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啤酒废水处理的外文文献

发布时间:2023-09-28 14:55:18

㈠ 求助 建筑给水排水 中水处理 污水处理方面的文献

概述
工程概况
本工程为淄博民信食品有限责任公司污水处理站工程,其污水主要为宰鸭过程中产生的生产废水和生活废水。
该公司在生产过程中产生的废水主要来源于屠宰前的冲洗水,屠宰后的清洗水和屠宰设备及车间地面的冲洗水。该污水具有水质、水量变化大,有机物含量高,可生化性好,固体悬浮物含量高等特点,若不经处理直接排入水体中,会导致水体严重富营养化,破坏水体的生态平衡,对环境造成严重污染。
淄博民信食品有限公司为淄博优秀民营企业,隶属于山东民信集团,企业位于淄博齐城农业高新技术开发区,现有生产线每天可屠宰鸭子4万只。目前生产不饱和,每天的产量为1-2万只。企业的生产时间为每天早上6:00至晚上8:00,现有两个10×10×6m的池子可利用。企业领导本着提高企业效益与保护环境的理念,根据国家及山东省相关环保法规制度的要求,拟建污水处理设施,对生产废水进行处理,使废水达到国家一级排放标准后排放。
生产工艺中各部分排水水质及水量情况
1.2.1生产工艺中各部分排水水质情况
屠宰废水主要来源于屠宰车间,包括①屠宰前冲洗活鸭产生的废水;②屠宰鸭时产生的废水;③羽绒洗涤水;④冲洗鸭肉体时产生的废水;⑤取内脏、内脏物去除、食用油脂提取时产生的废水;⑥冲洗车间地面、屠宰设备时产生的废水;⑦冲洗活鸭圈栏时产生的废水。
由于甲方未提供水质数据,通过参照同类型企业生产废水的排放水质,并结合以上分析,可知该厂废水具有以下几个特点:
含有大量的血污、羽绒、碎肉、内脏杂物、粪便等污染物,悬浮浓度高;
屠宰废水呈红褐色并有明显的腥臭味;
废水中含有非溶解性蛋白质、脂肪、碳水化合物等;
屠宰废水属有害无毒的高浓度有机废水。
1.2.2 生产工艺中各部分排水水量情况
由于屠宰加工生产一般有明显的季节性——淡季和旺季,致使肉类加工厂的废水流量变化较大,又由于肉类加工生产本身的特点——非连续性生产,因此废水量在一天之中的变化也较大。从屠宰及加工工艺可以看出,在生产过程中废水主要来自屠宰工段的屠宰废水,约占总水量的50%左右,废水含有大量的血污和蛋白质物质,废水呈红褐色,BOD5值和悬浮物含量较高。
根据淄博民信食品有限责任公司提供的来水数据,将本厂污水设计处理量定为400m3/d。
1.3 废水处理目标
采用经济、合理的处理工艺,最大限度的减少废水对周围环境的污染。
1.4 项目可行性的设计依据、资料、原则、内容
1.4.1 设计依据
(1)《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)
(2)《环境工程手册》(水污染防治卷)
(4)《环境工程实用技术手册》
(5)由建设单位提供的技术资料
1.4.2 设计原则
(1)选用先进成熟的产品、技术与工艺,降低运行费用的原则。
(2)工艺处理构筑物选用结构形式简单、操作管理方便、运行安全可靠的原则。
(3)优化工程、争创优良工程的原则。
(4)执行环境保护有关法规和规定。
1.4.3 设计内容与设计范围
本工程设计范围和内容为污水处理站范围内的道路、管线、建筑安装工程以及污水处理工艺所需的设备、构筑物与辅助生产构筑物。
设计概要
总体设计
2.1.1 设计标准
排放出水按《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级排放标准进行设计,即出水主要水质标准为:
COD ≤100 mg/L
BOD5≤30 mg/L
SS ≤ 70 mg/L
pH 6.0-9.0
2.1.2 设计水质
本方案设计水质COD是由甲方提供,其他是根据同类型生产企业废水排放指标平均值设计,具体如下:
项目 CODCr BOD5 SS 油脂
指标 1200mg/l 600mg/l 600mg/l 80mg/l
2.1.3 设计规模
根据甲方提供的水量,本项目日处理水量为400m3/d,时变化系数取1.7,具体如下:
(1) 日处理水量:400m3/d
设计处理规模:16.7m3/h
系统运行时间:24h/d
(4) 最大时排水量:28m3/h
处理工艺的选择
对屠宰废水的处理主要是去除废水中的悬浮物和各种形态的有机污染物,因此,宜采用以生物处理为主体的处理工艺流程。
2.2.1 预处理工艺的选择
针对屠宰加工废水的特点:含有大量的血污泡沫、碎肉、内脏杂物、粪便等污染物,造成废水的悬浮物浓度高;同时在清除内脏时大量的油脂溶入水中,使废水油脂含量较高;同时废水中含非溶解性蛋白质、脂肪等。我们在预处理中强化了除渣过程,采用间隙为10㎜的粗格栅和间隙为0.5㎜的细格栅,去除废水中的泥砂、碎肉、杂物以及油脂等细小悬浮物。同时由于该废水中泥砂、杂物含量较高,在粗格栅后增加沉砂池,以减轻后续机械和管道的磨损。
2.2.2 主体处理工艺的选择
屠宰废水水量、水质变化大,屠宰行业季节性十分明显,屠宰量和生产废水量随季节和日时大幅度变化,有机物含量高、可生化性好、固体悬浮物含量高,且含有大量的血污、油脂、羽绒、内脏杂物、未消化食物、粪便等污物,针对上述特点,采用SBR工艺作为处理该废水的主体工艺,它具有如下优点:工艺简单,流程短,处理效率高,不需设置调节池和污泥回流设施。工程实践证明该工艺有很强的调节能力,对PH值有较强的中和和缓冲能力,具有较强的抗冲击负荷能力,可控制丝状菌生长繁殖,不宜产生污泥膨胀,产泥率低,无需增加化学药剂和设备,就能达到除氮的目的。
2.2.3 曝气方式的选择
本系统采用潜水射流曝气机曝气,氧转移率高、充氧能力氧转移速率快,运行噪声较小,并且其轴功率不随潜没深度的变化而变化,进气量可以调节;省去了布气管路和曝气头及鼓风机房。
2.2.4污泥处理系统
对于处理过程中产生的剩余污泥,我们在系统内部采用A-O-A-O运行方式,使污泥在系统内部消减,减少污泥产量的基础上,对剩余污泥进行浓缩、脱水处理,泥饼外运填埋或作农作物的肥料,减少了污泥所造成的二次污染。
污水处理工艺
2.3.1 工艺流程框图(见附图)
2.3.2 工艺说明
① 预处理段
原水先经过机械格栅除去较大的污染物颗粒及其他杂物,以避免后续的水泵被堵塞、缠绕;然后进入曝气沉砂池,去除废水中密度较大的无机颗粒,保护水泵和管道免受磨损;沉砂池出水进集水井,经泵提升后进入后续生化处理段。
② 生化处理段
本项目采用SBR作为生化处理的主工艺,SBR反应池的运行包括五个阶段,即进水、曝气、沉淀、排水(排泥)及闲置阶段,为一个工作周期。考虑到屠宰废水污泥量多,沉淀性差,每个运行周期后闲置一段时间,可以改善污泥的性质,减少污泥量。本项目SBR反应池拟采用连续进水、间歇排水方式,24小时为一周期,间断曝气方式,其中进水4.0h,曝气10.0h(进水4.0h后开始曝气,间歇时间根据实际运行情况确定),沉淀1.5h,滗水2.0 h,排泥与闲置1-4h(根据实际运行情况调整)。
SBR反应池运行过程采用程序控制:进水采用进水电动蝶阀,按时间和液位自动切换电动阀的开启与关闭;曝气、沉淀采用进气电动蝶阀按时间自动切换电动阀的开启与关闭;排水采用专用滗水器按液位和时间进行控制
③污泥处理段
对于处理过程中产生的剩余污泥,拟采用浓缩后去干化场进行处理。泥饼外运填埋或作农作物的肥料。
2.3.3 工艺特点
SBR工艺低负荷运行,对进水负荷的适应性强,耐冲击负荷,出水水质良 好、稳定;
效果稳定可靠、运行调节灵活方便、节省占地;
系统控制自动化程度较高、管理方便。
采用膜片微孔曝气器进行曝气,氧转移率高、充氧能力强。
2.3.4 处理效果预测

CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) SS(mg/l)
进水 出水 去除率 进水 出水 去除率 进水 出水 去除率
预处理工艺 1300 845 35% 600 420 30% 600 240 60%
SBR工艺 845 76 91% 420 17 96% 240 48 80%
2.3.5 主要设备及构筑物
格栅井:
尺寸:500×300×1800㎜(高度可跟据现场情况调整)
结构:钢砼 数 量:1座
内置机械格栅一台,拦截污水中的污染物颗粒及其他杂物。
尺寸:宽300㎜,高度据现场情况确定 栅隙:5mm
数 量:1台
曝气沉砂池:
兼起预曝气的作用,每立方米废水的曝气量为0.3m3空气。
规格:5000×2000×2500㎜
结构:钢砼 数量:1座
集水井:
规格:3000×2000×3000㎜
内置污水提升泵2台,将废水提升至后续SBR反应池。
污水提升泵
型 号:65WQ37-13-3 数 量:2台(1用1备)
流 量:Q=37m3/h 扬 程:H=13m
功 率:3.0kW
SBR反应池
废水在此通过厌氧、兼氧、好氧生化过程降解COD、BOD,完成序批式处理过程。由现有的两个池子改建为SBR反应池,两池底部采用特殊方式连接,采用连续进水、间歇曝气、间歇排水的方式,24小时为一周期。反应池内设置低速推流搅拌机进行推流搅拌,每池设置1台。曝气方式采用罗茨鼓风机,曝气装置采用膜片式微孔曝气器,排水采用专用排水装置滗水器。
规格尺寸:L×B×H=10000×10000×6000㎜ 数量:2座
有效体积:V=1000m3 结构:钢砼
低速推流搅拌机:
型号:QJB3/4-1800/2-56/P
功率:3.0kW 数量:2台
滗水器:
型号:XBS-300 滗水量:200-300m3/h
功率:0.75kW 数量:1台
微孔曝气器:
型号:Φ215 空气流量:1.5-3.0m3/个.h
数量:320个
贮水池
贮水池贮存SBR池出水,因水位较低,固在该池内设置排水泵3台。
规格:L×B×H=4000×5000×6000m 有效水深:5.0m
结构:钢砼 数量:1座
排水泵:
型号:QS100-12-5.5 数量:3台(2用1备)
流量:Q=100m3/h 扬程:H=12m
功率:5.5kW
污泥浓缩池
采用重力浓缩方式对污泥进行预处理。
浓缩时间:T=12 h 数量:1座
规格:L×B×H=3.0×3.0×4.5m 结构:钢砼
鼓风机房
规格:5.4×3.3×4.0m 结构:砖混结构
数量:1间
内设鼓风机3台。
型号:LSR-WD100㎜ 数量:3台(2用1备)
流量:Q=7.12m3/min 风压:58.8kPa
功率:11kW
值班室及控制室:
规格:5.4×3.3×4.0m 结构:砖混结构
数量:1间
2.3.6 主要建、构筑物表
序号 名 称 规 格 单位 数量 备注
1 格栅井 0.5×0.3×1.8m 座 1 钢砼
2 沉砂池 5.0×2.0×2.5m 座 1 钢砼
3 集水井 3.0×2.0×3.0m 座 1 钢砼
4 SBR反应池 10.0×10.0×6.0m 座 2 钢砼(已建)
9 贮水池 4.0×1.8×4.5m 座 1 钢砼
13 鼓风机房 5.4×3.3×4.0m 间 1 砖混
14 值班室及控制室 5.4×3.3×4.0m 间 1 砖混

