Ⅰ 中國核電站污水怎麼處理
核電站污水含有的污染成分主要是放射性物質。
放射性物質是以離子形式存在的,因此,其污水處理方法主要是通過離子交換的方式,有專用的核級離子交換樹脂。飽和後的離子交換樹脂填埋處理就可以了。
Ⅱ 日本政府擬將福島核污水排入海中,核污水該怎樣處理才好
將核污水進行處理的方法還是比較多的:一,將核污水蒸發;二,將核污水過濾。
01、日本政府擬將福島核污水排入海中。隨著現在科技不斷進步,科技給人們帶來很多便利,但同時也帶來了很多問題,其中就有核污水,核污水就是核電站產生的廢水,這種廢水如果不正確的處理會給環境帶來比較嚴重的污染。
日本的福島一直都存在核污水的問題,但是日本一直都沒有想到比較好的辦法解決,在10月15日日本媒體報道日本決定將福島核污水不處理直接排入到海中。
當樹脂吸到飽滿時,再換新的樹脂,飽滿的樹脂再進行壓縮處理。這兩種方法都是現在比較常用的,但與直接放入海水中,肯定是成本會比較高,這都是為了環境。
Ⅲ 日本曾提出五種方案處理核廢水,為何會選擇排入大海這種方式
日本曾提出五種方案處理核廢水,但是其他方案都耗資巨大,耗時長,耗費的人力物力多,所以他們選擇了排入大海這種最省事的辦法。
日本選擇排入大海是因為這是最省事省力省錢的辦法,如果選擇了固化、電解、磁分子等可以對核廢水進行處理,然後達標後再安全排放的辦法,這樣需要花非常多的錢,而且整個周期也非常的長,可能要達到40多年,相關人員進行過計算,計算結果表示處理這些核廢水要花掉日本一年GDP的15%左右。這樣一看他們就認為排入大海是非常簡便的辦法了,他們不顧外界的看法執意要排入大海,不負責任,是對自己本國國民和全體人類的傷害。核輻射對人類和海洋的危害是非常大的,核廢水裡的放射性物質,對人體健康的破壞更是非常惡性的,不僅會致癌,還會致畸致突變,這種基因損害會持續數千年,被排入海中的核廢水會直接的影響到魚類、貝類等海洋生物的生長與繁殖。日本這種對於自己國民的不負責任和對生命的冷漠並不是一個現代國家政府應該有的態度,應該積極去尋找辦法,解決問題,給全球人類一個交代。
Ⅳ 福島核廢水與核電廠正常排放廢水不同,還有別的處理方法嗎
核電廠正常運行的廢水來源於工藝產生水、地面的排水,最後經過嚴密處理後再排放,福島核事故的廢水它是來源於堆芯的冷卻水和進入反應堆芯的雨水,反應堆里所有的放射性核素它都有。而專家也給出了多種可行性方案,但是日本堅持選擇經濟代價最小的直排入海。【老遠:央視網】
放射性廢水通常分為低活性和高活性兩類。低活性廢水處理常用稀釋法、混凝沉澱法、離子交換法、生物處理法;高活性廢水處理處理常用貯存法、蒸發法等。衡量這些方法脫除活性的效果時,通常不用百分率表示而是用指數比表示,例如104:1(或簡化為104)。【來源:網路】
Ⅳ 核電站的污水處理工是做什麼的
污水處理工是指專門從事用各種方法將污水中所含的污染物分離出來或將其轉化為無害物,從而使污水得到凈化的工程人員。
主要是對生活污水,生產廢水,工業廢水等被污染的水進行凈化處理,去除水中的污染物質。而污水處理的工作就是對水處理的結果進行化驗,調試污水處理的工藝,對污水進行脫泥等。
Ⅵ 怎麼處理核廢水
每一個核電站均設立專業處理放射性廢水的系統。放射性廢水通常分為低活性和高活性兩類。低活性廢水處理常用稀釋法、混凝沉澱法、離子交換法、生物處理法;高活性廢水處理處理常用貯存法、蒸發法等。
核廢水,一般是指核電站排出的廢水。每一個核電站均設立專業處理放射性廢水的系統。放射性廢水通常分為低活性和高活性兩類。低活性廢水處理常用稀釋法、混凝沉澱法、離子交換法、生物處理法;高活性廢水處理處理常用貯存法、蒸發法等。衡量這些方法脫除活性的效果時,通常不用百分率表示而是用指數比表示,例如104:1(或簡化為104)。
