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铅鼓风炉水套泠却循环设备故障

发布时间:2022-06-09 01:18:11

㈠ 废气再循环EGR冷却旁通阀执行器电路,故障码是什么原因

车辆故障的话,这个还是建议去维修店通过电脑检测一下具体的故障原因,然后进行维修。希望帮到您,满意请采纳

㈡ 汽车循环冷却水箱不循环什么原因

车子的水箱水不循环的原因:

一般这种情况可以考虑水泵和节温器是否出现故障,或者水路是否堵塞。冷却水不循环对发动机有很大影响,很容易损坏发动机。水管开关是否打开。就是小循环,没有大循环吧?也就是说里面有气,或者节温器坏了发动机水泵不工作结垢了,水箱清理一下就好了。

3、主要用途:

汽车水箱又称汽车散热器,是汽车冷却系统中主要机件;其功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热气后将热量散去,再回到水套内而循环不断。从而达到散热调温的效果。它还是汽车发动机的重要组成部分。

汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。上水箱在散热器上,由水管将上水箱与散热器下面之水箱相连通,热水由上而下流到下水箱时变为温水,散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进行驶时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。

冷却系统的功用是将引擎中多余而无用的热量,从引擎中散发出去,使引擎在各种速率或行驶状况下均能保持在正常温度下运作。

水箱是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。一旦水箱内的引擎冷却水因高温沸腾且汽化膨胀,压力超过设定值时,由水箱盖(A)溢出泄压,造成冷却水减少并防止冷却系统管路爆裂。平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常。

其他如引擎冷却风扇故障而造成引擎冷却水温升高或冷却系统管路泄漏亦可能造成冷却水减少,在添加蒸馏水前请留意冷却水减少的量及周期是否正常。

㈢ 节温器更换了,水泵没问题,不循环,冷却后还是加不进去水该怎么处理

节温器的故障现象有两个:第一是关闭不能打开;第二是打开不能关闭。2、详细论述:(1)关闭不能打开时,发动机温度过高,会因为温度高而熄火。又因为节温器关闭而切断了水箱系统,所以,过高温度和过高压力的水不能通过水箱盖打开而压入到水罐,所以有可能会对小循环系统的水套造成损坏,比如垫,暖风机水箱,部分水管的损坏等。但不会对大水箱造成损坏。 (2)当节温器只能打开不能关闭时,水温不能提高,特别是冬季尤其明显。水温低,水温传感器感应到的水温也低,传感器提供给电脑的电位也低,电脑发出的指令实际就是错误的。电脑给喷油嘴的脉冲加宽,喷油量加大,车就费油了。怎样辨别汽车节温器是否故障方法步骤:1,发动机启动后的检查。首先要打开冷却水箱加水口盖,看看冷却水箱的水室内冷却水是否有水流现象,如果没有水流现象就说明节温器已损坏或有异物卡在主阀开关间。2,发动机工作一段时间后进行检查。当水温表指示70℃以下时,看看水箱散热器进水管处是否有水流动,如果水温热,可能是冷却水过早大循环,此时节温器的主阀门可能出现了关闭不严故障。当水温高于80℃时,通过水箱盖看看水流是否有流动,如果没有流动说明节温器有故障,需要更换了。3,观察水温表,看看水温表表现是否异常。当水温低于80℃时,看水温表,一般在发动机运转初期,水温表的指针上升很快。而当水温高于80℃,水温表指针移动的速度则减慢,这说明节温器是正常的。如果水温一直升高很快,特别是当水箱内压力达到一定程度时,沸水突然溢出,这就表明主阀门有卡滞或节温器失灵现象。4,用手感觉水温的方法。打开散热器加水口盖和防水开关,用手去感觉冷却液的温度,如果烫手,则说明节温器正常;如果加水口处水温低,散热器上水室进水管处无冷却液流出,或者流出很少,则表明节温器主阀门有问题,此时应及时进行修理

㈣ 某炼铅厂的鼓风炉炉渣存在大量细颗粒铅珠,造成铅的损失,你认为这是什么愿意引起的,应采取何种措施

造成该厂铅损失的原因是因为鼓风炉炉渣与铅熔体两者界面张力太小,采取的措施为调整炉渣的组成。求打赏!

