Ⅰ 用水洗涤含二氧化硫的烟气的废水如何处理
这种废水实际就是脱硫废水,除进行中和反应外可以采用生化的方法或物化的方法处理,多数金属离子通过沉淀反应可以去除,硫酸根或亚硫酸根离子可以通过厌氧分解。我上传了脱硫废水方面的资料,在:希望有用。昨天给的链接被哪个给删了,真是对不住大家了,现在再次上传。=另外我在环境保护与污染防治区也上传了:=
Ⅱ 脱硫废水环境影响有哪些
环境影响评价的方法从功能上可以分为:1、环境识别方法 2、影响预测方内法 3、影响综合评价方容法
环境影响识别就是找出所有受影响的环境因素,常使用的方法有核查表法;环境影响预测的方法分为数学模式法、物理模型法、类比调查法、专业判断法;环境影响中和评价是按照一定的评价目的‘把人类活动对环境的影响从总体上综合起来,进行定性的定量的评定,方法有,指数法、矩阵法、图形叠置法、网络法 还有另一个方向的考虑是建设项目的环境影响评价方法:分为单项评价方法和多项评价方法,单项评价方法是以国家和地方的有关法规、标准为依据,评定评价项目的单个质量参数的环境影响;多项环境影响使用于各环境评价项目中多个环境参数的综合评价。不知道楼主指的是哪个方面
Ⅲ 石膏反水是什么原因
石膏的特性之一是耐水性、抗冻性差。
建筑石膏硬化体的吸湿性强回,吸收的水分会减弱石膏答晶粒间的结合力,使强度显著降低;若长期浸水,还会因二水石膏晶体逐渐溶解而导致破坏。石膏制品吸水饱和后受冻,会因孔隙中水分结晶膨胀而破坏。所以,石膏制品的耐水性和抗冻性较差,不宜用于潮湿部位。为提高其耐水性,可加入适量的水泥、矿渣等水硬性材料,也可加入有机防水剂等,可改善石膏制品的孔隙状态或使孔壁具有增水性。
Ⅳ 蒸氨废水中氯离子哪来的
如果不上蒸发器,主要有两个思路,一个是将废水中和后喷雾到空预器和电除尘版之间烟道,在美国权有先例,空预器出口烟气大约为140~150度,喷洒后降低大约6度,盐类就在灰分里由电除尘排出。但是目前国内大容量锅炉空预器出口烟气温度大约为120~128度,如果喷水后烟气湿度增大,温度降低,对电除尘的低温腐蚀及除尘效果有一定影响。况且在50%BMCR工况下烟气温度将更低,低温腐蚀更明显。
另一个思路是将烟气喷洒煤场,但对于封闭式煤场来说,一般是在发现煤自燃情况下才喷水的,所以不是连续利用,而且量也不会很大。还要考虑到在目前的市场状况,哪个电厂有本事存很多煤?每小时15吨水是很厉害的,所以这一条也不现实。
总之脱硫废水里的氯根和硫酸根是很难处理的,要做到完全零排放真的很困难。
氯离子的来源老夫在10楼说的不是很准确,应该来说氯根的来源有三个主要地方1煤,我国主要是低氯煤,煤的含氯量小于01%。2工艺水,只要是江水,肯定有一定的氯根。3石灰石,石灰石中的氯根要根据产地不同有所区别。
Ⅳ 脱硫废水脱去石膏,直接回用配料可行吗
1.你说的液体在湿法脱硫工艺中叫滤液水或回用水。
2.滤液水的回收利用是工艺设计中物料平衡的一部分,在经济性上是很有必要的。
3.滤液水的利用路楼上所言,最大的问题是系统内的氯离子会不断浓缩上升。
4.第二个问题是滤液水有一定的悬浮物含量,会降低吸收剂的纯度。你说的石灰就是吸收剂。由于纯度降低,吸收剂的加入量会增加。
5.至于氯离子不断上升的危害是非常大的,按照我的经验,有以下几个方面:一是会影响系统的脱硫效率,也会导致吸收剂用量上升;其二是会极大地增大系统腐蚀,特别是氯离子对不锈钢的金相结构有破坏作用;其三是会极大地增加脱水系统的负担,造成脱水困难,进而形成恶性循环。
6.湿法脱硫看似简单,其长期运行需要非常精细的控制。
7.对滤液水而言,循环利用是个必须的选择,最好的办法是在吸收塔进行不断地稀释,通过废水处理系统定期处理外排。
8.另外,滤液水需要检测的还有COD指标,对外排有一定影响。
9.补充:关于氯离子指标的问题,国内应用国外标准小于20000ppm,这个标准不靠谱。实际上,吸收塔维持在5000ppm以下比较正常,超过8000ppm基本上问题就很多了,而且通过置换也很难降下来,超过10000ppm,系统的运行就很脆弱,基本上要通过排放吸收塔才能解决。国内有氯离子很大也在运行的,短期内看不出来,长期运行,这些系统的维护费将非常高。
Ⅵ 首航高科今天为什么涨停首航高科股票2021中报首航高科今天为何交易不了
碳中和背景下,新能源会有快速发展的机会,首航高科作为国内领先的光热发电核心设备制造商,也因此得到了不错的收益。这只股票是好是坏,对于投资而言,是否有价值,下面就看看我给大家的详细分析情况。在正式进行分析首航高科之前,这里有份电气设备行业龙头股名单(由我整理出来的)分享给大家,点一点就能领取了:宝藏资料!电气设备行业龙头股一栏表