過濾法
基本原理與大家平時應用的凈水器原理基本一致。關鍵是在放射性廢水流過的部位安裝能夠吸附放射性元素的原材料,合理消化吸收水裡的放射性元素,吸附原材料中儲存放射性元素。等候一段時間後,原材料中的放射性元素做到飽和狀態,換掉新的吸附原材料就可以。更換出來的充斥著放射性元素的原材料再做干固密閉式處理。
蒸發法
2020年2月,日本政府部門承擔處理核廢水難題的有關聯合會公布分析報告稱,除排進海洋外,蒸氣釋放出來也是行得通的計劃方案。先前,美國三里島核安全事故後就將核廢水蒸發排進過空氣。
Ⅶ 核電站廢水怎麼處理
(1)沉澱法:
沉澱法就是向核廢水中加入沉澱劑,通過沉澱劑中的化學成分和放射性元素發生的共沉澱反應來達到降低核廢水中放射性元素含量的目的。目前常用的工業沉澱劑主要有鋁鐵類沉澱劑、石灰蘇打類沉澱劑和磷酸鹽類沉澱劑等。
(2)吸附法:
吸附法是利用吸附劑將放射性元素吸附的一種方法,是一種物理處理方法。吸附劑由於內部孔隙結構發達、比表面積大,具有極強的吸附能力。目前常用的吸附劑有活性炭、沸石等。
(3)離子交換法:
離子交換法的原理是利用離子交換劑同核廢水進行離子交換,從而將核廢水中的放射性離子交換去除。核廢水中所含的放射性離子多為陽離子,所以離子交換劑中的帶正電的活性基團就可以和放射性的陽離子進行交換,將放射性離子交換到交換劑中。
核廢水的主要來源:
1、第一迴路中無法回收利用的泄漏冷卻水、調節壓力容器壓力的疏排水。
2、設備冷卻用水、發電車間的地面沖洗水、實驗室實驗產生的廢水。
3、熱試驗中產生的廢水、核燃料取樣系統中產生的廢水、核燃料儲存和運輸介質排放的廢水。
Ⅷ 日本核電站再次泄漏,7000升核污染水應如何處理
日本核電站再次泄漏,7000升核污染水應如何處理首先是利用物理技術沉降,其次是加入一些化學物質進行輻射的降解,再者就是利用生物技術進行降解,另外就是用一些元素中和其中的有害物質,還有就是需要利用一些吸附性的物質來吸附一些有害的物質。需要從以下五方面來闡述分析日本核電站再次泄漏,7000升核污染水應如何處理。
一、利用物理技術沉降
首先是利用物理技術沉降 ,之所以利用物理技術進行沉降就是這樣子可以使得其中的一些有害物質被沉降下來,這對於和污染水的凈化是非常有利的,同時可以使得和污染水被初步凈化。
應該通過多道工序來講解其中的核污染,並且可以使用一些特殊的材料來媳婦其中的核污染,然後深埋在地底下,對於人類的安全是可以起到保障作用的。
Ⅸ 中國核廢水怎麼處理的
中國核廢水處理的方法如下:
1、化學沉澱法。
將沉澱劑與廢水中微量的放射性核素發生共沉澱作用的方法,廢水中放射性核素的氫氧化物,碳酸鹽,磷酸鹽等化合物大都是不溶性的,因而能在處理中被除去,化學處理的目的是使廢水中的放射性核素轉移並濃集到小體積的污泥中去。
而使沉積後的廢水剩餘很少的放射性,從而能夠達到排放標准。
2、離子交換法。
交換樹脂對放射性鍶有高的去除能力和大的交換容量,酚醛型陽樹脂能有效去除放射性絕,大孔型陽樹脂不僅能去除放射性陽離子,還能通過吸附去除以膠體形式存在的錯,鋸,鈷和以絡合物形式存在的釘等。
但是,該法存在一個較致命的弱點,當廢液中放射性核素或非放射性離子含量較高時,樹脂床很快會穿透而失效,而通常處理放射性廢水的樹脂是不進行再生處理的,所以一旦失效應立即更換。
3、吸附法。
常用的吸附劑有活性炭,沸石,高嶺土,膨潤土,黏土等,其中沸石價格低廉,安全易得,與其他無機吸附劑相比,沸石具有較大的吸附能力和較好的凈化效果,沸石的凈化能力比其他無機吸附劑高達10倍,因而是一種很有競爭力的水處理葯劑。
4、蒸發濃縮。