2.3.7 主要设备表
序号 名 称 型 号 参 数 数量 厂家
1 机械格栅 XG-300 b=5mm,N=0.75KW 1套
2 污水提升泵 65WQ37-13-3 Q=37m3/h,
H=13m,N=3.0kW 2台 姜堰市潜水泵
3 滗水器 XBS-300 N=0.75kW 1台
4 推流搅拌机 QJB3/4-1800/2-56/P N=3kW 2台 南京布鲁克林
5 排水泵 QS100-12-5.5 Q=100m3/h,
H=12m,N=5.5kW 3台 姜堰市潜水泵
6 鼓风机
(含进出口消音器) LSR-WD100㎜ Q=7.12m3/min,
风压:58.8kPa ,N=11kw 3台 江苏吉腾
7 转子流量计 DN100 —— 3套 13 微孔曝气器 Φ225 服务面积:0.4m2 320个 北京基亚特
16 液位控制器 通用 国标 配套 17 处理系统管道、阀门及安装材料 配套 通用
18 电气控制系统 配套 通用
建筑及结构设计
2.4.1 工程地质
本方案中所涉及的构、建筑物结构措施,待中标后依据厂方详细的地质资料,进行适当的调整。
2.4.2 构筑物结构措施
本工程地处东北地区,处理站中所有构筑物均为地下式钢筋混凝土结构,基础形式采用砂加石整片垫层,分层压实,厚约0.8m(根据施工情况适当调整),压实系数为0.94。C15混凝土垫层厚0.2m,0.24红砖1:2水泥沙浆砌筑池壁外抹,SBS防水卷材两油一毡,池底、池壁C30钢筋混凝土0.30m厚,钢筋采用A3、Ι级。
工种工房为单层砖混结构,地基处理按规范规定,采用3:7灰土垫层深0.5m,压实系数0.94,C15混凝土垫层0.2m,红砖大放脚基础,C25钢筋混凝土构造柱,C25钢筋混凝土地梁,地梁以上为墙体,C25钢筋混凝土圈梁,屋面采用C25钢筋混凝土现浇。铝合金窗,木质双层隔音门。上部结构墙体中按抗震要求加构造柱。外墙水泥沙浆抹面,外饰外墙涂料。内墙混合沙浆抹面,外饰内墙涂料。
电气仪表设计
2.5.1 电气
供电电源
本工程属一般给水排水工程,供电负荷按三级负荷考虑,供电电源由变配电所引来380/220V电源一路。
计量及功率因数补偿
配电室内低压配电柜进线处设低压计量,功率因数补偿由配电所集中补偿。
液位控制
本工程液位控制系统按照满足工艺检测要求,安全可靠性高、免于调试的原则进行选型。
液位控制:在曝气调节池内均设置液位控制器,以控制水泵的自动运行。
2.5.2 机械设计
本工程设计采用的机械设备均为标准定型产品,不需特殊设计。工程中所用设备选型力求技术先进,性能可靠,效率高,节能省电。
2.5.3 环境保护设计
(1) 外部环境对污水场的影响
本工程污水处理场所在位置周围没有排出有害物的其他工厂或建筑物,外部环境对污水厂没有不良影响。
(2) 污水处理场对外部环境影响
污水处理场排放的污水
污水处理场排放的污水是指处理场处理后的尾水和场内自身排放的污水。本工程采用全套自动化污水处理工艺,在技术上成熟。该套自动化污水处理设备主要选用国内外优质产品,因此,污水场的正常运转都是有保证的,都能达到所要求的出水水质,不会造成污染。
污水处理场产生的污泥
在厌氧水解池、沉淀池中所产生的主要是残渣和剩余污泥经过干化后可外运填埋或作农作物的肥料,不会引起二次污染。
噪声控制
场内噪声主要产生于污水提升泵和曝气池的鼓风机房。场内鼓风机房是产生噪声最大的设备,本工艺选用的低噪声鼓风机,把噪声控制到最小程度,鼓风机房设计中采用隔音处理,使对外噪声控制在《工业企业噪声卫生标准》要求的范围内。
定员、经营管理与劳动保护
管理机构及定员编制
3.1.1管理机构
本污水处理工程隶属业主经营管理。
3.1.2 定员编制
本设备是全自动化生产过程、根据管理范围的实际需要,进行劳动定员编制,设兼职管理人员1人。
3.1.3 劳动保护
劳动安全保护除了加强安全教育,制定安全操作规程和安全管理制度之外,在工程设计方案方面采取如下措施:
● 所有架空走道,处理构筑物池壁上的走道板和上、下楼梯均设置双面栏杆,楼梯均采用防滑梯。
● 鼓风机房内设置隔音进出口消声等措施,减少噪音。
● 全场所有构筑物外露的电气设备均加安全防护罩,采用防潮型设备,并设立明显标志。所有电气设备均按《工厂电力设计技术规程》等有关规范要求采取防雷、接地等安全保护措施。
● 整个场区设置高杆照明灯,方便工人夜间巡视、操作或处理其它故障。
● 所有易燃易爆和有害物品,危险品等单独存放,并派专人保管。
工程概算及运行成本分析
《全国建筑工程概算定额》。
《全国统一安装工程预算定额》。
建设部颁发的《全国市政工程投资估算指标》。
其他费用取费按建设部建标[1996]628号文《市政工程可行性研究投资估算办法》计算。
监理费依据国家物价局、建设部[1992]价费字479号文计取。
《当地工程造价信息》。
概算表
4.1.1土建部分
单位:万元
序号 名 称 规 格 数量 备注
1 格栅井 0.5×0.3×1.8m 1座 0.02
2 沉砂池 5.0×2.0×2.5m 1座 1.20
3 集水井 3.0×2.0×3.0m 1座 0.90
4 SBR反应池 由原有池子改造 5.50
9 贮水池 4.0×1.8×4.5m 1座 1.50
13 鼓风机房 5.4×3.3×4.0m 1间 1.20
14 值班室及控制室 5.4×3.3×4.0m 1间 1.20
小计 11.52
4.1.2设备器材部分
单位:万元
序号 名 称 型 号 数量 单价 总价
1 机械格栅 XG-300 1套
2 污水提升泵 65WQ37-13-3 2台
3 滗水器 XBS-300 1台
4 推流搅拌机 QJB3/4-1800/2-56/P 2台
5 排水泵 QS100-12-5.5 3台
6 鼓风机
(含进出口消音器) LSR-WD100㎜ 3台
7 转子流量计 DN100 3套
13 微孔曝气器 Φ225 320个
16 液位控制器 通用 配套
小计
4.1.3直接费
土建费(1) 万元
设备及材料费(2) 万元
直接费(1)+(2) 万元
4.1.4间接费
安装费(3) (2)×7% 万元
调试费(4) (2)×5% 万元
税金及管理费 [ (2)+(3)+(4)]×6% 万元
4.1.5工程投资
直接费+间接费 万元
运行成本分析
本处理站设计日处理水量为500m3,每小时处理规模为50m3,系统每天运行10h。构成本处理站日常运行费用的因素有:电费、药剂费、人工费,以下为本处理站日常运行成本分析:
1、直接运行费用动力费E1(0.5元/度计)
(1)总装机容量:103.9KW
(2)运行容量:51.4KW
吨水耗电量:51.34×10÷500=1.03/m3.水
每吨水耗电费:E1=1.03×0.50=0.51元/m3水
2、药剂费:
(1)絮凝剂的用量:27Kg/d
(2)PAM的用量:0.2kg/d
药剂费:E2= 0.16元/m3水
3、人工费:
本处理站设工程管理操作人员1人,人工费按800元/人.日计
E3= 800/30/500 =0.05元/m3水
吨水运行成本:E1+E2+E3 = 0.51+0.16+0.05 = 0.72元/m3水
经济指标
主要技术经济指标
总投资 占 地 电耗 运行费用
万元 m2 度/m3(水) 元/m3(水)
164.6 470 1.10 0.72
结论
通过以上分析,我们可以知道对屠宰过程中产生的废水加以处理并回收利用,可以产生以下的效益:大大降低了废水中污染物浓度,每天的COD削减量为480kg/d, BOD削减量为240kg/d;每年COD的削减量为175吨,BOD的削减量为88吨,这样就有效的避免了污染物对周围环境的污染;
因此,建立此污水处理站可以给企业带来很大的环境效益、经济效益和社会效益。

