1. 煤矿矿井下含煤泥的污水要用什么设备去处理
洗煤水处理设备工作原理:
悬浮液经进料管从螺旋体出料口进入转鼓,在高速旋转产生的 离心力作用下,比重较大的固相颗粒沉积在转鼓内壁上,与转鼓作相对运动的螺 旋叶片不断地将沉积在转鼓内壁上的固相颗粒刮下并推出排渣口。分离后的 清液经液层调节板开口溢流出转鼓。螺旋体与转鼓之间的相对运动(即为差速 转)是通过差速器来实现的,其大小由辅电机来控制,从而实现了离心机对物 料的连续分离过程。
洗煤污水脱泥离心机性能特点:主要部件采用优质碳钢或不锈刚制造。推料器采用特殊耐磨措施,可镶装硬质合金耐磨瓦或堆焊硬质合金保护层。采用摆线针轮差速器、噪声小、承载能力强。单机结构紧凑,占地2-3平方米,运行平稳。能自动卸料、连续操作,工人只需操作动力柜便可,干净卫生。对物料的适应性广,能分离的固相粒度范围较广(0.005~2mm),在固相粒度大小不均匀时能照常进行分离。 加药情况视物料而定,一般情况下不用加药,节约成本。根据行业选择材料,离心机可选用304,316不锈钢材质制造,特殊行业可采用防爆电机。
这个设备主要是把固体和液体分离,俗称固液分离设备(离心式脱水机、卧螺离心机)
洗煤污水处理设备,洗煤废水处理机产品特点
1、自动化操作、省时省力、维护方便;
2、机械性能优、占地面积小;
3、污泥的脱水、效率高、处理量大;
4、多重区域脱水、脱水能力强、污泥饼含水率低;
5、能耗低、运行费用低、振动小、噪音低;
6、设备可连续运转、操作方便;
7、可靠的运转性能;优异的防腐性能;成熟的应用技术;公司独有的耐磨技术应用,设备的使用寿命长;
2. 洗选煤的工艺流程是什么,设备都有哪些。
属于矿井型选煤厂,入洗能力为2.4Mt/a。现流程为块煤重介浅槽系统—末煤无压三产品重介旋流器—粗煤泥螺旋分选—浮选联合工艺流程。
一、原煤准备
新庄矿主井提升原煤首先进入箕斗仓,经棒条筛后,-100MM到博后筛进行二次筛分,+100MM大块经过手选后破碎到块煤皮带。博后筛把原煤分成+13MM块原煤和-13MM末原煤两个粒级。块煤和末煤到主洗全部通过脱泥筛后,再次分开。末原煤进入末煤重介系统,块原煤进入浅槽分选系统。当末煤重介系统或浅槽系统出现故障,无法洗煤时,可以入缓冲仓,用跳汰系统洗选。当然,也可以全部入原煤仓或落地。
二、块煤浅槽分选
块煤经W12F54浅槽分选成块精煤和矸石两种产品,块精煤经过固定筛和直线脱介筛脱介后,经皮带运输至产品仓。矸石经筛子脱介脱水后直接由厂房三层运出厂房外到矸石山。块精经固定筛预先脱介,筛下分为两部分,一部分为合格介质,另一部分去分流,直线脱介筛筛下前1/3段为合格介质段,后2/3段为稀介段;矸石经直线脱介筛脱介后筛下均为稀介;稀介均自流到磁选机回收精矿,精、矸磁选精矿进入到块煤合格介质桶中,尾矿进入块煤磁尾桶,作为喷水用。
三、末煤重介系统
末原煤脱泥后经垂直斗提进入DWNXZ1150/800无压三产品旋流器中,分选出精煤、中煤和矸石三个产品。精,中,矸分别经过各自弧形筛和直线振动脱介筛脱介后,矸石直接运至矸仓山,中煤经离心机脱水后作为最终产品,运至中煤储煤厂。精煤经过弧形筛和直线振动筛脱介脱水,最后经过离心机脱水后作为末精煤产品,经过精煤线皮带进精煤仓。精,中,矸弧形筛下均为合格介质,且精煤弧形筛筛下设有分流系统。精煤直线振动脱介筛筛下除分级段筛下物料外均为稀介,稀介自流进入精煤磁选机回收精矿,尾矿进入精煤泥桶。中,矸经直线振动脱介筛脱介后筛下均为稀介,中矸稀介自流进入各自磁选机回收精矿,尾矿均进入中矸煤泥桶。精,中,矸磁选精矿均进入合格介质桶。