㈤ 如何解决低温冷却液循环泵出现的小故障

低温冷却液循环泵常见故障现象及解决方法:
1.无温度显示
可能出现的问题:检查线路板连接线是否脱落,传感器是否脱落,线路板上是否被溅水。
解决方法:插好连接线,晾干线路板后开机。
2.不制冷或制冷速度慢
可能出现的问题:系统是否有泄漏,系统是否有脏堵的现象。
解决方法:请专业人员修理。
3.无外循环可能出现的问题:循环泵是否堵塞,电源箱是否脱落,阀门是否打开,循环泵内是否有结冰现象。
解决方法:检查连接线,排除堵塞现象,打开阀门
4.整机无电可能出现的问题:漏电保护器保护,保险管熔断,电源相序接错解决方法:调整两根火线的位置,更换保险管,漏电保护器复位

㈥ 汽车冷却系统常见的故障有哪些

汽车冷却系复统的故障都有制:
1,冷却系统冷却液:(1)散热器裂纹或穿孔漏液。气缸体水套破损,使冷却水流失。(2)进、出水管破损漏液。(3)开关损坏漏液。
检修方法:(1)采用止漏剂止漏,若严重漏水,则应更换散热器。(2)若水管龟裂老化,应更换新件。(3)若开关损坏引起冷却液泄漏,应更换开关。
2,发动机冷却液温度过高,原因:(1)冷却水不够。(2)风扇传动带断裂或调整过松,降温作用消失或减弱。(3)缸体水套、散热器内水垢较多,散热性能降低。(4)水泵工作不正常,水流循环不畅通。(5)散热器散热片倾倒或连接软管吸瘪。(6)水温表及传感器失效。
故障检修方法:(1)及时添加冷却水,若散热器泄漏应进行修补。(2)调整风扇传动带的松紧度或更换新传动带。(3)对冷却系统进行清洗,排除水垢。(4)检修或更换水泵。(5)检查出水管,如吸瘪应排除,修复散热器散热片。(6)检修或更换水温表、传感器。

㈦ 奥迪a6l报冷却液循环泵v50电气故障是什么原因

你好,这种情况的话建议更换一下循环泵以及水温传感器。

㈧ 锡冶炼环保除尘:湖南阳光天骄环保科技有限公司专业于锡铅冶炼收尘,提供全方位的服务,烟化炉尾气除尘,

烟化炉

向液态炉渣中鼓入空气和粉煤的混合物,使渣中的某些有价金属以金属、氧化物或硫化物的形态挥发出来的设备。烟化炉原是处理铅鼓风炉渣的设备。1962年,中国用于处理炼锡炉渣,得到含锡50%左右的烟尘,使炉渣含锡量由3%降至0.1%以下。1972年,又用它处理含锡1~5%的锡中矿,提高了选矿实收率(见有色金属冶炼回收率)。在铅、锌、锡冶炼厂中,凡含有易挥发的有价金属及其化合物的物料,都可用烟化炉处理。用烟化炉处理铅、锡炉渣的优点是:可利用熔融渣的热量,金属回收率较高,生产率高,操作简便,可用劣质煤或天然气作燃料。 烟化炉的炉底、炉身、炉顶和出口烟道,均由冷却水套构成,炉底铺砌一层耐火砖。烟化炉的燃料消耗较高,设置余热锅炉可回收大部分余热。 向液态炉渣中鼓入空气和粉煤的混合物,使渣中的某些有价金属以金属、氧化物或硫化物的形态挥发出来的设备 。在铅、锌、锡冶炼厂中,凡含有易挥发的有价金属及其化合物的物料,都可用烟化炉处理。其优点是:可利用熔融渣的热量,金属回收率较高,生产率高,操作简便,可用劣质煤和天然气作燃料。烟化炉的炉底、炉身、炉顶和出口烟道 ,均由冷却水套构成,炉底铺一层耐火砖。烟化炉的燃料消耗较高,设置余热锅炉可回收大部分余热。

