A. 工業廢水處理常用的方法有哪些
廢水的處理方法包括物理法、化學法和生物法。
物理法就是利用物理作用,使呈懸浮狀態的雜質從水中分離出來。物理法在處理廢水過程中不改變水的基本化學性質。如沉澱、過濾、反滲透、氣浮、離心、蒸發等工藝均屬於物理法的范疇。
向廢水中投加某些化學葯劑,利用其產生的化學反應來分離、轉化、分解或回收廢水中的污染物,使其轉化為無害物的方法稱為化學法。常用的化學法有混凝、中和、吸附、氧化還原,離子交換等。
利用水中微生物的新陳代謝功能,將水中的有機物分解,轉化為無害物,使廢水得到凈化的方法稱為生物法。如活性污泥、生物膜、自然生物處理等均屬於生物法。
B. 如何處理工業廢水
C. 食品廠的污水應該怎麼處理
食品廠的污水處理方案,僅供參考,如果你需要幫助也可以+我q16609+260+20 我會根據你們公司具體情況給你解決方案
隔油—高效氣浮—活性污泥工藝
某大型食品企業,主要生產方便麵、飲料及配套產品。其生產廢水主要來源於飲料生產廢水:300t/d,方便麵生產廢水:100t/d以及員工生活廢水:150t/d。該企業建有一座廢水處理站,設計處理廢水水量為600t/d,設計進水水質為PH:6.5-6.8;CODcr:4000mg/L;BOD5:1800mg/L;SS:850mg/L;動植物油:250mg/L,處理後的水質要求達到GB8978-1996《污水綜合排放標准》表4中三級標准。
目前,對食品廠廢水處理通常採用厭氧法、好氧法、厭氧-好氧法等多種處理方法,這些方法對CODcr、BOD5均有不同程度的削減,但對動植物油的處理效果不好。針對該企業生產廢水中動植物油含量高的實際情況,通過採用隔油-高效氣浮的預處理措施,將廢水中大部分動植物油去除後再進行好氧生化處理。通過調試和試運行,廢水處理系統運行穩定,廢水經處理後達到了排放標準的要求。目前,該工程已經通過了達標驗收。現將設計及試運轉情況作一介紹。
某食品廠廢水處理1、廢水水量及水質
廢水來源為:方便麵生產廢水:100 m3/d;飲料(PET)生產廢水:300 m3/d;員工生活廢水:150 m3/d。設計廢水水量為600m3/d。
生產工藝中產生的廢水水質為:
從上表可知,在穩定運行期間, CODcr的平均去除率為93.5%;BOD5的平均去除率為94.8%; SS的均去除率為93.5%;動植物油的平均去除率為83.4%。廢水處理系統排放水中pH值、動植物油、CODcr、BOD5、SS六項指標均達到GB8978-1996《污水綜合排放標准》表4中三級標准。
D. 魔芋加工廢水怎麼處理
魔芋加工過程是首先將收獲的新鮮魔芋去皮、清洗,然後切成條狀或片狀,再通過烘烤設備脫水乾燥,將烘乾的魔芋條或片採用專用的加工設備破碎、研磨、去掉澱粉、纖維等雜質,即可獲得魔芋精粉。主要應用於寵物食品、魔芋豆腐、素食中,魔芋加工必然產生大量有機廢水。
魔芋加工廢水中主要含有澱粉、糖類、蛋白質、廢酸和廢鹼等污染物,生產工藝的不同,廢水中的
COD濃度在2000~20000mg/l之間。這些魔芋加工廢水若不經過處理直接排放,其水中所含有的有機物,進入水體後迅速消耗水中的溶解氧,造成水體缺氧而影響魚類和其他水生動物的生存,同時廢水中懸浮物易在厭氧條件下分解產生臭氣,惡化水質。
魔芋加工廢水的BOD/COD=0.6,可生化性很好,污水的各項指標都比較高,含有大量有機物,非常有利於生物處理。同時廢水中含有大量的浮渣,可以用氣浮工藝分離。