四、粗煤泥回收
2301筛下流入到原生煤泥桶中,然后经泵打入到新增的两组分级旋流器中,旋流器底流和末精煤分级旋流器底流都进入到螺旋入料混料桶中,经混料槽再自流到两组螺旋分选机的给料分配器中。螺旋精煤进入到螺旋精煤泥桶,然后由泵打入到德瑞克细筛中脱水脱泥,再经过离心机脱水,出末精煤产品。螺旋尾矿进入末煤重介系统的中矸磁尾桶,然后经泵打入分级旋流器组,底流依次经中煤振动弧形筛,煤泥离心机回收末中煤,分级旋流器组溢流、振动弧形筛筛下水均进入浓缩机。
五、煤泥水处理
浮选采用浓缩浮选的方式,一段浓缩机的底流一部分打入到矿浆预处理器中(另一部分进入离心机),经调浆后到浮选床中进行浮选,浮选精矿进入缓冲池经泵打入到加压过滤机脱水后掺入到末精煤中。进入二段浓缩机的入料经加絮凝剂和凝聚剂后,浓缩底流到尾煤压滤机压滤,出煤泥产品,溢流作为循环水使用,实现洗水闭路循环。
改造后的煤泥水系统工艺,严格控制了进入一段浓缩和二段浓缩的入料来源,从根源上解决了煤泥水出现的种种问题,优化了煤泥水的处理,保证末精煤的灰分。
产品运输
末精煤通过精煤皮带运至精煤仓或落地;块煤分级后,分别运至中块仓、小块仓、粒煤仓;中煤通过皮带运至中煤场地;矸石直接运出厂房外到矸石山;二段底流压滤的煤泥运至煤泥场地。
3. 洗煤厂用聚丙烯酰胺效果好在哪里
华光聚丙烯酰胺厂专业生产有洗煤专用聚丙烯酰胺药剂,洗煤专用聚丙烯酰胺使煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证合格洗水与压滤煤泥生产,使生产高效经济运行,必须选择合适的絮凝剂来加强煤泥水的处理。聚丙烯酞胺对煤泥水处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。
针对泥化严重的洗煤水,可将洗煤水内部的细泥分离出来,溢流呈现清水回用,清水层达到厂家需要,快开机运行周期减短,煤泥干。
洗煤厂大都用一种药剂即聚丙烯酰胺就能够解决问题,但有的洗煤厂却由于涉及到设计及场地等因素也采取了其他的加药方法,比如有混合装置等。再就是加药地点、泵送能力、煤泥水性质、加药车间工人的经验也是非常重要的因素。以上内容由华光聚丙烯酰胺厂。
4. 洗煤厂,循环水作用
宁夏煤业集团公司太西洗煤厂始建于1983年9月,设计能力为年人选原煤210万t,于1986年9月1日正式投产。该厂是宁夏回族自治区利用地方煤炭资源优势,发展外向型经济,为把汝箕沟矿区建成我国的无烟煤出口基地而配套建成的无烟煤洗选加工厂,现已成为我国优质无烟煤出口和洗选加工基地之一。该厂生产的多种粒度规格、灰分等级的“太洗”牌无烟精煤,具有低灰、低硫、低磷、高发热量、高含碳量、高比电阻、高块率、高化学活性、高机械强度的优良品质。
一、现行工艺流程该厂原设计跳汰主、再选工艺流程见图I,煤泥水处理系统见图2。
二、原设计煤泥水系统存在的问题
原设计煤泥水系统主要存在以下问题:
