❶ 离心式压缩机干气密封主密封气过滤器压差高有什么危害
这个过滤器压差高,会影响密封环的寿命,或者因腔体内压力高把密封环从密封座内定出一定的高度,形成泄露事故,到时候密封也就坏掉了。尽早过滤器的滤芯。
❷ 空气压缩机压差调节
您好!
那要看你的压力调节控制器的型号,因为有的型号是不能调节压力差。
那是不成的。
❸ 阿特拉斯空压机更换新空滤器后压差报警原因 双螺杆无油式更换新空滤器后压差报警原因
机组停机时报警不?
卸了空滤后运行报警不?
保养参数复位了没?
如果停机回时还报警,要么空滤压差传答感器怀了,要么维护时间没复位。
卸了空滤后还报警,空滤压差传感器怀。
维护保养时间没复位,保养人员脑子坏。
如果卸了空滤后不报警,装上报警,那就是空滤过滤精度太高,处理方法,换个过滤精度小的空滤或直接在原空滤上戳几个窟窿。。。。。。
❹ 离心式压缩机的压缩空气 Nm3/min怎么能换算成m3/min啊,有没有换算公式呢,知道的说详细点呗..
Nm3/h是指来0℃为标准,标准压自缩机吸入气量m3/h通常是以20℃作为标准,或是用户提供的吸入温度为基准。如果需将m3/min怎么换算成Nm3/h,可以使用PV=nRT,nR恒定,根据标况和工况的不同条件就可以换算,但是这是高压时,误差会比较大。
PV=nRT是理想气体状态方程 压缩机的气体根本就不符合这种情况
QF= QNx[0.10132x(273.15+T]/[p+0.10132x(273.15+20]m3/h
QF为工作状态流量 单位为m3/h
QN为标准状态流量 单位为Nm3/h
P为压力 单位MPa
T为温度 单位为℃
❺ 空气压缩机中的压差是什么意思
空气压缩抄机中的压差指压缩后的空气通过某个物体前后的压力差别。
设A点压强为P1,B点压强为P2,则A-B压差为△P=P1-P2。
空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
❻ 空气压缩机都有哪些参数各有什么含义
空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,往复式压缩机,离心式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;离心式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。往复式压缩机(也称活塞式压缩机)的工作原理是直接压缩气体,当气体达到一定压力后排出。 现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。 空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械运动使本身体积缩小,压力提高后的空气称为压缩空气。它是一种重要的动力源,有着无污染,清晰透明,输送方便,无害,易燃性小,不怕起负荷等显著的特点。 空气压缩机作为一种重要的能源产生形式,被广泛应用于生活生产的各个环节。尤其是双螺杆式的空气压缩机被广泛应用机械,冶金,电子电力,医药,包装,化工,食品,采矿,纺织,交通等众多工业领域,成为压缩空气的主流产品空压机,就是把一个标准大气压的空气通过能量转化的方式输出来满足用户需求的空气的设备,能量转化一般都是可理解为机械能转为动能。按压缩方式分为动力式和容积式,动力式又分为透干式 离心式等;容积式分为活塞式 螺杆式 滑片式等。 螺杆式空压机原理 1、吸气过程: 螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭。 2、封闭及输送过程: 主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即[封闭过程]。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动。 3、压缩及喷油过程: 在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即[压缩过程]。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。 4、排气过程: 当转子的啮合端面转到与机壳排气相通时,(此时压缩气体之压力最高)被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零,即完成(排气过程),在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,其吸气过程又在进行
❼ 空气压缩机一级压力不足,是什么原因造成的
1、检查一下生产车间是否漏气、管路是不是也有漏气、还有你现在所说的到底是螺杆专式空压机还是属活塞式。
2、如果螺杆式请检查空滤(堵塞)和油分(堵塞)再检查一下机子内部螺杆油是不是偏少了。其次环境对产气量也有关系。
3、如果活塞式空压机应该是活塞环该换了~在检查一下活塞钢套是不是有严重磨损。如果严重磨损产气量肯定下降。
4、对上面的朋友说一句{2、后置管道过滤器堵塞也会造成产气量下降。(更换管道过滤器)}你懂不懂,不懂别误人子弟。过滤器堵塞会导致空压机压力下降嘛?你不懂不要出来瞎说。过滤器堵塞只会影响空压机管路后面压力是否会出现压降下降。但这种可能性基本很小,一般压力下降跟油分有直接关系。空滤的因素也不是很关键。介意你更换一个油分和加点螺杆油就行了。