一、从公司角度来看
公司介绍:首航高科能源技术股份有限公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成,主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备。公司是国家级企业技术中心、高新技术企业,承担了多项科研项目,荣获国家科学技术进步奖二等奖、中国新能源国际领跑者等数十项荣誉。
咱们对首航高科有了简单的说明,下面通过亮点分析首航高科值不值得投资。
亮点一:成立光热发电全资子公司,推进发电项目的投资建设
首航高科为了推进这一投资建设--金塔熔盐塔式10千瓦光热发电项目,有着要在甘肃省酒泉市金塔县投资成立光热发电全资子公司的计划。本次计划将光热发电子公司在甘肃省酒泉市金塔县设立,原因在于要接续原中国三峡新能源有限公司金塔熔盐塔式10万千瓦光热发电项目,该项目被视为是国家第一批示范项目,项目建成投产后将有望提升首航高科持续经营能力。
亮点二:电站空冷、光热发电国内领先
凭借着电站空冷业务积累的技术和客户的基础,首航高科通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能清洁供热等业务方向。首航高科一直对节能环保和清洁能源领域具有高度重视,经过多年的发展已经是国内电站空冷制造商的首席企业,国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。但篇幅有限,更多有关首航高科深度报告和风险提示的详细内容,我总结到这份报告中了,点击下面的文章就可以查看:【深度研报】首航高科评,建议收藏!
二、从行业角度看
通过"十二五"和"十三五"两个时期的建设,我国光热发电产业以近乎零基础的底子发展到自主知识产权的产业链初步形成。然而光热发电技术水平大致上还处在示范性的阶段,技术试错成本极高,光热产业的规模发展效应降低了。而国家能源局《关于报送"十四五"电力源网荷储一体化和多能互补工作方案的通知》则从项目(微观)层面为光热发电发展指明了新的方向。
通知指出,鼓励"风光水(储)""风光储"一体化,充分发挥流域梯级水电站、具有较强调节性能水电站、储热型光热电站、储能设施的调节能力,汇集新能源电力,积极推动"风光水(储)""风光储"一体化。光热发电行业在未来的发展前景会更上一层楼。
总之,光热发电尚未得到大范围推广,但是随着目前大环境偏向于碳中和,还有很多发展空间,首航高科也许能将告诉发展的态势延续下去。但是文章具有一定的滞后性,如果想知道更准确的关于首航科技的发展趋势,从下面的链接进去,会有资深投资顾问帮你对这只股票进行分析,看看首航科技的估值是否有偏差:【免费】测一测首航高科现在是高估还是低估?
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Ⅶ 脱硫废水泵出力不足
原来使用过程,抄水泵运行正常,突袭然出现流量不足状况,肯定是出了问题,你的检查很专业,可以考虑到的问题几乎都检查了,那么现在有几个问题想问一下,
第一,原来使用正常时候,你的水泵出口压力多少?流量多少?电流多少?
第二;现在运行时候,出口压力、流量、电流多少?如果你并没有检测流量装置,那你的使用前后的出口压力、电机电流是如何变化的?
第三;你说检查电机电流是正常的,我表示怀疑,流量变小时候,电流应该是下降的,是不是因为电流小,电流表误差大,没有检测到?
第四:你的水泵安装方式是什么样的?进口是正压还是负压?
看你上边所述,水泵本身故障的情况可以排除,那么就剩下两个地方了,其一:管道,其二:水源(其实还是进水口)。如果确定上边两种情况仍没有问题,那就去检测实际流量吧,电流变化不大情况下,肉眼是看不到流量差别的。
具体的管道、水源检查楼上的几位都说的很有道理,可以参考检查。我估计,气敷的可能性比较小。
Ⅷ 脱硫废水水中氯离子怎么去除
如果不上蒸发器,主要有两个思路,一个是将废水中和后喷雾到空预器和电除尘之间烟回道,在美国有先例,空预器答出口烟气大约为140~150度,喷洒后降低大约6度,盐类就在灰分里由电除尘排出.但是目前国内大容量锅炉空预器出口烟气温度大约为120~128度,如果喷水后烟气湿度增大,温度降低,对电除尘的低温腐蚀及除尘效果有一定影响.况且在50%BMCR工况下烟气温度将更低,低温腐蚀更明显.