1.循环水浓度高。捞坑溢流直接进入φ30m浓缩机,由于原煤中-0.5mm细泥含量最高可达到20%以上,灰分高达20%,现有过滤设备技术落后,致使大量煤泥积聚,洗水浓度增高,循环水浓度最高时达290g/L,直接影响选煤的正常生产,严重时污染精煤,使产品质量无法保证。
2.浪费煤泥资源。煤泥直接落地,低价销售,造成资源浪费,影响经济效益。
3.环境污染。煤泥直接落地,不仅占用了场地,而且会造成环境污染。
三、煤泥水处理系统工艺流程改造方案论证
由于上述原因,特别是由于洗水浓度高而影响生产,太西洗煤厂于1996年着手对煤泥水处理系统进行改造,决定增建浮选车间,在对3种草拟的方案进行反复论证、完善后,最终确定了浮选工艺流程设计。
1.A方案
该方案采用常规浮选工艺,捞坑溢流经浓缩漏斗浓缩后进人浮选机浮选,精矿由过滤机回收,尾矿人φ30m浓缩机,浓缩机底流用压滤机回收,溢流作为循环水。
该方案主要有以下问题:
(1)浓缩漏斗的工艺效果差。现有两台浓缩机的沉降面积为1413m。,捞坑沉降面积为140m。,而浓缩漏斗的沉降面积仅50.4m2(4台),与浓缩机沉降面积无法相比。因而浓缩漏斗浓缩效果较难保证,如果将其作为缓冲漏斗,则4台浮选机的处理能力无法满足实际生产需要。
(2)方案未考虑捞坑跑粗时对压滤环节的影响。
(3)未涉及产品水分对精煤质量的影响。
2.B方案
该方案将现有两台耙式浓缩机中的一台用作浓缩浮选人料,另一台作浮选尾矿浓缩用。分级旋流器和高频筛回收的粗煤泥与浮选精矿一起进过滤机脱水,浮选设备则采用尚缺乏工业试验的大型浮选柱。
该方案存在以下问题:
(1)浮选人料浓缩机的浓缩效果难以保证,一旦煤泥性质变化,则后果十分严重。另外,采用一台浓缩机处理人料(特别是对于细粒煤泥),溢流直接作为循环水是否可行,尚缺乏相应的试验数据。
(2)对原煤资料的选取有失偏颇。从现场多年积累的资料和实践经验看,粗煤泥的灰分不稳定,随原煤质量的波动,最低灰分小于6%,最高灰分在10%以上,如果只采用分级旋流器和高频筛回收粗煤泥,不进行任何分选,难于保证精煤质量。
(3)投资不合理。按照该方案设计,70%的煤泥不通过分选而直接采用高频筛回收,两台新式浮选柱造价166万元,足够买4台浮选机,如此高的投入仅用来处理30%的煤泥,投资不尽合理。
3.C方案
该方案采用浓缩分级浮选工艺,捞坑溢流经现有φ12m浓缩机处理后,底流人浮选机浮选,精矿用过滤机回收;溢流经1台φ30m浓缩机浓缩后采用浮选柱对其进行浮选,精矿用压滤机回收,尾矿用另1台φ30m浓缩机浓缩后人压滤机回收。尽管该方案考虑了现场的实际情况,但仍因某些原因未采用。
其主要原因是:
(1)大型浮选柱的工业应用效果尚无实例作证。
(2)压滤精煤水分高,粒度细,无法与其他精煤均匀配混,冬季产品冻结问题无法解决。
(3)分级浮选使系统变得复杂,投资加大,缺乏相应的经济技术比较。
4.技改方案
根据太西洗煤厂的实际情况,综合上述3种方案优劣,经反复论证,于2001年元月确定了浮选流程最终设计方案(图3)。
四、投产后情况及改进措施
太西洗煤厂浮选车间于2001年5月建成投产。该系统采用2台xJM-s16型浮选机和2台XJX-T12型浮选机,浮选人料用弧型筛进行粒度把关,精矿过滤回收,尾矿则由浓缩机浓缩后采用压滤机回收.