昆山常功机电设备致力于各种进口螺杆式空气压缩机、空气净化 器材、工业用精密过滤器、滤芯、冷冻干燥机、吸附式干燥机、储气罐、自动 排水器,空压机润滑油、全套原厂正品配件的销售及维护。
❽ 空压机空气滤芯堵塞会有什么故障
1、油气分离器如果损害或破裂,则排出空压机中所含油分增加、补加周期缩短,回严重时答全部润滑油会被压缩空气带走。
2、油气分离器堵塞时电机负荷增加,电流增加,油压增加,严重时电机热继电器保护动作。
3、油气分离器压差开关压差超过设定值0.11MPa时压差开关动作,或内部设定时间为零时,控制面板显示油气分离器堵塞,表示油气分离器有堵塞现象,应立即安排时间更换。
4、油气分离器堵塞时以上现象不一定全部出现,一旦有任意的一个现象出现时,就应根据螺杆空压机日常维护检修记录进行分析判断,以免判断失误更换了未堵塞的油气分离器,造成经济损失。
(8)离心空气压缩机空滤芯压差值扩展阅读:
注意事项:
1、检查空压机出口管道与压缩冷空气储罐之间畅通,所有必要阀门打开,严禁出口阀门在关闭状态下开启空压机,造成螺杆超压运行。
2、检查控制面板有无维护指示,如有,通知维修部门进行维护。
3、检查驱动电机正反转方向,主要是电源接线相序变化时,必须点动试转,以免电机反转造成危险及损坏设备。
4、开车时先打开空压机出口阀门,关闭冷凝液排污阀,接通空压机电源。
❾ 离心空压机初级过滤器怎么改造
一、选择理由
台湾DPC高效精密过滤器在离心式空压机稳定运行的过程中起着很重要的作用,“灰尘”在高速旋转的叶轮上的粘附,是离心机叶轮的“主要杀手”,长效空滤芯通过高效的过滤效果,既保证了压缩空气的高品质,也保护了叶轮在高速运转时的动态平衡。
离心空压机初级过滤器(自洁过滤器)是空压机的外部重要部件,主要是为ZH7000提供纯净的空气,减少空压机本体过滤器的压力,初级过滤器的好坏直接影响到空压机的效能。离心空压机初级过滤器在不停机状态可以自动反复吹洗,确保初级过滤器滤芯处于最佳状态,延长了空滤芯的使用寿命,降低了运行的成本。经过一年多使用发现以下问题:
1.滤芯寿命变短
2.电气故障率高
3.设备清洁保养造成不便。
二、原因分析
1.离心空压机初级过滤器滤芯使用寿命短:主要原因是过滤器反吹装置设计不合理,正常工作过滤器和进行反吹过滤器之间没有进行隔离,初级过滤器反吹下来灰尘一部分被工作的过滤器滤芯吸附,导致过滤阻损增加,直接造成初级过滤器滤芯效率降低,寿命缩短,间接也影响空压机本体过滤器滤芯寿命缩短,由标准4000小时,缩短到2000小时左右,造成空压机能耗增加;
2.电气故障率高原因是原初级过滤器是室外型的设备,电控柜设计在过滤器内部,是由于空间位置受限、安全防范、防止非工作人员误操作等条件要求的;
3.清理积灰比较麻烦原因是原初级过滤器底部为钢网结构离地10cm左右,过滤器落下灰尘全部在钢网下部,由于高度过低,造成打扫和清洁非常不便。
三、制定对策
1.增加过滤器隔板高度
过滤器共24只,分为8组,每组为3只,反吹每次有一组工作,为了减少反吹时落下灰尘被正在工作的其它正常过滤器吸附,把24只8组过滤器进行隔离,形成独立的工作空间,减少了相互影响,增加3条纵向隔板长度为2700MM高度到过滤器底部(过滤器高度750MM),增加4个横向的450MM宽750MM高隔板。
2.电控部分改进
我单位初级过滤器安装在独立的房间,同时拥有足够的防范措施,电控柜可以移出过滤器内部,根据环境要求,重新合理设计电控柜的安装位置对电控柜进行全面清理和调试,对电源和控制线路,压差检测管路进行重新排布和连接,对电控柜容易进灰尘的地方进行封闭和处理。
3.过滤器底板改造
原过滤器底部为钢网结构离地10CMM左右,过滤器落下灰尘全部在钢网下部,由于高度过低,打扫和清洁非常不便,为了改善这个状况,在原钢网底部安装了0.8MM*2000MM*2700MM镀锌铁皮增加底部的强度,既方便了更换过滤器滤芯和维修,又方便了打扫清洁。
四、成果成效
1.经改造后过滤器滤芯每组之间全部隔离,有独立工作空间,反吹落灰几乎全部落到底板上,消除了工作滤芯和反吹滤芯相互影响,保证了过滤器处在最佳状态,初级过滤器滤芯一年zh7000本体过滤器滤芯4000小时,初级过滤器和zh7000本体过滤器寿命增加一倍以上,由于减少了灰尘,反吹用气量减少一半以上,同时又提高了空压机的效能;
2.改造后,减少了电气的故障率,延长设备正常运行周期,操作工和维修人员不用进入机器内部就可以操作、维修和调试,过滤器反吹下的灰尘也不会落入电气控制器内部,大大降低了粉尘对人的影响,减少了操作维修时间,消除了安全隐患;
3.改造后过滤器清洁工作也非常容易,原来半个小时工作量,现在几分钟就可以完成,提高了工作效率;
4 . 经济效益:按年平均过滤器使用量及节约用气量计算,年可节约资金11.6万左右元。具体见如下:
(1)按年平均更换2次过滤器滤芯共48只,节约24只算3980*24共计95520元,节约空压机本体过滤器(zh7000)3只大约12000左右;
(2)节约用气(耗气量:0.5m3/min)200个工作日*24小时*30(每小时量)*0.12元(每立方气成本)/2(节约一半)约8640元左右。