Ⅰ 水體氨氮超標的原因
1、 有機物導致的氨氮超標;
在運營過程中CN比小於3的搞氨氮廢水中,脫氮工藝要求CN比在4~6,投加碳源來提高反硝化的完全性,
2、 內迴流導致的氨氮超標;兩方面原因:內迴流泵有電氣故障(現場跳停仍有信號)、機械故障(葉輪脫落等)和人為原因(內迴流未試正反轉,現場為正或者反狀態)。
3、 PH過低導致的氨氮超標;· 內迴流太大或者內迴流曝氣開太大,導致大量氧氣流入A池,破壞缺氧或者厭氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響反硝化完整, · 進水的CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的鹼度少,PH值下降。· 進水鹼度降低導致PH下降。(可控制)
4、 DO(溶解氧)導致的氨氮超標;污水是一個高硬度水質,特別容易結塊,運行過程中曝氣頭會出現各種問題,例如堵塞、損壞等,導致DO一直提不上來氨氮升高。
5、 泥齡導致的氨氮超標;
積壓的污泥過多,死泥太多,導致氨氮升高。
污泥迴流不均衡,兩側系統迴流相差過大,導致污泥迴流水的一側氨氮升高。
6、 氨氮沖擊導致的氨氮超標;
工業廢水和生活污水同一個管網,導致氨氮突然升高。
硝化系統,建立完善的硝化系統,綜合HNF工藝,基於旋流脫氮填料、低溫脫氮菌種及高密度分離器,實現全方位脫氮。
Ⅱ 廢水氨氮超標是什麼原因導致
氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。污水氨氮超標常見的原因:
1)自身生成原因:氨氮的產生是不可避免且持續性的;如污水處理廠、食品廠、化工廠、電鍍廠、造紙廠、印染廠、養豬場........由於自身的生產或還原性物質等原因都會導致氨氮超標。
2)污水處理工藝缺陷:
a)生化處理(水溫過低):當溫度過低時,菌種的活性也跟著低,從而降低對氨氮的分解;b)廢水突然(水量加大):原有的工藝處理不過來,對工藝系統造成滿負荷,容易導致出水超標;
c)廢水中的(濃度增高):在高濃度廢水沖擊下,現場處理如果沒有改變,出水濃度就會容易超標。
投加您所提的硝化細菌,其功效分析:
1.高效將氨氮先氧化成亞硝酸氮再氧化成硝酸氮;
2.加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮體顆粒,調整污泥絮體結構;
3.選擇性篩選出合適的特異性強的硝化細菌,從而縮短馴化時間,增加硝化效率。
4.可與反硝化系統聯動,形成共生互補作用,提高系統脫氮能力;
5.有效抑制病毒、病菌與寄生蟲;
6.針對藻類過度繁殖的水體,能夠大量消耗氮素營養,切斷藻類氮素營養,抑制藻類繁殖,有效凈化水體與良好水色;
7. 大自然中篩選出的菌種結合頂尖馴化技術,繁殖迅速,應激能力強,能因應惡劣環境自然進化;
8.在好氧及缺氧條件下均可進行硝化反應,其中缺氧硝化效果較弱。
Ⅲ 氨氮超標,污水處理氨氮高怎麼辦
廢水中的氨氮是指以游離氨和離子銨形式存在的氮,主要來源於生活污水、工業廢水等等。在污水處理過程中的氨氮超標主要原因有哪些呢?隨北京賽富威小編一起往下看!
第一、污泥負荷過高、污泥齡年齡過大。
第二、溶解氧值過低,氨乃克硝化菌屬於好氧菌,需要保持充足的溶解氧值。
第三、水溫對於硝化細菌的變化很敏感,水溫越低,硝化速率越低,水溫需要控制在15度以上。
第四、PH值的變化對於硝化細菌很敏感,建議控制在7~8之間。
污水處理過程中的氨氮超標原因很多,需要根據實際情況去做調整。
那麼,氨氮超標了怎麼辦呢?