根據水質情況及同行業廢水治理現狀,技術水平,該廢水採用厭氧與好氧相結合的方法來處理。通過以上分析及廢水水質水量情況,擬採用「氣浮—UASB—SBR法」
廢水首先經過氣浮處理,去除大部分懸浮物;然後經過厭氧處理裝置,大大降低進水有機負荷,並使出水達到好氧處理可接受的濃度,在進行好氧處理後達標排放。
氣浮是利用高度分散的微小氣泡作為載體去粘附廢水中的污染物,使其視密度小於水而上浮到水面上面實現固液或液液分離的過程。氣浮過程包括氣泡產生、氣泡與顆粒(固體或液滴)附著以及上浮分離等連續步驟。
E. 冶金工業廢水怎麼處理
冶金工業產品繁多,生產流程各成系列,排放出大量廢水,是污染環境的主要廢水之一回.循環用水是冶金廢水治理的答一項重要措施.:發展和採用不用水或少用水及無污染或少污染的新工藝、新技術。
現階段為實現節能減排,多數冶金企業將綜合廢水收集一起,處理後作為生產補水全部回用。
F. 治理污水的辦法有什麼
廢水類型
生活廢水
生活污水是指人們在日常生活活動中所排出的廢水,這種廢水主要被生活廢料和人的排泄物所污染,污染物的數量、成分和濃度與人們的生活習慣、用水量有關。 生活污水一般並不含有有毒物質,但是,它具有適於微生物繁殖的條件,含有大量細菌和病原體,從衛生角度來看,具有一定的危害性。[1]
由於城市人口的不斷增多,城市生活廢水處理問題日益凸顯。又因為技術落後、資金短缺、治理難度較大,一直影響著城市環境及其建設。如果不盡快解決這些問題,那麼隨著城市化的推進,用水量的不斷增加,污染將會更加的嚴重,影響也會更加的惡劣。[2]
城市生活污水不同於工業廢水,可以進行制止或者工業企業的搬遷,解決源頭。城市生活污水主要來源於家庭、學校、商業等一系列城市公共場所、公用設施。其來源的廣泛性和必然性也使得在污水處理上面臨著區域性傾向。而城市生活污水的污染物更是五花八門,但綜合其主要含量,多是以有機物為主,其中澱粉、蛋白質、糖類、礦物油等生活垃圾居多,其中,BOD2(生物需氧量)、CODc2(化學需氧量)、TkN(凱氏氮)、TP(總磷)、TN(總氮)等也較高,排入水體後很容易造成水體的富營養化,使得藻類大量生長繁殖,我們平時看到的赤潮和水華就與此有關。而當季節溫度原因,藻類代寫死亡後,就會使得水域水體腐敗發臭水質惡化,也就使得城市生活污水的表現特徵和具體成分的含量,也使得我們在處理城市生活污水時,對各個環節有了更加清醒的認知。[3]
我們都知道水是生命之源,而我國本身也是淡水資源相對貧瘠的國家,拯救城市生活用水就像拯救我們的生命一樣,時不我待![3]
工業廢水
工業生產中會產生很多種類的污染物,不同行業產生的污染物的種類與濃度均有明顯的差異。[4]
電鍍廢水
電鍍和金屬加工業廢水中鋅的主要來源是電鍍或酸洗的拖帶液。污染物經金屬漂洗過程又轉移到漂洗水中。酸洗工序包括將金屬(鋅或銅)先浸在強酸中以去除表面的氧化物,隨後再浸入含強鉻酸的光亮劑中進行增光處理。
該廢水中含有大量的鹽酸和鋅、銅等重金屬離子及有機光亮劑等,毒性較大,有些還含致癌、致畸、致突變的劇毒物質,對人類危害極大。因此,對電鍍廢水必須認真進行回收處理,做到消除或減少其對環境的污染。
電鍍混合廢水處理設備由調節池、加葯箱、還原池、中和反應池、pH調節池、絮凝池、斜管沉澱池、廂式壓濾機、清水池、氣浮反應,活性炭過濾器等組成。