附图:工艺流程框图:

来水

达标排放

图例:
污水管
空气管
排泥管

㈡ 谁能给我几本关于污水处理的书给我作为毕业论文的参考文献!

书名:环境科学与工程进展丛书--SBR及其变法污水处理与回用技术 出版社:化学工业出版社 定价:60 条形码:9787502543594 ISBN:ISBN 7-5025-4359-7 作者:张统 印刷日期:2003-3-1 出版日期:2003-3-1 精装平装_开本_页数:平装16开,394页 中图法: 中图法一级分类: 中图法二级分类: 书号: 简介:本书为《环境科学与工程进展》系列丛书之一,对近年来国内间歇式活性污泥法污水工艺处理的研究和应用进行了介绍,基本上包括了国内的最新研究成果。主要有五个方面的内容:SBR工艺在不同废水中的应用研究;SBR脱氮除磷研究;CASS工艺研究及应用;各种SBR的变形工艺应用研究;污水处理与回用及其他技术与工艺。 本书大多数文章均为作者最新的研究成果和工程应用经验,均为宝贵的第一手资料,具有较高的学术价值和工程指导意义。本书适用于污水处理技术研究人员,污水处理工程的规划、设计、施工、管理等人员参阅;也对给水排水、环境工程专业的大专院校师生有一定参考价值。 目录:第一章 SBR工艺原理及应用 一、间歇式活性污泥工艺的发展与应用 二、SBR的工艺发展和应用适用性问题的讨论 三、SBR工艺的分类和特点 四、SBR法与活性污泥膨胀 …… 二十三、UASBAF-SBR工艺处理屠宰废水 二十四、铁屑过滤-SBR工艺处理棉纺印染废水的研究 二十五、开发厌氧/好氧序批式一体化反应器的构想 二十六、猪场废水厌氧消化液SBR处理技术研究及工程应用 第二章 SBR工艺用于污水脱氮除磷 一、供氧方式对SBR法硝化反应控制参数的影响 二、间歇式生物膜法除磷工艺特性研究 三、间歇式生物膜法除磷机理研究 四、间歇式生物膜法的脱氮特征及机理研究 …… 十二、应用SBR工艺强化生物除磷系统的研究 十三、SBR法处理城市污水的脱氮除磷功效 十四、活性污泥外循环SBR系统的生物除磷能力 十五、SBR工艺用于生活污水除磷脱氮的试验研究 第三章 CASS工艺原理及应用 一、建筑小区污水处理技术及设计实例 二、CASSL+膜过滤工艺处理中小城市污水与水回用 …… 十四、循环式活性污泥法(CAST)工艺及设计 十五、CASS工艺在处理低温生活污水中的应用研究 第四章 SBR其他变形原理及应用 一、MSBR系统的特点及其除磷脱氮的机理分析 二、MSBR工艺的运行机理 …… 九、SBR法DAT-IAT技术在大型城市污水处理厂的应用 十、UNITANK工艺处理城市污水工程实践 第五章 污水处理与回用其他技术进展 一、我国城市污水回收和再用的实例分析 二、我国污水处理事业现状及今后发展的趁势 三、生态卫生(排水)系统国内外发展比较 四、关于天津市城市污水污泥处理与处置的技术研究与探索 …… 二十一、集成电路废水处理系统设计 二十二、新型气浮器及其处理造纸废水的工程设计 二十三、航天发射场推进剂废水对地下水影响程度分析与研究 二十四、集中供暖主管道腐蚀查定及防腐方法 阅读地址: http://www.buildbook.com.cn/book/B10011346.shtml

