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陰離子交換器出水電導率

發布時間:2021-02-13 15:05:05

⑴ 鈉離子交換器出水有硬度,沒再生高,會導致爐水電導升高嘛

沒經再生的軟化器出水肯定影響鍋水電導率指標含量…。一傑水質

⑵ 離子交換設備出水電導率始終較高的原因是什麼

(1)陽床的出水鈉離子含量太高,當超過500ug/L時,陰床出水電導率升高比較明顯,鈉離子版高權,可能是陽床產生偏流泄露鈉離子,或是制水周期將結束,樹脂將要失效引起的。 (2)陰床前設有脫碳器的,要檢查一下脫碳效率,有時可能由於二氧化碳未能去除,水中碳酸含量高,增加了陰床的負荷,離子交換設備致使電導率也會升高,此外,還要檢查一下周圍的空氣,是否受到污染,因為這些污染物質,可由鼓風機吸入溶於水中,如是氨廠,有時大氣中有可能含氨,當鼓風機吸入後,在除碳器中溶於水,因而使水中氨根離子增加,以致影響陰床出水電導率的升高。 (3)陰床用氫氧化鈉再生後,沒有置換好,或是正洗不徹底,鈉離子殘留於陰樹脂中,當制水時釋放於水中,也會使出水的電導率升高。 (4)由於疏忽,陰床混入了陽離子交換設備樹脂,在陰床再生時,變成鈉型樹脂混雜在陰樹脂中,而在制水時放出鈉離子,因此,陰床的出水電導率始終較高。

⑶ 混床離子交換器出水電導率大什麼原因

偶然出現一般是再生之前分層不好。大多是因為還沒有完全失效就再生導致的,最好分層前用稀鹼溶液浸泡一段時間再分層,就好分了。

⑷ 為什麼陽離子交換住流出水的電導率大於陰離子交換柱的流出水

說明使用的水偏酸性,陰離子含量多,陽離子交換後剩餘的離子就主要是陰離子了

⑸ 陰離子交換器再生電導率高怎麼辦

陽床漏鈉太多了,陰床的電導肯定上去的。

⑹ 001×7和201×7的陰陽離子交換樹脂,陰床出水PH10.0左右、電導率39左右,陽床PH2.8左右、電導率933左右

是陽床+陰床的一級除鹽系統吧?一級除鹽陰床出水口電導應該小於10個。內按照你現在提供的陰床出容水PH值在10左右的話,我分析應該是陽床出口問題了。陽床樹脂出水漏Na,導致陰床交換完氯根離子和硫酸根離子後,出水形成NaOH,所以陰床出水PH會偏高。正常情況下,用戶都不會對陽床出水口進行監測,但現在由於樹脂行業非常混亂,部分樹脂廠家為了提高無序惡性的低價競爭實力,改變樹脂生產工藝乃至偷工減料,很多用戶購買那些低價的陽樹脂後,導致陰床出水乃至混床出水出問題,而大部分用戶很少會去關注陽床是否出問題,因為設備本身也不對陽床出水口進行監測。

建議方法:

1)對陽床入水口與出水口水質的TOC進行檢測對比,如果出水口TOC比入水口還高,說明你們購買的陽樹脂有問題;

2)對陽床出水的Na離子進行監測,如果高於正常值,說明陽床樹脂再生不徹底,具體再生方法請看附件內容。

如有問題歡迎追問。

⑺ 定子冷卻水離子交換器出水電導率探頭拿掉會跳機嗎

那要看你們定冷水系統有沒有設這個邏輯保護了,一般都不會設這個停機保護的,所以拿下來沒什麼事。如何有保護的話,可以讓熱工把保護解除就可以拿掉了

⑻ 陰床出水電導率始終較高是什麼原因

陰床經過再生後投入運行,但電導率始終較高,要使其降下來也比較版難,發生此種權情況的原因可能是:①、陽床的出水Na+含量太高,當超過500μg/L時,陰床出水電導率升高比較明顯。Na+高,可能是陽床產生偏流泄漏Na+,或是制水周期將結束,樹脂將要失效引起的。②、陰床前設有脫碳器的,要檢查一下脫碳效率。有時可能由於CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了陰床的負荷,致使電導率升高。此外,還要檢查一個周圍的空氣,是否受到污染,因為這些污染物質,可由鼓風機吸入溶於水中。如是氨廠,有時大氣中有可能含氨,當鼓風機吸入後,在除碳器中溶於水,因而使水中NH4+增加,以致影響陰床出水電導率升高。③、陰床用NaOH再生後,沒有置換好,或是正洗不徹底,Na+殘留於陰樹脂中,當制水時釋放於水中,也會使出水的電導率升高。④、由於疏忽,陰床混入了陽離子交換樹脂,在陰床再生時,變成鈉型樹脂混雜在陰樹脂中,而在制水時放出Na+,因此,陰床的出水電導率始終升高。

⑼ 陰陽床(離子交換)中為什麼陽床出水電導率比原水高

因為原水經過陽床時,陽離子Ca2+等二、三價離子轉化成二、三個H+了,這樣總離子數量回反倒增加了,電導值就升高答了。一般淶水陽床出水的電導率是原水的2-3倍。
經過陰床後,陽床產生的H離子和陰床的OH離子反應生成水了,這樣一來導電離子少了,電導率就會很快下降。
同樣,原水經過軟化器,含鹽量一樣增加,電導率也會相應的升高。

⑽ 離子交換器反洗時的出水指標

交換器的運行 交換器的運行應保證其出水水質、水量和經濟指標,這些指標與運行操作,特別是再生操作有很大的關系。 逆流再生固定床的運行通常分為四個步驟,從床層失效後算起為:反洗、再生、正洗和交換。這四個步驟為交換器的一個運行周期。 (1)小反洗。交換器運行到失效時,停止交換運行,將反洗水從中間排水管引進,對中間排水管上面的壓脂層進行反洗,以沖去運行時積聚在表面層和中間排水裝置上的污物,然後由上部排走。沖洗流速應使壓脂層能充分松動,但又不至將正常的顆粒沖走。反洗一直進行到出水澄清。 (2)放水。小反洗後,待交換劑顆粒下降後,放掉交換器內中間排水裝置上部的水。 (3)進再生液。開進酸(鹼)一次、二次門,啟動自用水泵,開噴射器入口門,維持進水流速5-8m/h,同時開啟並調整中間排水門。開酸(鹼)計量箱出口門,調整進酸濃度為3-4%范圍內。進鹼濃度為2-2.5%范圍內。 (4)逆流沖洗。當再生液進完後,關閉進再生液閥門,停止送入再生液,但噴射器保持原來的流量,在有頂壓的情況下,進行逆流沖洗,直至排出廢液達到一定標准為止[如H型交換器,控制排出廢液中酸度小於10mmol/L(OH-)]。逆流沖洗所需的時間一般為30~40min,逆洗水應採用質量較好的水,不然會影響底部交換劑的再生程度。 (5)正洗。最後,用水由上而下進行正洗至出水合格,即可投入運行。 逆流離子交換器一般在運行10~20個或更多周期後,進行一次大反洗,以除去交換劑層中的污物和破碎的樹脂微粒。通常運行,不進行大反洗。大反洗是從底部進水,廢水由上部反洗排水閥門放掉。由於大反洗時擾亂了整個樹脂層,所以大反洗後第一次再生時,再生劑的用量應加大1倍以上。

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