電鍍廢水處理採用鐵屑內電解處理工藝,該技術主要是利用經過活化的工業廢鐵屑凈化廢水,當廢水與填料接觸時,發生電化學反應、化學反應和物理作用,包括催化、氧化、還原、置換、共沉、絮凝、吸附等綜合作用,將廢水中的各種金屬離子去除,使廢水得到凈化。
重金屬廢水
重金屬廢水主要來自礦山、冶煉、電解、電鍍、農葯、醫葯、油漆、顏料等企業排出的廢水。如果不對重金屬廢水處理,就會嚴重污染環境。廢水處理中重金屬的種類、含量及存在形態隨不同生產企業而異。除重金屬在廢水處理中顯得很重要。
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G. 廢水處理中常用的方法
1、廢水首先經過格柵、篩網後流至絮凝沉澱池,為了使處理效果好,在絮凝沉澱池中加入混凝劑,使廢水中懸浮物治理效果更好,混凝加葯也起到調節廢水的作用.絮凝沉澱後的廢水流入預曝氣調節池中。
2、曝氣調節池中通入空氣,起到預曝氣調節的作用.調節均勻的廢水用泵提升到一級浮動填料生化池中。
3、生化池中安裝充氧效率很高的曝氣頭,並裝入浮動填料,實踐證明該項技術對COD和BOD有較高的去除效率.一級浮動填料生化池中廢水自流入二級浮動填料生化池,二池採用方法相同。
4、二級浮動填料生化池水自流入斜板沉澱池中.池中加入聚丙烯蜂窩斜管,可大大提高沉降效率,另外水力負荷高,停留時間短,佔地面積小。
5、混凝沉澱池與斜板沉澱池沉澱污泥排入污泥濃縮池中,然後經污泥脫水機械脫水。
6、斜板沉澱池排出的水流入清水池中,經檢測後外排。
污水處理流程圖
處理方法:
1、按作用分:污水處理按照其作用可分為物理法、生物法和化學法三種。
(1)物理法:主要利用物理作用分離污水中的非溶解性物質,在處理過程中不改變化學性質。常用的有重力分離、離心分離、反滲透、氣浮等。物理法處理構築物較簡單、經濟,用於村鎮水體容量大、自凈能力強、污水處理程度要求不高的情況。
(2)生物法:利用微生物的新陳代謝功能,將污水中呈溶解或膠體狀態的有機物分解氧化為穩定的無機物質,使污水得到凈化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法處理程度比物理法要高。
(3)化學法:是利用化學反應作用來處理或回收污水的溶解物質或膠體物質的方法,多用於工業廢水。常用的有混凝法、中和法、氧化還原法、離子交換法等。化學處理法處理效果好、費用高,多用作生化處理後的出水,作進一步的處理,提高出水水質。
2、按處理程度分:污水處理按照處理程度來分可分為一級處理、二級處理和三級處理。
(1)一級處理主要是去除污水中呈懸浮狀態的固體物質,常用物理法。
(2)二級處理的主要任務是大幅度去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機物,BOD去除率為80%~90%。
(3)三級處理的目的是進一步去除某種特殊的污染物質,如除氟、除磷等,屬於深度處理,常用化
H. 工業廢水的治理有什麼措施
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工業廢水的治理:解決企業用水容,減少生產廢水的排污量,大部分企業都引進了先進的工業廢水回收處理設備,工廠排出的廢水經過加工,所以有效的分離出水中有害的有機物和無機物以及水中的油質。
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I. 榨菜廢水的治理,求工藝流程.
