是调节池PH明显高于厌氧出水的PH, 我自己也按1:1取样做了混合PH测定, 发现,PH是有明显降低的, 但是我又在考虑,一般厌氧出水里面COD值还有300-400左右,这些应该都属于难降解的吧, 万一进入调节池后,跟原水混合,会不会对厌氧系统有点影响呢? 这样混合后,混合液的COD是会升高还是降低啊? 调节池COD一般在1500左右,这种做法可取吗? 混合液的COD不知道是升还是降?

回答:

焦点是回流后水量升高,是否会超过厌氧系统的水力负荷。至于混合液浓度是否会升高,我想你进水1500,回流液才400,自然混合后的cod会降低了的。至于难降解,你回不回流,在系统里都一样,没必要担心的。


问题15:

1 明年我们的三相分离器需要整改,施工单位给出的方案是提升三相分离器的高度,这个难道就是气提? 我不理解提升之后是为了做什么的,能达到什么效果?

2 由于我们的调节池需要清淤,所以想把厌氧进水给停了,其实在过年啊,之类的,都想给停了。厌氧系统能停多久,如果再次启动,如何才能快速恢复到先前的状态?

回答:

1、可以使水、泥气分离更加彻底,具体要看是否你现有的高度通过设计复核高度不够。

2、仅仅是清池,过年这样级别的停止的话,没有问题的,恢复也快的。


问题16:USAB出水带污泥,取样一段时间后,污泥全部能沉降,上清液也较清,把沉降的污泥倒入手中看,污泥为絮状,带毛边的那种,没有粒状污泥存在。我个人觉得这种带泥现象不要紧,不知是否正确? UASB进水COD在2000左右,今天取UASB出水分布进行上清液和泥水混合检测,上清液COD在354mg/l,泥水混合的COD在1330mg/l。系统只在白天运行,晚上不进水。

回答:

颗粒污泥形成需要时间,不知你培养多久了。如果在过程中的话,那就继续观察。


问题17:我厂好氧前用的是改良IC,但调试几个月仍不见好,反反复复,现在在监测中,发现一个溶解氧的问题。为降低进水COD,采取少量进水+大量循环的方式,但循环过程造成氧气的混入,测定循环水的DO在2.5PPM左右,IC出水的DO在0.7PPM左右,从塔上落下来就变成了1.27PPM,这个系统正常吗?DO会是致命因素吗?

回答:

IC反应器以厌氧菌为主,溶解氧控制不好肯定调试不好的。另外流速也要控制好避免污泥流失。

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