㈢ 啤酒废水的处理方法有哪些

鉴于啤酒废水具有良好的生物可降解性,处理方法主要以生物法为主。由于专废水中含有大量的属悬浮物,进入生物处理单元之前需要进行预处理。目前啤酒废水的生物处理技术只要有接触氧化法、SBR法、厌氧-好氧联合处理技术等。
1 接触氧化法
接触氧化法是20世纪80年代国内处理啤酒废水的主要工艺,由于进水的COD浓度高,一般采用两级接触氧化工艺。采用接触氧化法可以防止高糖含量废水引起污泥膨胀现象,并且不用投配N、P营养和污泥回流。
2 SBR法
SBR法运行方式灵活,可以根据水质水量的变化调整一个周期的的各个工段的运行时间。由于整个处理过程中缺氧、充氧交替发生,限制了丝状菌过度繁殖,同时采用限制曝气方式,增大反应过程中的传质梯度,故处理效果较为理想。

㈣ 啤酒废水的处理工艺

一、啤酒废水处理工艺

国内常用的处理工艺有:活性污泥法、水解酸化-SBR处理艺、UASB-好氧接触氧化处理工艺、新型接触氧化和生物接触氧化处理工艺、内循环UASB反应器+氧化沟处理工艺以及吸附降解法和EGSB/生物接触氧化法等。

(一)活性污泥处理工艺

活性污泥处理工艺的主体构筑物是曝气池和沉淀池。在啤酒废水通过格栅井和初沉池后,在曝气调节池中与活性污泥(含有大量好氧微生物)混合,通过向其中通入适量氧气,活性污泥就会吸附并氧化分解废水中的有机物。同时在沉淀池中,则可实现污泥和水的分离。在活性污泥法中多采用间歇性污泥法,它是通过间歇曝气,根据水量水质情况而选择曝气频率。这样可以显著降低动力消耗,而且处理时间比普通活性污泥法短,CODcr的去除率达96%以上。但是随着科技的发展,周期循环活性污泥法(CASS)悄然而生,这种方法以好氧-厌氧-好氧的状态进行周期循环运行,其不仅保证了处理效果的稳定而且提高了容积利用率。普通活性污泥法的运行,动力消耗大,在处理中常出现污泥膨胀。膨胀的原因是啤酒废水中的碳水化合物过高,且N、P、Fe等营养物质缺乏,微生物得不到合适的营养而不能正常生长甚至死亡。目前通常投加N、P等化学药剂,这将大大增加公司的运营成本。对此,可将含N、P较高的生活污水通入啤酒废水中,达到补充微生物所需营养的目的。但是该方法在处理中低浓度的有机废水时,具有投资小,效益大等优点(相比好氧处理)。这让啤酒企业既得经济效益有可得环境效益。国内一些大企业大都引进先进啤酒生产工艺,产生的废水浓度低,活性污泥法处理啤酒废水市场大。

(二)厌氧水解酸化-二段接触氧化处理工艺

厌氧水解酸化-二段接触氧化处理工艺通过厌氧水解酸化作为接触氧化的预处理,这可以将啤酒废水中的大分子有机物降解为小分子有机物,如此将大大提高了废水的可生化性,而且有利于后续的一、二段接触氧化处理,充分将废水中的污染物去除,达到排放标准。同时该工艺的第一段接触氧化为高负荷接触氧化,第二段为低负荷接触氧化。这工艺在我国啤酒工业中得到广泛应用,常见工艺流程如图所示。

由于该工艺已经在国内许多大型啤酒长及其它食品企业的废水处理中得到了实际应用,并且取得了良好的处理效果,而且该工艺耐冲负荷高;在CODcr、BOD5等方面的去除率分别达96%、98.7%,废水处理均能达到《啤酒工业

㈤ 城市生活污水处理有哪些工艺参考文献

【参考文献】
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㈥ 急求一篇关于涂装废水处理的英文文献及相应翻译,请帮忙!!!

典型汽车涂装废水处理工艺

摘 要:本文针对汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子,Oil、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差的实际情况,采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理,取得了良好效果:CODCr去除率大于80%。实际运行表明,该工艺在技术和经济上均是合理可行的。

Treatment technics of representative coating wastewater of automobile manufacturing

Abstract:In this article, in allusion to the contamination of coating wastewater of automobile manufacturing which contains resin, surface active agent, heavy metal ion, oil, paint, dyestuff etc, especially the ELPO wastewater and painting wastewater which is complex, and has high concentration. we use separated pre-treatment, coagulating sedimentation, air flotation and sand filtration to treat coating wastewater and obtains good results: the removal rate of CODCr could be higher than 80%. The operate of the set proved that under this condition, it would be practicable both in technology and economy.

