⑴ 钠离子交换器出水有硬度,没再生高,会导致炉水电导升高嘛
没经再生的软化器出水肯定影响锅水电导率指标含量…。一杰水质
⑵ 离子交换设备出水电导率始终较高的原因是什么
(1)阳床的出水钠离子含量太高,当超过500ug/L时,阴床出水电导率升高比较明显,钠离子版高权,可能是阳床产生偏流泄露钠离子,或是制水周期将结束,树脂将要失效引起的。 (2)阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳效率,有时可能由于二氧化碳未能去除,水中碳酸含量高,增加了阴床的负荷,离子交换设备致使电导率也会升高,此外,还要检查一下周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中,如是氨厂,有时大气中有可能含氨,当鼓风机吸入后,在除碳器中溶于水,因而使水中氨根离子增加,以致影响阴床出水电导率的升高。 (3)阴床用氢氧化钠再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,钠离子残留于阴树脂中,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。 (4)由于疏忽,阴床混入了阳离子交换设备树脂,在阴床再生时,变成钠型树脂混杂在阴树脂中,而在制水时放出钠离子,因此,阴床的出水电导率始终较高。
⑶ 混床离子交换器出水电导率大什么原因
偶然出现一般是再生之前分层不好。大多是因为还没有完全失效就再生导致的,最好分层前用稀碱溶液浸泡一段时间再分层,就好分了。
⑷ 为什么阳离子交换住流出水的电导率大于阴离子交换柱的流出水
说明使用的水偏酸性,阴离子含量多,阳离子交换后剩余的离子就主要是阴离子了
⑸ 阴离子交换器再生电导率高怎么办
阳床漏钠太多了,阴床的电导肯定上去的。
⑹ 001×7和201×7的阴阳离子交换树脂,阴床出水PH10.0左右、电导率39左右,阳床PH2.8左右、电导率933左右
是阳床+阴床的一级除盐系统吧?一级除盐阴床出水口电导应该小于10个。内按照你现在提供的阴床出容水PH值在10左右的话,我分析应该是阳床出口问题了。阳床树脂出水漏Na,导致阴床交换完氯根离子和硫酸根离子后,出水形成NaOH,所以阴床出水PH会偏高。正常情况下,用户都不会对阳床出水口进行监测,但现在由于树脂行业非常混乱,部分树脂厂家为了提高无序恶性的低价竞争实力,改变树脂生产工艺乃至偷工减料,很多用户购买那些低价的阳树脂后,导致阴床出水乃至混床出水出问题,而大部分用户很少会去关注阳床是否出问题,因为设备本身也不对阳床出水口进行监测。
建议方法:
1)对阳床入水口与出水口水质的TOC进行检测对比,如果出水口TOC比入水口还高,说明你们购买的阳树脂有问题;
2)对阳床出水的Na离子进行监测,如果高于正常值,说明阳床树脂再生不彻底,具体再生方法请看附件内容。
如有问题欢迎追问。
⑺ 定子冷却水离子交换器出水电导率探头拿掉会跳机吗
那要看你们定冷水系统有没有设这个逻辑保护了,一般都不会设这个停机保护的,所以拿下来没什么事。如何有保护的话,可以让热工把保护解除就可以拿掉了
⑻ 阴床出水电导率始终较高是什么原因
阴床经过再生后投入运行,但电导率始终较高,要使其降下来也比较版难,发生此种权情况的原因可能是:①、阳床的出水Na+含量太高,当超过500μg/L时,阴床出水电导率升高比较明显。Na+高,可能是阳床产生偏流泄漏Na+,或是制水周期将结束,树脂将要失效引起的。②、阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳效率。有时可能由于CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了阴床的负荷,致使电导率升高。此外,还要检查一个周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中。如是氨厂,有时大气中有可能含氨,当鼓风机吸入后,在除碳器中溶于水,因而使水中NH4+增加,以致影响阴床出水电导率升高。③、阴床用NaOH再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,Na+残留于阴树脂中,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。④、由于疏忽,阴床混入了阳离子交换树脂,在阴床再生时,变成钠型树脂混杂在阴树脂中,而在制水时放出Na+,因此,阴床的出水电导率始终升高。
⑼ 阴阳床(离子交换)中为什么阳床出水电导率比原水高
因为原水经过阳床时,阳离子Ca2+等二、三价离子转化成二、三个H+了,这样总离子数量回反倒增加了,电导值就升高答了。一般涞水阳床出水的电导率是原水的2-3倍。
经过阴床后,阳床产生的H离子和阴床的OH离子反应生成水了,这样一来导电离子少了,电导率就会很快下降。
同样,原水经过软化器,含盐量一样增加,电导率也会相应的升高。
⑽ 离子交换器反洗时的出水指标
交换器的运行 交换器的运行应保证其出水水质、水量和经济指标,这些指标与运行操作,特别是再生操作有很大的关系。 逆流再生固定床的运行通常分为四个步骤,从床层失效后算起为:反洗、再生、正洗和交换。这四个步骤为交换器的一个运行周期。 (1)小反洗。交换器运行到失效时,停止交换运行,将反洗水从中间排水管引进,对中间排水管上面的压脂层进行反洗,以冲去运行时积聚在表面层和中间排水装置上的污物,然后由上部排走。冲洗流速应使压脂层能充分松动,但又不至将正常的颗粒冲走。反洗一直进行到出水澄清。 (2)放水。小反洗后,待交换剂颗粒下降后,放掉交换器内中间排水装置上部的水。 (3)进再生液。开进酸(碱)一次、二次门,启动自用水泵,开喷射器入口门,维持进水流速5-8m/h,同时开启并调整中间排水门。开酸(碱)计量箱出口门,调整进酸浓度为3-4%范围内。进碱浓度为2-2.5%范围内。 (4)逆流冲洗。当再生液进完后,关闭进再生液阀门,停止送入再生液,但喷射器保持原来的流量,在有顶压的情况下,进行逆流冲洗,直至排出废液达到一定标准为止[如H型交换器,控制排出废液中酸度小于10mmol/L(OH-)]。逆流冲洗所需的时间一般为30~40min,逆洗水应采用质量较好的水,不然会影响底部交换剂的再生程度。 (5)正洗。最后,用水由上而下进行正洗至出水合格,即可投入运行。 逆流离子交换器一般在运行10~20个或更多周期后,进行一次大反洗,以除去交换剂层中的污物和破碎的树脂微粒。通常运行,不进行大反洗。大反洗是从底部进水,废水由上部反洗排水阀门放掉。由于大反洗时扰乱了整个树脂层,所以大反洗后第一次再生时,再生剂的用量应加大1倍以上。