榨菜加工廢水具有高鹽分、高COD、高氨氮的特點,如直接排入河溝,將帶來嚴重污染,危及三峽庫區水環境安全。榨菜加工產生的大量廢水,水質成分雜、污染物濃度高、難降解是污染防治和環保監管重點和難點。許多分布於鄉村的榨菜企業廢水未經有效處理無序排放,導致次級河流、村鎮飲用水源及沿線農田土壤嚴重污染,對受納水體水環境形成嚴重威脅,已成為制約榨菜行業規模化發展的瓶頸之一。
1 、榨菜廢水處理工程概況
該企業在生產過程中排放淘洗水、脫鹽水、壓榨脫水等,大廢水排水量為200 m3/d,含有極高濃度的Cl-(部分車間排水的鹽分達200 g/L)和大量懸浮物,COD和NH3-N等指標也比較高,廢水呈弱酸性;單位時間排放的水質水量波動大。根據現場採集的代表性水樣和同類企業生產廢水水質確定設計進水水質,出水水質需達到《污水綜合排放標准》(GB 8978—1996)中一級標准。
2 、榨菜廢水工藝設計
根據該類企業廢水水質特點,採用簡約的主體工藝流程,如圖1所示。
(1)高鹽儲水池。地下式鋼筋混凝土結構,尺寸10.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積110 m3,水力停留時間32 h。榨菜加工會定期排出一定量的鹽分高達200 g/L的廢水,該廢水如果直接進入處理系統,將帶來巨大的沖擊負荷,故需將其收集暫存於高鹽儲水池,再按要求抽至調節池與日常生產廢水進行鹽分調配。
(2)調節池。地下式鋼筋混凝土結構,尺寸10.0 m×7.0 m×4.0 m,有效容積260 m3,水力停留時間31 h。日常生產廢水NaCl約15~20 g/L,高濃度廢水NaCl約50~200 g/L,兩種廢水在調節池進行均質調節,配至NaCl約20 g/L、COD約3 000 mg/L再進行後續處理,以保證生化單元運行穩定。
(3)初沉池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸 8.2 m×1.8 m×4.0 m,有效容積50 m3,水力停留時間 6 h。榨菜廢水中含有的泥砂、菜筋等在初次沉澱池去除,避免設備磨損和管道堵塞。並在其中投加NaOH調節pH至7,以滿足厭氧pH要求,並提供後續好氧硝化所需鹼度。
(4)接觸厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸7.8 m×7.8 m×7.8 m,有效容積456 m3,水力停留時間54 h。進行同步水解、厭氧反應的接觸厭氧池是該系統去除COD的主要單元。初沉池出水經泵抽至脈沖發生罐,再通過旋切式布水器進入厭氧池底部,與池底耐鹽顆粒污泥充分混勻、旋流上升;池內設有彈性填料厭氧污泥床,廢水在上流中與厭氧污泥充分接觸反應,大分子有機物經水解和厭氧反應轉化為溶解性低分子化合物,例如蛋白質降解為短肽氨基酸,碳水化合物轉化為溶解性糖類,澱粉被分解為麥芽糖和葡萄糖。出水經三相分離器進行泥水分離,上清液至CASS池進一步處理。
(5)CASS池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸12.0 m×5.0 m×5.8 m,有效容積330 m3,水力停留時間40 h。厭氧出水中的小分子易降解物質被好氧CASS池中的活性污泥進一步無機化,廢水COD得以降解;蛋白質厭氧氨化產生的大量 NH3-N被硝化菌在好氧條件下硝化為硝態氮,再經迴流至反硝化區,被反硝化菌轉化為N2去除〔4〕。
(6)污泥干化池。地上式鋼筋混凝土結構,建於調節池之上,尺寸3.0 m×6.5 m×0.8 m,3組。三格干化池建於調節池之上。剩餘污泥在此進行脫水,瀝過水流入調節池,干化污泥則外運處置。
(7)自控系統。加葯泵、鼓風機、水泵等設備運行及水質監測等,由在線自控系統進行控制,大限度節省人力。
3 、污水處理工程調試
該工程接種污泥來自涪陵污水處理廠,含水率為80%,其中接觸厭氧池接種污泥56 t,CASS池接種污泥4 t,隨即進水並逐步提升負荷對污泥進行馴化。從2011年5月28日鹽分3 g/L、水量50 m3/d開始,每5~6 d增加鹽分2 g/L、水量20~30 m3/d,直至7月10日,鹽分達到20 g/L、水量達到200 m3/d。8月中旬污水站厭氧、好氧污泥馴化完成,各單元運行正常,出水穩定達標,調試完成,共計調試時間為75 d。