关键词:涂装废水;分质处理;混凝沉淀;混凝气浮;砂滤;Fenton试剂

Keywords:coating wastewater;separated pre-treatment;coagulating sedimentation;air flotation;sand filtration;Fenton reagent

http://203.208.33.132/search?q=cache:1mMFbNqlHpAJ:www1.eere.energy.gov/instry/chemicals/pdfs/ppgind.pdf+Treatment+Technology+for+WasteWater+from+Automobile+Painting&cd=10&hl=zh-CN&ct=clnk&gl=cn&st_usg=

翻译
汽车及其零部件的涂装是汽车制造过程中产生废水排放最多的环节之一。涂装废水含有树脂、表面活性剂、重金属离子,Oil、PO43-、油漆、颜料、有机溶剂等污染物,CODCr值高,若不妥善处理,会对环境产生严重污染。对此类废水,传统的方法是直接对混合废水进行混凝处理,治理效果不理想,出水水质不稳定,较难达到排放标准。特别是其中的喷漆废水,含大量溶于水的有机溶剂,直接采用混凝法处理效果很差。我们在上海某汽车厂经过实地勘查、大量分析调研和小试,针对涂装废水的特点,采用分质预处理再进行后续处理的二步处理的方法,并选择芬顿氧化—混凝沉淀,气浮物化工艺进行处理,达到了排放标准,CODCr去除率达到80%以上。

1废水的来源和主要污染物
1.1 涂装废水的来源及有害物质

涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序。

废水中含有的主要有毒、有害物质如下:

涂装前处理:亚硝酸盐、磷酸盐、乳化油、表面活性剂、Ni2+、Zn2+。

底涂:低溶剂阴极电泳漆膜、无铅阴极电泳漆膜、颜料、粉剂、环氧树脂、丁醇、乙二醇单丁醚、异丙醇、二甲基乙醇胺、聚丁二烯树脂、二甲基乙醇、油漆等。

中涂、面涂:二甲苯、香蕉水等有机溶剂、漆膜、颜料、粉剂。

1.2 废水水质、水量

本工程设计处理水量60m3/h。

油漆车间排放的废水分为间歇排放的废槽液和连续排放的清洗水。

间歇排放废水主要来源于前处理槽的倒槽废液、喷漆工段排放的废液等,废水浓度高,一次排放量大,水质如表1所示。

表1 间歇排放废水的水质













CODCr
mg/L
Oil
mg/L
PO43-
mg/L
Zn2+
mg/L
Ni2+
mg/L
Cd2+
mg/L
碳黑
mg/L
pH 其它
预脱脂槽、脱脂槽废槽液、后喷淋、浸渍槽废槽液 2500~
4000
300~
950
250~400 9.5~11
表调槽废槽液 15~30 8.5~10.5
磷化槽废槽液、后喷淋、浸渍槽废槽液 400~600 100~150 20~30 6
钝化槽废槽液、后喷淋、浸渍槽废槽液 50~100 1~3 4~5
电泳废槽液 3000~
20000
81 7~9
中涂、面漆喷漆室水槽废液 3000 5~6 漆渣

连续排放废水主要来自于前处理工序的后喷淋、浸渍槽的溢流废水等,相对间歇排放废水,其浓度低、总排放水量大,其水质如表2所示。

表2 连续排放废水的水质













CODCr
mg/L
Oil
mg/L
PO43-
mg/L
Zn2+
mg/L
Ni2+
mg/L
Cd2+
mg/L
碳黑
mg/L
pH
脱脂后冲洗废水 300 25 10~20 7~8
磷化后冲洗废水 20~30 12 8 6
钝化后冲洗废水 10~15 0.1 5~6
DI水喷淋槽喷淋废水 3900 1~3 4
循环去离子清洗废水 400 6
自泳后水洗溢流废水 100~1000 8 7~9

2.涂装废水处理工艺设计
汽车涂装废水处理工艺的关键之一在于合理的清浊分质。对部分难处理或影响后续处理的废水,根据其性质和排放规律,先进行间歇的预处理,再和其它废水集中连续处理,这样不仅可以取得较好的和稳定的处理效果,而且在经济上也合理可行。

2.1 涂装废水处理工艺流程

涂装废水处理工艺流程如图1所示。

图1某汽车厂涂装废水处理站处理流程

2.2 间歇预处理

2.2.1 脱脂废液
对脱脂废液采用酸化法进行破乳预处理,向脱脂废液中投加无机酸将pH调至2~3,使乳化剂中的高级脂肪酸皂析出脂肪酸,这些高级脂肪酸不溶于水而溶于油,从而使脱脂废液破乳析油。

另外,加酸后使脱脂废液中的阴离子表面活性剂在酸性溶液中易分解而失去稳定性,失去了原有的亲油和亲水的平衡,从而达到破乳。经预处理后CODCr从2500~4000mg/L降低到1500~2400mg/L,去除率在40%左右;而含油量从300~950 mg/L降至50~70 mg/L,去除率高达90%~95%。

2.2.2 电泳废液
在阴极电泳废水中含有大量高分子有机物,CODCr最高可达20000mg/L,还含大量电泳渣,这些物质在水中呈细小悬浮物或呈负电性的胶体状。处理中加入适当的阳离子型聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC)作混凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥作用来快速去除废水中的污染物。电泳废液在预处理时要求pH值在11~12之间,有较好的沉淀效果。反应后的出水CODCr在2000 mg/L左右。

2.2.3 喷漆废水
对喷漆废水先采用Fenton试剂(H2O2+FeSO4)对其进行预处理,使其中的有机物氧化分解,CODCr去除效率约在30%左右,再加入PAC和PAM对其进行混凝沉淀,经过此两步处理,CODCr的总去除率可达到60%~80%,由3000~20000mg/L降至1200~4000mg/L。出水排入混合废水调节池。