㈨ 冷却循环水塔缺水,或无水会导致哪些设备不能运行

是的,会导致设备不能够运行的,甚至损坏设备的
冷却循环水塔缺水或者没水会造成冷却水扎起不到冷却水的作用了,当然是不能够使设备正常运行,起到冷却塔的作用的的
有的严重的能损害设备

㈩ 发动机冷却液泄漏故障的排查方法

一台ZL50型装载机作业时,出现冷却液温度增高、动力下降和加速不良等现象。停机检查,发现散热器中冷却液不足。加足冷却液后,故障消除,但运转约2h后,故障再次出现。停机检查,发现散热器中冷却液又少了很多。于是,进一步查找泄漏的原因。
检查发动机机油,油尺显示油位正常;拆下气门室罩盖,发现缸盖上面有少量白色泡沫。放水检查,发现液质浑浊、无油渍。ZL50型装载机配置的是上柴615型发动机。
6135型发动机机油压力为0.15-0.5MPa,高于循环冷却液压力,如果机油冷却器处发生泄漏,则机油必然侵入水路,现冷却液中无油渍,故可判定机油冷却器不泄漏。
将散热器溢水管口堵住,用一胶管,使其一端连接散热器加水口,另一端插入盛有澄清生石灰水溶液的玻璃杯中,启动发动机后,侵入生石灰溶液变浑浊,静置后有沉淀生成。说明水套内气体含有CO2成分,即燃烧废气侵入子水套。
由此判定气缸套处于发生了冷却液泄漏。
拆下气缸盖,果然发现第III缸燃烧室积炭严重,活塞顶表面潮湿且有水锈,缸套有拉伤痕迹。清除了积炭,更换了第III缸活塞、活塞环、缸套及封水圈,装配后试机,本以为故障已排除,但数小时后故障再次出现。根据本次故障的症状(冷却液大量泄漏,机油液面上升不明显,燃烧废气侵入水套),应该断定为缸套处发生了泄漏。其他析推理如下:吸气行程时,气缸内形成负压,冷却液由孔隙进入气缸;压缩行程时,部分冷却液在压缩形成的高温气体中汽化;作功冲程时,冷却液在高温下进一步汽化,同时高压燃气由孔隙侵入水套;排气行程时,大量汽化了的冷却液随燃烧废气排入大气,残留的少量冷却液随着活塞的往复运动穿过活塞环的开口,沿气缸壁流入油底壳。但现在的判断与实际不符,难道还有另一种情况?带着疑惑再次拆检了发动机。
仔细检查了第III缸燃烧室和气缸垫的密封情况,测定了缸盖的平面度,检查的结果及测得的数据均表明正常。于是,对缸盖进行了水压试验,结果发现有水从排气门处流出。拆下排气门时,发现在气门座附近有一条清晰可见的10mm长的裂纹,表明冷却液就是从这里泄漏的。原来,间歇性排出的燃烧废气在缸盖排气门处形成了脉动气流,压力的波动营造出呼吸效应,就是在这种呼吸效应下,冷却液被吸入排气门口,燃烧废气被压进水套。由于裂纹的位置较低,被吸入的冷却液不可能全部随燃烧废气排出,残留的少量冷却液在排气门开启时流入气缸,并在燃烧室留下锈痕,造成本次故障的全部症状。找到故障根源并更换缸盖后,故障彻底消除。
检查拆下的旧缸盖,发现水套内壁有厚厚的一层水垢。分析认为,结垢降低了热传导效率,使局部区域因散热性变差而温度上升,导致与邻近区域产生温差或温差加大,热应力因温差的加大而增大,会在应力集中的薄弱部位产生裂纹,而缸盖的排气门座就属于这样的部位,它温度高、散热条件差、结构单薄,水垢的隔热作用使散热条件进一步恶化,因而在应力集中的作用下产生了裂纹。
结垢不仅使冷却系散热性能变差,发动机温度升高,而且会对发动机造成更为严重的危害,甚至使缸盖及缸体产生裂纹。本次缸盖裂纹就是一个有力的佐证。认识到冷却系结垢危害的严重性后,就须从根本上排除和预防。采用水垢清洗剂清除冷却系水垢,或在散热器中加入煮沸后充分沉淀的自来水(使硬水软化),就能从根本上避免水垢的形成,彻底消除隐患。

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