在調試過程中出現過的問題如下:
(1)污泥老化。在提升負荷、污泥馴化中期,因負荷未達滿負荷狀態,CASS池曝氣量相對過大,而出現以下現象:曝氣時池面有灰褐色泡沫,停曝時泡沫黏附大量細泥形成浮泥覆蓋於池面。池內污泥主體沉速快,但上清液存在大量細小懸浮物,出水不透明、呈黃色。經檢測,污泥中的下毛目纖毛蟲為優勢物種,鍾蟲、匍匐型纖毛蟲消失,池內溶解氧為6~8 mg/L,SVI= 47 mL/g,出水COD超標,NH3-N<1 mg/L。計算容積負荷=0.112 kg/(m3·d),污泥負荷=0.048 kg/(kg·d)。綜合污泥性狀、生物相及出水指標,可以診斷為低負荷下的污泥老化。採取的調整措施有:提升容積負荷至0.20 kg/(m3·d),控制污泥負荷為0.14 kg/(kg·d),控制溶解氧在2~3 mg/L等。一周後,曝氣池灰褐色泡沫逐漸減少,停曝後的浮泥逐漸減少,生物相豐富,鍾蟲、吸管蟲等微生物出現,污泥沉降性能好轉,上清液清澈,出水達標。
(2)停產對策。小型榨菜加工企業常受市場影響而不定期停產,加上日產廢水量小,故無足夠的水源來適應由於停產造成的對處理系統沖擊,故在系統設計時做了相應考慮:在初沉池之後設置超越管,停產時,可按需要直接將初沉池出水超越厭氧池至CASS池,以維持CASS池污泥的必要負荷,而此時厭氧池可耐受一定程度的低負荷而無大的影響。經現場驗證,該系統在數次停產中皆可保證污水站系統不受過大的沖擊,維持了系統穩定運行,出水水質達標。
(1)在該系統去除COD的總量中,各單元的負荷比例大致是:初沉池為5%,接觸厭氧池為80%,CASS池為12%。
(2)接觸厭氧池是系統中去除COD的主要單元,其平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水COD尚不能達標;受溫度影響,夏季厭氧程度大於冬季,11月份到3月份之間厭氧出水COD高於500 mg/L,其餘月份出水低於500 mg/L;該池採用脈沖式間歇進水方法,使得進水與池內污泥有充分的混合,池內積泥較少,容積利用較高,故保證了穩定的處理效果。
(3)CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),運行中CASS池出水COD均在100 mg/L以下,滿足排放要求。
(4)原水平均NH3-N約60 mg/L;厭氧池內蛋白質降解為短肽氨基酸,釋放大量NH3-N,厭氧出水平均NH3-N約120 mg/L;受溫度影響,CASS池夏季硝化程度大於冬季,冬季CASS池出水NH3-N高於夏季;運行中CASS出水平均NH3-N在15 mg/L以下,滿足排放要求。
5、 結論
(1)採用調節池—初沉池—脈沖式接觸厭氧池—CASS池處理小型榨菜加工企業廢水是可行的,可以做到排放水穩定達標。與一般大型榨菜加工企業廢水處理採用的兩相厭氧(水解酸化池—厭氧池)相比,筆者系統採用一級單相厭氧池同時擔當水解酸化與甲烷化的作用,使得在夏季厭氧平均COD出水也保持在450 mg/L上下,避免了夏季因厭氧出水COD過低導致後續好氧單元營養源不足的問題,同時也簡化了工藝,降低了運行費用。
(2)該系統運行一年以來,各單元處於接近滿負荷穩定運行狀態,厭氧池平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水平均COD為492.837 mg/L;CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),出水平均COD為81.917 mg/L,出水平均NH3-N為4 mg/L,穩定達標。運行證明該工藝適宜治理小型榨菜加工企業生產廢水。
(3)初沉池後設置超越管是必要的,使其出水可超越厭氧階段至CASS池。實踐證明,該設計可應對該類小型榨菜加工企業廢水在不定期停產、排水量降低等情況下帶來的沖擊,確保系統穩定運行。