將放射性廢水送入蒸發裝置,同時導入加熱蒸汽將水蒸發成水蒸氣,而放射性核素則留在水中,蒸發過程中形成的凝結水排放或回用,濃縮液則進一步進行固化處理,蒸發濃縮法不適合處理含有揮發性核素和易起泡沫的廢水。
熱能消耗大,運行成本較高,同時在設計和運行時還要考慮腐蝕,結垢,爆炸等潛在威脅。
核廢水的發展歷史:
2021年4月13日,日本政府召開相關閣僚會議,正式決定向海洋排放福島第一核電站含有對海洋環境有害的核污染水,對於日本的決定,多國對此表示質疑和反對。
對這一關系本國民眾,周邊國家人民切身利益和國際公共健康安全的大事,日方不與周邊國家和國際社會充分協商,一意孤行的做法極其不負責任。
Ⅹ 中國核電站的廢水怎麼處理
田灣核電站含油廢水處理系統是該電站的重要配套工程,擔負著處理核島及常規島區所排放含油廢水的任務。其設備主要安裝在BOP南區污水處理站含油廢水處理廠房內,該廠房為磚混結構,面積約150m2(包括除油調節池面積),工程總造價約40萬元,其中設備造價約30萬。
設計布置了兩套含油廢水處理設備,每套設備的處理能力為15m3/h,單套系統可獨立運行,互為備用。含油廢水經過該套設備處理後直接達標排放,分離出的廢油收集至廢油箱,定期清理。
1、含油廢水的來源及特點
1.1含油廢水的來源
本項目含油廢水的來源為:(1)汽輪機、發電機及補水泵的油系統,以及汽輪機廠房內的凝汽器泵房油系統;(2)柴油發電機組、燃料及潤滑油系統;(3)有可能發生油噴濺和泄漏的房間地面排水;(4)應急排油以及室外變壓器雨水坑的雨水;(5)電纜房間以及阻燃電纜的電纜通道等滅火後排水。
1.2 含油廢水的特點
(1)油種類多:包括有潤滑油、各類機油、盡緣油(如變壓器油、電纜油)等。
(2)水質水量變化大:電站運行時油質量濃度不高,即油≤100mg/L;懸浮物為SS≤200mg/L;大修時,油質量濃度較高,達1000mg/L以上,懸浮物濃度也較高。正常工況下,含油廢水最大日排水量為100m3;極限情況(電器廠房火災),含油廢水最大日排水量為160m3,最大小時排水量為50m3。
2、工藝流程及出水排放標准
2.1 工藝流程
含油廢水處理系統設計工藝流程見圖1。
廢水首先進進格柵以往除廢水中的漂浮物,再匯人調節池,以調節水量和均化水質,後由潛污泵提升至同向流隔油池,往除廢水中的分散油,而後通過加壓泵提升至高效油水分離器,深度除油,分離後的油進進廢油箱,出水則達標排放。
2.2 出水排放標准
出水水質達到《國家污水綜鈉瞰標准》(GB8978--1996)一級標准:SS≤30mg/L,油類≤5mg/L。
3、主要設備及構築物
3.1調節池
主要用於調節水量和均化水質,為鋼混結構,有效容積為160m3,設計水力停留時間為24h,池內置提升泵及迴流設施,單套系統設提升泵2台(1用1備,Q=17m3/h,H=8.0m,N=1.6KW。
3.2 同向流隔油池
主要用於往除廢水中的分散油。其原理為油水在斜板中向上流的過程中,由於油水密度差,油浮在水面上,靠斜板底面,水在下面,這樣通過一系列的集水設備,使下面的水流出設備外,油浮於設備上方。油通過集油管,流人濃縮池中,濃縮後排出,從而達到油水分離的目的。
該套設備由江蘇鵬鷂團體有限公司提供,型號GYT—15(共2台),規格尺寸1.7m×l.05m×l.6m,Q235鋼制。
特點:處理效率較高(對含油廢水含油濃度較高時,即含油質量濃度≥1000mg/L時處理效果較好)、處理量大、無能耗、無運行用度、自動運行、維護簡單、佔地面積小等。
3.3 高效油水分離器