另一个思路是将烟气喷洒煤场,但对于封闭式煤场来说,一般是在发现煤自燃情况下才喷水的,所以不是连续利用,而且量也不会很大.还要考虑到在目前的市场状况,哪个电厂有本事存很多煤?每小时15吨水是很厉害的,所以这一条也不现实.
总之脱硫废水里的氯根和硫酸根是很难处理的,要做到完全零排放真的很困难.
氯离子的来源老夫在10楼说的不是很准确,应该来说氯根的来源有三个主要地方1煤,我国主要是低氯煤,煤的含氯量小于01%.2工艺水,只要是江水,肯定有一定的氯根.3石灰石,石灰石中的氯根要根据产地不同有所区别
Ⅸ 脱硫废水水中氯离子怎么去除
如果不上蒸发器,主要有两个思路,一个是将废水中和后喷雾到空预器和电除尘之内间烟道,在美国有先例,容空预器出口烟气大约为140~150度,喷洒后降低大约6度,盐类就在灰分里由电除尘排出。但是目前国内大容量锅炉空预器出口烟气温度大约为120~128度,如果喷水后烟气湿度增大,温度降低,对电除尘的低温腐蚀及除尘效果有一定影响。况且在50%BMCR工况下烟气温度将更低,低温腐蚀更明显。
另一个思路是将烟气喷洒煤场,但对于封闭式煤场来说,一般是在发现煤自燃情况下才喷水的,所以不是连续利用,而且量也不会很大。还要考虑到在目前的市场状况,哪个电厂有本事存很多煤?每小时15吨水是很厉害的,所以这一条也不现实。
总之脱硫废水里的氯根和硫酸根是很难处理的,要做到完全零排放真的很困难。
氯离子的来源老夫在10楼说的不是很准确,应该来说氯根的来源有三个主要地方1煤,我国主要是低氯煤,煤的含氯量小于01%。2工艺水,只要是江水,肯定有一定的氯根。3石灰石,石灰石中的氯根要根据产地不同有所区别。
Ⅹ 火电厂脱硫废水如何处理
脱硫废水先经预处理系统进行絮凝、沉降及中和,减少废水中的悬浮物,提高废水PIt值,为深度处理做准备。从脱硫工艺楼来的废水进入脱硫废水前池仔,通过输送泵将脱硫废水输送至脱硫废水预处理区域的脱硫废水缓冲池。通过池内一级废水输送泵送至一级反应器。脱硫废水缓冲池设曝气搅拌装置,防止悬浮物沉降。通过曝气装置还可以进一步降低废水的c0D。一级反应器分为中和箱和絮凝箱两个部分。在中和箱内,通过添加Ca(OH),将废水pI{调整到10~l1进行搅拌反应生成caC0沉淀和Mg(OH)沉淀,在后级澄清器中沉淀分离。同时,在此pH值下,多种重金属离子均生成氢氧化物沉淀从废水中分离。中和箱出水自流进入絮凝箱,絮凝箱投加凝聚剂FeC1以及助凝剂PAM以使得絮凝物变得更大更容易沉淀,以便F一步能在澄清器中分离出束。同时一级反应器也预留有机硫加药界面。
废水从一级反应器自流进入一级澄清器,废水中的絮凝物通过重力作用沉积在澄清器底部,浓缩成泥渣,由刮泥装置清除,并通过一级污泥输送泵送至污泥缓冲罐。清水则上升至澄清器顶部通过环形三角溢流堰自流至中间水池贮存。二级反应器分为沉淀箱和絮凝箱两个部分。在沉淀箱内投加Na2C0,进行搅拌反应。在絮凝箱中投加有机硫进一步降低废水中的重金属离子浓度,使出水重金属浓度完全满足排放标准。同时投加凝聚剂FeC13使生成较大矾花从废水中除去。絮凝箱出水投加助凝剂PAM,使矾花进一步长大,以利于沉淀分离。级反应器出水自流进入二级澄清器。废水中的絮凝物通过重力作用沉积在澄清器底部,浓缩成泥渣。浓缩污泥由刮泥装置清除,并通过一级污泥输送泵送至污泥缓冲罐准备压滤。二级澄清器出水也可直接自流至清水箱。清水箱出水设有干灰加湿泵以及自用水泵。