1.生物脫氮法
常規的生物脫氮法主要是通過氨化、硝化、反硝化和同化作用來實現的。常規生物脫氮法技術成熟,脫氮效果出色,系統穩定。目前通過添加賽富威氨乃克硝化菌可以彌補工藝周期長等等缺點,減少能耗,但是,需要技術人員定期維護。
2.氨氣吹脫法
水蒸氣吹脫法和空氣吹脫法,其機理是把廢水調到鹼性,然後在吹脫塔內通入空氣或蒸氣,通過氣液接觸作用將廢水中的游離氨吹除。該法工藝簡單,效果穩定,適用性強,投資低。但是能源消耗大,還有二次污染。
3.氯化折點法
點氯化法是一種化學脫氮工藝,投加了過量的氯或次氯酸鈉,將廢水中的氨氮氧化為氮。處理效率可達90%~100%,且不受水溫的影響,處理效果穩定。但是操作費用高,副產物氯胺類和氯代烴會引起二次污染。
Ⅳ 氨氮高是什麼引起的
您好,很高興為您解答:
有機物導致的氨氮超標
超標原因:我運營過CN比小於的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。當時投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,系統崩潰。
原因分析:大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。
解決辦法:
1、立即停止進水進行悶爆、內外迴流連續開啟
2、停止壓泥保證污泥濃度
3、如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫
內迴流導致的氨氮超標
超標原因:目前遇到的內迴流導致的氨氮超標有兩方面原因:內迴流泵有電氣故障(現場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內迴流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。
原因分析:內迴流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的迴流,導致A池中只有少量外迴流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。
解決辦法:
內迴流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內迴流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分3種情況:
1、及時發現問題,檢修內迴流泵就可以了
2、內迴流已經導致氨氮升高,檢修內迴流泵,停止或者減少進水進行悶爆
3、硝化系統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。
PH過低導致的氨氮超標
超標原因:目前遇到的PH過低導致的氨氮超標有三種情況:
1,內迴流太大或者內迴流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性。
因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉鹼度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致鹼度產生減少,PH降低,低於硝化細菌適宜的PH之後 硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。
2,進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的鹼度少,導致的PH下降。
3,進水鹼度降低導致的PH連續下降。
原因分析:PH降低導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加鹼去調節PH了
解決辦法:
1,PH過低這種問題其實很簡單,就是發現PH連續下降就要開始投加鹼來維持PH,然後再通過分析去查找原因。
2,如果PH過低已經導致了系統的崩潰,目前接觸過PH在5.8~6的時候,硝化系統還沒有崩潰的情況,但是及時將PH補充上來,首先要把系統的PH補充上來,然後悶爆或者投加同類型的污泥。
那麼最後
不同情況、原因大不同,各種污水處理當中會出現有不可控的變數,選擇合適自己的處理方法也很重要哦,
Ⅳ 城市污水廠氨氮超標是什麼原因導致的
如果是「進水」氨氮高,可能是與進水來源有關,可通過限制進水濃度或限制生產線的出水濃度來嘗試解決;b、如果是「出水」氨氮高,則需要考慮現場工藝改造。
Ⅵ 市政污水處理廠造成出水氨氮超標是什麼原因
主要原因有以下幾點
1、硝化菌受到自身活性下降以及氧傳輸濃度梯度下降。
2、處理工藝水平低下,曝氣池單元停留時間不足。
3、污水處理系統抗沖擊負荷能力比較弱。
Ⅶ 氨氮超標主要原因有哪些因素
氨氮超標:就是(甘度)環保常說的:工業廢水或者生活污水含氮有機物分解等產生的。
氨氮超標因素:
1、廢水氨氮超標的原因有各種各樣原因,主要生化系統中沒有硝化菌的存在,例如停留時間不足、鹼度不足、曝氣量不足、操作失誤等。
2、硝化菌是降解氨氮的關鍵菌群,硝化菌的有效繁殖,決定氨氮降解的效果。
3、硝化菌存在不足,可能是負荷不足。
4、停留時間充足,曝氣量不足,也是不能降解氨氮,因為1個單位的氨氮需要4.5個單位的氧氣,耗氧量非常大。
5、生化池硝化菌,停留時間、曝氣充足,鹼度不足等等,導致硝化菌無法去除氨氮。
6、甘度硝化細菌馴化好的活性菌種,直接使用。
Ⅷ 污水氨氮的超標原因有哪些
可為污水氨氮超標發生該類異常現象的污水處理廠提供參考。
1、出水氨氮異常時系統工藝數據的變化
該廠在運行穩定的情況下,出水氨氮往往能保持較低的水平,但硝化菌一旦受損,出水氨氮濃度短期內將迅速上升。出水數據監測往往受監測頻次、監測速度等影響,數據結果反饋滯後。藉助硝化效果短期內急劇變化的特點,分析各項表徵硝化影響因素的工藝數據,以此判斷系統的健康度,進而及時採取相關補救措施。
1.1 氧濃度變化判斷耗氧速率快慢
在忽略細菌自身同化作用的條件下,硝化過程分兩步進行:氨氮在亞硝化菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮在硝化菌的作用下被氧化成硝酸鹽氮。根據硝化反應公式每去除1g NH4+-N需消耗4.57g O2。利用上述結論,王建龍等人通過測量OUR表徵硝化活性來了解反應器中的硝化狀態。在曝氣量固定,進水負荷變化不大的情況下,硝化是否完全直接影響生化池內溶解氧濃度的高低,因此發現出水氨氮異常時,操作人員需充分利用中控系統好氧池實時DO曲線的變化規律,根據氧消耗情況來判斷硝化效果,短期內DO曲線呈明顯上升趨勢的需積極採取措施,防止系統的進一步惡化。
1.2 出水pH變化鹼度消耗快慢
生物在硝化反應進行中伴隨大量H+,消除水中的鹼度。每1g氨被氧化需消耗7.14g鹼度(以CaCO3計)。反之,隨著硝化效果的減弱,鹼度的消耗會有所下降。因此可以通過對出水在線pH的變化情況判斷氧化溝的硝化效果。在線pH計,數據准確可靠,實時反饋,在實際運行中尤為有效。
2、常見原因
2.1 客觀因素影響
上海屬亞熱帶季風氣候,每年梅雨季節和汛期雨水尤為充沛。收集范圍越廣,短時間內污水處理廠進水水量變化系數越大,水量過度負荷,縮短了硝化停留時間。此外,溫度也對硝化的影響明顯,在低溫條件下硝化細菌的繁殖速度降低,體內酶活力受到抑制,代謝速度較慢。一般低於15℃硝化速率降低,12~14℃下活性污泥中硝酸菌活性受到更嚴重的抑制。每年12月至次年2月,上海氣溫最低。該廠氧化溝水溫最低僅12℃,因此冬季容易造成氨氮超標現象。
2.2 進水濃度過高