廢水經螺桿泵加壓進進油水分離器,首先經前級過濾裝置過濾,降低廢水懸浮物後進進粗粒化處理和吸附聚結處理。該處理裝置將強化重力分離、粗粒化、吸附聚結處理工藝過程有機地組合在一鋼質圓筒形整體結構中,與輸液泵、過濾器組合成處理裝置。含油廢水'>含油廢水經親油性濾芯過濾,油粒在濾芯上吸附聚集成大油滴上浮至集油腔,定期排出,出水則排放。
該套設備由江蘇鵬鷂團體有限公司提供,型號GJSZ—15B(共2台)。配套4台螺桿泵(型號為1G58—1—Ⅱ,功率為7.5kW),2台進水泵,2台反沖洗泵,以及功率為6.0kW的電加熱裝置。
特點:該套設備具有結構緊湊、佔地少、安裝調試簡單、全自動運行、維護治理簡單、分離效率高、能耗低等優點;同時,由於其處理工藝充分利用了重力分離特性因素,因此,對各種處理難度較高的含油廢水'>含油廢水工況具有較廣泛的適應能力,完全適用於不含表面活性劑的各類機油、盡緣油、潤滑油、動植物油及部分重油等油品的含油廢水處理。
3.4運行控制
該套含油廢水處理系統控制採用PLC作為中心控制器,主要控制提升泵、高效油水分離器進水泵、反沖洗泵以及高效油水分離器等裝置的自動運行。提升泵自動相互切換,在12h內交替運行。
4、運行中出現的題目探討
4.1節能方案改進
實際運行表明,由於含油廢水的原水含油量較低,同向流隔油池處理效果不明顯,且含油廢水經過泵2次加壓提升至油水分離器中,增加電耗,不經濟。因此,決定在調節池與加壓泵間增加一套真空引水器的輔助管路系統,該系統的進水管引自調節池出水管則接人到加壓泵進水管上,即該套系統不經過同向流隔油池,是原工藝的一種旁路補充,對原工藝無影響,其工藝流程變更見圖2。
當含油廢水的含油量較低時,可採用該輔助管路系統,即直接用加壓泵把含油廢水通過該系統送至前級過濾器,減少一級泵提升,達到了運行節能的目的;當含油廢水含油質量濃度>1000mg/L時,則可採用原設計工藝。
4.2 螺桿泵運行噪音及震動偏大
設備運行時,高效油水分離器螺桿泵運行噪音及震動偏大,嚴重影響設備運行及四周工作環境。
(1)分析原因:水泵安裝存在一些缺陷,如水泵基礎不是獨立的,且未加減震墊,水泵進出口管路為硬性連接等,勢必造成水泵運行噪音及震動偏大。對上述缺陷進行相應技術改造後,水泵運行噪音及震動有一定改善。但是,運行一段時間後,水泵噪音及震動又偏大,因此,水泵本身必存在質量題目。
(2)採取措施:廠家現場檢查啟動該水泵後,決定更換水泵。水泵更換完畢後,再啟動水泵,噪音及震動正常,運行一段時間後,噪音及震動仍正常。
5、結語
(1)本系統採用了物化方法(「隔油+粗粒化分離工藝」)來處理核電站'>核電站含油廢水,即選用高效油水分離器作為油的終極處理手段,其中,隔油採用同向流隔油池裝置,粗粒化分離則採用高效油水分離器裝置。實際運行表明,其完全滿足出水排放標准油類<5mg/L)的要求,同時,該系統具有工藝簡單、全自動運行、佔地面積小、投資省和運行維護用度低等優點。
(2)經濟分析。本套系統運行用度較低,主要用度為電耗,分析設備用電消耗如表1所示。
註:加壓泵及提升泵停運時,反沖洗泵啟動,反之則相反;電加熱平時基本不開啟,故不考慮。
以上按1套設備24h連續運行考慮,則處理水量為360m3,每m3廢水處理耗電量0.61KW•h,按0.52元/(KW•h)計,耗電費0.32元/m3。採用節能改造後的方案運行(提升泵及隔油池不運行),則每m3廢水處理耗電量0.51KW•h,按0.52元/(KW•h)計,耗電費為0.27元m3。
(3)該系統自2003年8月投進運行以來,經過必要的技術改造後,各設備運行工況較好,日均勻處理含油廢水量達100m3,廢水中油類及懸浮物均在油水分離器中被有效往除掉(往除率穩定在85%-95%),系統出水水質符合《國家污水綜合排放標准》(GB8978—1996)一級標准要求。