① 如何回收电厂烟气的SO2并加以利用
由于脱硫石膏的成分主要为二水硫酸钙,所以可以综合利用到建材行业。用其代替天然石膏做水泥缓凝剂,对保护环境,发展循环经济,建设节约型社会具有重要意义。
脱硫石膏是燃煤电厂治理煤气中的二氧化硫得到的工业副产石膏,燃煤烟气中的SO2是中国目前最主要的SO2污染来源,而烟气脱硫是直接有效消减SO2排放量替代不了的技术。是防治SO2污染的有效途径。在众多烟气脱硫工艺中,湿式石灰石-石膏法以其稳定性好、效率高等优点成为世界上应用最广泛的脱硫工艺,但是这种工艺会产生大量副产物-脱硫石膏。
经加工获得的脱硫石膏,颜色呈微黄色,其放射性远低于天然石膏,除具备优质天然石膏全部性能外,部分指标还高于天然石膏,无任何毒副作用。
1 脱硫石膏作水泥缓凝剂试验
2012年12月进行大量小磨试验,主要针对PC32.5水泥,应用脱硫石膏替代二水石膏,以便进一步指导大磨生产。
配比试验方案是根据本厂的实际生产情况制定的,对实际有一定的指导意义。
从小磨试验数据可以得出以下结论
(1)脱硫石膏对水泥安定性无影响,对水泥的标准稠度呈增长趋势。
(2)脱硫石膏对水泥凝结时间的影响是使水泥的初凝时间、终凝时间有延长现象,但是初凝≤300min,终凝≤600min,实际水泥水化速度影响不大。
(3)脱硫石膏比天然石膏对水泥3d、28d抗折强度没有大的影响,只是对水泥3d、28d抗压强度降低1—2MPa。
2 应用生产实践
在上述小磨试验数据的基础上,开始在生产中探索使用脱硫石膏。
3 存在的问题及改进措施
由于脱硫石膏一般为粉状,水分含量较大,一般都大于20%,在使用中下料不畅,经常堵料,是经常存在的问题,造成给料不稳,影响水泥的质量,给生产控制带来极大的困难。
针对上述问题,我们与集团多家使用脱硫石膏水泥企业进行了交流,发现只有一两家企业使用效果良好,其余的均因各种原因而停止使用。针对脱硫石膏水分含量较大,存放在库内易堵料等问题。采取以下措施。
(1)工艺改造。只有减少中间环节,离入磨越近越好,不给堵料的机会。采用在入磨溜子直接喂入方式,同时连接溜子选用垂直角度,避免因粘滞也产生堵塞。我们在二号磨西侧加建一个约10—15t的脱硫石膏料仓,仓的两侧角度在75°左右。仓里挂增滑衬板,外挂定时电振机,下设定量给料机,控制信号接入中控操作室,由操作员根据水泥质量情况,随时调整给料参数,并安装了摄像监控,确保下料正常。因为是直上直下,所以不存在堵料问题。经一台爬升角度为28°皮带及输送到磨头上方,送入镶入有增滑衬板的溜子。
(2)加强进厂水分的控制。 控制进厂脱硫石膏的水分≤15%。
(3)加强质量控制。适当增加出磨水泥SO3检测频次,由原来的两小时一次改为一小时一次。并且使用了钙铁硫分析仪,缩短了检测时间,便于及时调整。
该项目于今年完成,投入运行,半年以来,稳定可靠,不用专人看管,调整及时。已经实现全部使用脱硫石膏,并取消石膏破碎岗位。
4 结论
(1)使用脱硫石膏全部代替天然石膏作为水泥缓凝剂,对水泥性能未产生不良影响,其各项指标均符合国家标准。
(2)脱硫石膏与天然石膏价格相差约60元/吨,按厂年产60万吨,脱硫石膏掺量为3.5%计算,每年降低成本约126万元,经济效益明显。
(3)脱硫石膏是工业废渣,水泥企业使用后,可有效增加水泥产品中废渣的掺加量,同时能节约资源变废为宝,这也是企业构建和谐社会,履行社会责任的具体体现。脱硫石膏的使用,符合国家节能减排的产业政策,在取得良好经济效益的同时,又减少了工业废渣对城市的污染,是水泥企业向环保责任性企业转型的一个创新。
② 如何回收电厂烟气的SO2并加以利用
这是未来需要研究的课题,目前还没有很好、很高效的办法,尤其是二氧化碳的利用方面