Fenton试剂具有很强的氧化能力,当pH值较低时(控制在3左右),H2O2被Fe2+催化分解生成羟基自由基(·OH),并引发更多的其他自由基,从而引发一系列的链反应[1]。通过具有极强的氧化能力的·OH与有机物的反应,使废水中的难降解有机物发生部分氧化、使废水中的有机物C—C键断裂,最终分解成H2O、CO2等,使CODCr降低。或者发生偶合或氧化,改变其电子云密度和结构,形成分子量不太大的中间产物,从而改变它们的溶解性和混凝沉淀性。同时,Fe2+被氧化生成Fe(OH)3在一定酸度下以胶体形态存在,具有凝聚、吸附性能,还可除去水中部分悬浮物和杂质。出水通过后续的混凝沉淀进一步去除污染物,以达到净化的目的[2]。

2.3 连续处理

经预处理的各类废水排入均和调节池中,与其它废水混合后进入连续处理流程。混合后的废水CODCr约为700~900mg/L。连续处理分为二级:混凝沉淀和混凝气浮。

在涂装废水中,油、高分子树脂(环氧树脂)、颜料(碳黑)、粉剂、磷酸盐等在表面活性剂、溶剂及各种助剂的作用下,以胶体的形式稳定地分散在水溶液中。可以靠投加化学药剂来破坏胶体的细微悬浮颗粒在水中形成的稳定体系,使其聚集成有明显沉淀性能的絮凝体,然后形成沉淀或浮渣加以除去[3]。

在废水中加入一定量的无机絮凝剂后,它们可中和乳化油或高分子树脂的电位,压缩双电层,胶粒碰撞促进凝集,完成脱稳过程,形成细小密实的絮凝物。这样可使涂装废水中的金属离子和磷酸根离子在碱性条件下生成的固体小颗粒形成沉淀物[4]。所以混凝处理可有效地去除汽车涂装废水中的油、高分子树脂、颜料和粉剂[5]。

重金属离子和磷酸盐中,由于Ni2+生成Ni(OH)2沉淀以及PO43-生成Ca3 (PO4) 2沉淀的最佳pH值是10以上;而Zn2+生成氢氧化物沉淀的最佳pH值范围是8.5~9.5,pH过高会形成ZnO22-而溶解。所以要分二级混凝反应以分别去除Ni2+,PO43-和Zn2+ 。同时,混凝反应后的固液分离分别采用的是斜板沉淀池和气浮池,这样既可以用斜板沉淀池来去除比重较大的重金属化合物沉淀,又可以用气浮池来去除比重较轻的有机物等。

2.3.1 混凝沉淀
第一级为混凝沉淀调节pH值为10~10.5。

反应槽采用推流式反应槽,分为三格。第一格加碱将pH调高至10~10.5,加入CaCl2,第二格加FeSO4,第三格加混凝剂PAM,反应后进入斜板沉淀池进行固液分离。三格停留时间分别为15min、15min、7.5min。斜板沉淀池表面负荷按2m3/m2·h设计。一级反应CODCr去除率为50%~60%。图2为一级反应槽示意图。

图2 一级反应槽示意图

2.3.2 混凝气浮
二级反应的反应槽,也采用推流式反应槽,分为三格。第一格加酸将pH回调至8.5~9,第二格加PAC,第三格加PAM,反应后进入气浮池进行固液分离。二级反应槽三格停留时间分别为10min、10min、5min。气浮池的溶气水按处理水量的30%设计。二级反应CODCr去除率为20%~25%,同时气浮也去除了Zn2+和一部分的表面活性剂。

2.4 深度处理

深度处理采用砂滤和活性炭过滤。从运行情况看,经砂滤后的出水即能达到排放标准(CODCr≤300mg/L)。砂滤装置的过滤速度控制在10~12m3/(m2·h)。反冲洗水由监测水箱中的水加压后提供,反冲洗强度控制在16~18L/(m2·s)。

砂滤后的出水已能达到排放要求,因此,活性炭过滤只是一个应急保证措施,一般情况下较少使用。

2.5 污泥处理

污泥处理的好坏,直接影响废水处理站的运行。由于污泥含油量高,直接进行压滤效果较差,在污泥浓缩槽中加入Ca(OH)2,pH调整至10左右,能达到较好的压滤效果。污泥含水率经板框压滤机后可由99%下降至75%~80%。

2.6 连续处理去除率分析

连续处理过程去除率如表3所示。

表3 连续处理效率

出水位置 CODCr去除率
斜板沉淀池出口 50%~60%
气浮池出口 20%~25%
砂滤出口 15%

3处理效果分析
该工程自2002年运行至今,处理效果稳定,表4为上海市环境监测中心2004年对该厂的监测分析报告数据汇总。监测时间为3天,每天取样12次(1小时取样一次,包括废水处理装置进口和出口)。

表4 废水处理设施总排口监测数据

监测
项目
废水处理装置进口* 废水处理装置出口 上海市《污水综合排放标准》(DB31/199–1997)
浓度最小值(mg/L) 浓度最大值(mg/L) 浓度平均值(mg/L) 浓度最小值(mg/L) 浓度最大值(mg/L) 浓度平均值(mg/L)
pH 6.94 8.96 8.32 7.57 8.85 7.8 6~9
CODCr 434 759 625 73 132 115.6 300 三级标准
SS 93 351 204 21 145 29 350 三级标准
BOD5 36 145 87 4 83 16.9 150 三级标准
Oil 2.6 11.5 5.1 0.1 0.9 0.6 10 二级标准
Zn2+** - - - 0.02 1.6 0.09 4.0 二级标准
Mn2+** - - - 0.05 0.26 0.16 5.0 二级标准
Ni2+** - - - ND 0.18 0.09 1.0 第一类污染物排放标准
苯 ND ND ND ND ND ND 0.2 二级标准
甲苯 ND ND ND ND ND ND 0.2 二级标准
二甲苯 ND ND ND ND ND ND 0.6 二级标准