1.投产后的情况
(1)浮选机。两台XJX-T12型浮选机,设计单机矿浆通过量350m 3/h,实际通过能力为250m3/h:两台XJM—S16型浮选机,设计单机矿浆通过量500m3/h,实际通过能力仅300m 3/h左右。
(2)φ30m浓缩机。2台φ 30m浓缩机的浓缩效率为η1=23.13%,η2=25.60%,浓缩效率较低。
(3)过滤机。3台GP72型过滤机单机处理能力约12t/h;一台加压过滤机,处理能力约45t/h。基本能满足要求。
(4)压滤机。2台340m2压滤机单循环处理能力为6t;2台500m2压滤机单循环处理能力8.8t,可满足系统要求。
(5)洗水不平衡。由于过滤机溢流进入捞坑,溢流中的药剂,对捞坑的沉降效果产生不利影响,同时也增加了药剂损失。浮选精矿冲水为清水,由于用水量较大,造成生产中洗水不平衡。
2.工艺流程调整及设备的改造
针对浮选系统实际运行中存在的问题,对工艺系统和所选设备进行了调整:①对浓缩入料添加药剂,加速其沉降,提高浓缩效率;②将滤液打人浮选人料,使药剂复用,提高浮选速度和效果;③控制浮选系统清水使用量,提高精矿浓度,使洗水相对稳定和平衡;④调整浮选加药点,使药剂提前发生作用,加大浮选通过量;⑤将2台xJX-T12型机械搅拌式浮选机改造为FJCRl2-4型喷射浮选机,提高了单机处理能力。
五、结论
经过调整和改造,4台浮选机的矿浆通过能力由1100m 3/h提高到2000m 3/h,既节约了投资,而且降低了浮选成本2.74元/t,其中:吨煤药剂成本降低1.11元,电耗减少1.63元,为系统能力的进一步提升奠定了基础,为跳汰洗选创造了良好条件。
经测定,循环水浓度稳定在5g/L以下,整个系统数量效率达95.56%,其中跳汰主选数量效率达96%以上,再选数量效率85%以上,浮选效率达86%以上,最终精煤产率比改造前提高了6-7个百分点,月综合产品水分由9.5%下降为8%以下,年增利润300万元以上。
5. 如何提高煤泥行业中板框压滤机的工作效率
任何机械设备都有需要合理的操作与应用才能提高它的工作效率。板框式压滤机是一种理想的煤泥水处理设备,影响其运行状况的因素主要有入料压力、浓度、粒度的组成和操作的水平等。为了改善压滤机的工作状况,提高工作效率,上海青上过滤将为大家分析一下提高板框式压滤机工作效率的几个方面。
1、保证合理的入料粒度
我国部分选煤厂采用煤泥离心机或其他设备配合煤泥压滤机联合作业,实现了煤泥回收和洗水闭路。当出现塌竖或洗煤系统跑粗时,可以将部分浓缩机底流合理分流进煤泥离心机,回收粗物料,将离心机离心液返回压滤机入料,这样既能改善压滤机入料的粒度组成,又可以改善压滤机工作状况。
2、保证板框压滤机合理水平的入料浓度
理论上讲,压滤机入料浓度越高越好,浓度越高,压滤周期越短,可保持较大的处团伍理量、较为理想的滤饼水分以及滤液中较低的固体含量。但是,我国选煤厂一般将耙式浓缩机底流进入压滤机,过高的底流浓度给耙式浓缩机的正常和安全运行带来隐患,若追求过高的底流浓度,可能会造成耙式浓缩机压耙,影响正常生产纤毕。所以,压滤机入料浓度应保持在400-600g/L,这样,既可以保证压滤机要求的入料浓度,又可以保证耙式浓缩机的正常运转。
3、保持合理的入料压力
入料压力是压滤过程中的主要推动力,入料压力越大,压滤速度就越快。但是,过高的入料压力容易造成设备的磨损,在入料初期,滤室的封闭性还不理想,所以,板框式压滤机入料阶段以及压滤初期要保持低压大流量,压力应控制在0.11-0.12MPa,否则会造成压滤机跑料,给后续的压滤、成饼以及卸饼带来不利的影响。压滤阶段的压力以控制在0.149-0.159MPa为宜,但是不能大于0.18MPa,以免压力过大对压滤机滤板、机架等造成损坏以及对入料泵无谓的磨损。另外,现场可以通过闸阀节流调节压力,也可以通过入料泵电机的变频调速装置实现泵扬程(提供压力)的合理调整。
综上所述,要想进一步提高板框式压滤机的工作效率,需要结合客户的生产实际和生产工艺,对影响板框式压滤机工作状况的各因素进行合理控制和有效调整,这样才能确保压滤机高效运行。