該廠進水包括精細化工廢水,常受高濃度的廢水及進水CODcr、氨氮、有機氮等高濃度的沖擊。CODcr對工藝過程中硝化段的影響主要體現在異養菌與硝化菌對氧的競爭方面。CODcr高時利於異氧菌生長,異養菌占優勢,硝化菌少從而導致硝化效果不好。有機氮在經過水解酸化後可轉化成氨氮,對硝化的影響等同於氨氮。氨氮負荷過高對活性污泥系統有巨大的沖擊作用。此外,過高的氨氮會導致游離氨濃度的增加,游離氨對亞硝酸轉化為硝酸的抑制性影響是很明顯的,因為游離氨的升高導致亞硝酸氮的積累。
2.3 其它因素
除此之外,還有很多因素影響著硝化作用。例如:pH值過高會影響微生物的正常生長,增加水中游離氨的濃度抑制硝化菌。硝化菌還對重金屬、酚、氰化物等有毒物質特別敏感。因此,可對水樣進行硝化菌毒性試驗來判斷廢水是否對硝化菌有抑製作用。
3、發現氨氮異常情況時的控制措施:
若主體生化處理單元,若出現 NH4-N有上升態勢,針對不同的原因,可選擇如下應急措施防止水質的進一步惡化。
3.1 減小進水氨氮負荷
減少進水氨氮負荷,一是降低進水氨氮濃度,二是減少進水水量。由於該廠接納部分化工廢水,容易受氨氮(或有機氮)的沖擊,因此在線儀顯示有高濃度氨氮進入時需及時啟用應急調節池,同時加大對排污企業的抽樣監測力度,從源頭控制進水氨氮濃度。減少進水水量是促進硝化菌恢復的強有效手段,但實際運行中,受調節池停留時間、外部管網外溢風險等制約,僅可實施幾小時。平日需積累各泵站輸送規律,合理調度爭取減負時間。
3.2 維持硝化必須的鹼度量
氨氮的氧化過程消耗鹼度,pH值下降,從而影響硝化的正常進行,因此溶液中必須有充足的鹼度才能保證硝化的順利進行。實驗研究表明,當ALK/N<8.85時,鹼度將影響硝化過程的進行,鹼度增加,硝化速率增大。但當ALK/N≥9.19(鹼度過量30)以後,繼續增加鹼度,硝化速率增加甚微,甚至會有所下降。過高的鹼度會產生較高的pH值,反而會抑制硝化的進行。故控制ALK/N在8-10較為合理。在實際工程中,可向氧化溝內投加溶解完成的碳酸鈉以提高鹼度。
3.3 合理控制氧濃度
氨氮氧化需要消耗溶解氧,但氧濃度並非越高越好。由氧氣在水中的傳質方程可知,液相主體中的DO濃度越高,氧的傳質效率越低。綜合考慮氧在水中的傳質效率和微生物的硝化活性,調控好氧段的DO在2.5mg/L左右可以在不浪費能量的情況下最大限度地提高對氨氮的去除效率。
3.4 投加消化促進劑
硝化促進劑是利用微生物營養與生理學方法進行合理配方,根據微生物營養生理及污水處理的共代謝原理,促進硝化細菌發生作用,提高污水處理的氨氮去除效率。筆者嘗試在硝化效果減弱,氨氮逐步上升階段投加,效果顯著。但系統喪失硝化能力時投加,效果不明顯,且該類產品往往價格昂貴,對處理大水量的系統實用性不強。
3.5 其它工藝上的微調
①減少氧化溝排泥量。一是因為硝化菌世代周期長,較長的SRT有利於硝化菌的生長;二是硝化效果降低時,大量的硝化菌被流失,排泥會加速硝化菌的流失。
②增加氧化溝內、外迴流。前者是為系統提供更長的好氧時間,有利於硝化菌的生長。後者一方面可維持生化單元相對較高的污泥濃度,提高系統的抗沖擊能力;另一方面可降低進入氧化溝的氨氮濃度,進而減少高濃度氨氮或游離氨對硝化菌的抑製作用。
③加大取樣化驗分析頻次, 檢驗所採取的應急措施對出水水質的改善效果, 否則應更換其他方法或多種方法聯用,盡量縮短處理系統的恢復時間。
Ⅸ 污水處理中氨氮高是什麼原因呢
Ⅹ 污水氨氮超標原因及去除方法有哪些
可能是以下幾種原因
1、供氣量不足或硝化菌不夠;
2、工藝設計的設施規模過小,處理負荷太小;
3、沒有控制好水力停留時間;
4、營養成分比例達不到設計標准,需要外加營養投加系統;
5、曝氣系統設計不負荷規范,偏小;
6、硝化反應沒有控制好,要控制好PH值、溫度、溶解氧、C/N比等條件。
去除方法:採用生物法,新型HNF-MP高效硝化工藝採用高效硝化菌種,接種抗逆性較好的菌種的同時強化反應器內微生物的數量,大大提高了反應速率。