*废水处理装置进口指连续处理装置进口。

** Zn2+、Mn2+、Ni2+本次监测未分析,表中所列为该厂废水处理站日常分析数据。

由上表可以看出,经处理后的废水以上海市《污水综合排放标准》(DB31/199—1997)进行评价,其中CODCr、BOD5、SS按三级标准评价(废水处理后排入安亭水质净化厂),其余采用二级标准及第一类污染物最高允许排放浓度,均能达到工程设计指标。

目前,处理装置运行稳定,出水均能达标。

4.技术经济分析
工程造价和运行费用是人们在选用处理方法时所必须考虑和关心的问题。本工程采用分质处理后,与一般的集中物化处理比较,节省了加药量,污泥产量也有所减少,在一定程度上减少了运行费用,更重要的是保证了出水水质的稳定达标。本项目的技术经济指标见表5。

表5 本处理工程技术经济指标

总投资/万元 单位体积污水投资/万元 年运行费用/万元 单位体积污水处理费/元/m3
800 1.11 30 1.67

*年工作日按250天计,日处理水量为720 m3。

5.结论
1、本工程采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对汽车涂装废水进行处理在技术和经济上是合理可行的。实际运行结果证明,此工艺对重金属、SS、Oil的去除效率超过90%,对CODCr的去除率大于80%。

2、汽车涂装废水水量和水质变化大,要特别的重视废水水量、水质均衡和分质预处理。根据工程实践证明,对脱脂废液,电泳废水、废液和喷漆废水这三股废水分别进行间歇预处理,这不仅有利于后续处理效率的提高,体现出技术和经济的统一,而且对整个系统的稳定运行和出水的稳定达标至关重要。

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㈦ 制药废水 英文文献

是处理制药废水方面的英文文献么

我也不知道你要的是哪类的 我这里有文献,还有一个完整的英文文献,制药废水的附件
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01113914.5 a kind of pharmaceutical wastewater biological strengthening agent
03826465 X for complex chemical and pharmaceutical wastewater treatment using biological membrane configuration of continuous batch reactor
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200610076696.1 a mesoporous silica membrane and an antibiotic pharmaceutical wastewater purification processing method
200610106676.4 a kind of pharmaceutical wastewater treatment process
200810023333.0 a pharmaceutical chemical instry park of hybrid wastewater treatment
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EM to strengthen the contact oxidation method, the experimental study on hebei pharmaceutical wastewater treatment engineering college journal, 2004-4
Fe C layer added catalyst organic pollutants in waste water treatment pharmaceutical new method to study the chemical research and application of 1-1999
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Fenton reagent - lime method of oxytetracycline wastewater treatment experiment of xingtai - 2003, 2
H2O2 - Fe ^ 2 + catalytic oxidation treatment pharmaceutical instrial organic wastewater preliminary research and application of science and technology, 1995-2)
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㈧ 酿酒废水处理怎么处理

酿酒废水处理工艺流程

由于白酒、酒精或啤酒生产废水中的有机物含量较高,具有较好的生化性,所以对于酿酒废水通常采用生化法进行处理,但由于白酒和酒精生产中的有机物特别高,所以必须进行预处理,经济上可行,就采用厌氧的方式使大量的有机物生成沼气,利用沼气进行发电供给酿酒过程中所需的能源;若从经济上不具有发电效益,可将大量的含有机物的渣通过过滤或沉降的方式进行分离,分离后的渣可作为饲料。

1.预处理

(1)常用的预处理方法包括过滤法、重力沉淀法、气浮法、离心法、中和法等。白酒废水中通常含有谷壳、麦麸、破碎粮食颗粒等悬浮物质。为避免管道等设施的堵塞,使后续处理设施能顺利进行,需要对废水中较大的固体垃圾进行清除,通常是用设置离心或气浮分离装置和初沉池,或是用格栅过滤。白酒废水PH小,对微生物的生长不利,也会抑制*菌生长,对此需设置调节池或设置水解酸化池,利用兼性水解菌对有机物进行初级分解,调节水质和水量。减轻后续处理负荷,并为后续处理创造稳定条件。

(2)综合利用为主的预治理方法

① 底锅水提取乳酸:蒸馏底锅水是白酒酿造生产过程中的主要废水污染源,其中含有大量的有机成分。

② 发酵废水(黄水)酯化:酒醅在发酵过程中产生黄水。黄水在窖池养护、窖泥制作、底锅水回收等方面有一定的功效,但许多企业黄水的利用率低。同时,由于黄水COD、BOD含量大,常规污水处理工艺需用新鲜水将其稀释35倍左右,这样会浪费大量用水。而对黄水中的有益成分如酸、酯、醇类物质进行提取,提取后的黄水不需清水稀释,可直接进行常规的“生化+物化”处理。

2.生化处理

对废水的生化处理系统。一般分为好氧法、厌氧法和厌氧-好氧法处理等

(1)厌氧处理:厌氧法具有负荷高、能耗低、投资小、可回收能源等优点。对大浓度废水进行厌氧处理可以获得*气,同时对有机物的去除也有一定的效果。适用于对白酒废液如“黄水”“底锅水”“发酵盲沟水”等浓度有机废水的处理。目前,主要是围绕各型反应器的研究开发并予以工程实践,如AF(厌氧生物滤池)、AVB(厌氧流化床)、IC(厌氧内循环)、UASB(流式厌氧污泥床)、EGSB(厌氧膨胀颗粒污泥床)、UAHB或UBF(流式厌氧复合床)等。

(2)好氧处理:厌氧处理可大幅度降低COD值、BOD值,但去磷酸盐和氨的作用有限。好氧生化处理是利用好氧微生物降解有机物实现废水处理。好氧生物法一般。

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