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影響軟水設備出水周期的原因

發布時間:2022-12-11 06:58:28

『壹』 凈水器出水很慢是什麼原因

答:凈水器出水慢基本原因都是使用時間長濾芯堵塞所至,更換了就可以解決。

解決辦法:

1、觀察水,電是否正常。

2、泵轉,有濃縮水,電腦板8字運動式亮燈。是單向閥打不開,純水路不通,如果修不好,更換單向閥。

3、泵轉,無濃縮水,電腦板8字運動式亮燈。①.電磁閥沒有打開,電線插簧是否接好,如果修不好,更換電磁閥。②.電腦板出故障,不通電,進水電磁閥也打不開,機器也不制水。

4、泵不轉,電腦板報警,檢查低壓開關,用短路法,(低壓開關兩插簧對插),如電腦板8字運動式亮,說明低壓開關出故障,需更換。

5、泵不轉,電腦板是靜止8字亮,檢查高壓開關,用短路法(高壓開關兩插簧對插),如電腦板8字運動式亮,說明高壓開關出故障,需更換。

6、第一級濾芯堵塞,不過水,電腦板0字燈亮,更換第一級濾芯。

7、第二、三級濾芯堵塞,不過水,電腦板8字運動式亮燈,濃縮水有沒有,與進水電磁閥不過水現象相似。用分段排除法,更換第二、三級濾芯。

8、RO膜堵塞,濃縮水正常,電腦板顯示正常制水,就是沒有純水。與單向閥卡死想像相似,分別排除,更換RO膜。

9、泵沒壓力,(正常80-100PSI,5.5-6.9kg/cm2)電腦板顯示正常,就是沒純凈水出來,濃縮水也不正常,用壓力表測泵壓,如泵壓不夠更換水泵。

機器工作,但出水小或不出水?

1、檢查壓力桶出水球閥是否打開,

2、檢查純水機廢水排放量是否過大,排放電磁閥是否損壞。

3、檢查反滲透膜是否污堵或者損壞(新膜損壞的可能性很小,2年以上的損壞機率很大)

4、檢查出水鵝頸龍頭是否完好。

『貳』 軟化水設備出水超標問題分析解決

目前,隨著市場對水質要求的不斷提高,軟化水設備的應用也越來越廣泛。但是有一部分客戶反映軟化水設備出水超標,究竟是由哪些因素造成的呢?

    軟化水設備出水超標問題分以下兩部分分析:

一、 軟化水設備初次調試硬度超標,主要有以下原因:

    1、中心管與全自動軟化控制閥交接處的O形密封圈未形成密封,此時應檢查:

    (1)中心管的長度是否夠,外徑是否符合要求;

    (2)是否忘記裝O形密封圈;

    (3)O形密封圈是否破損;

    (4)中心管是否破損或有裂紋。

    2、原水硬度指標數值與離子交換樹脂層高度比值過大,一級鈉離子交換器的進水硬度要求<8mmol/L。

    3、軟化水運行流速太快。嚴禁長時間在設備允許的最大流速下工作,註:GB/T18300中規定順流再生固定床的運行流速為20~30m/h,其上限為瞬時最大值,嚴禁在此流速下長期工作。

    4、樹脂罐中有大量氣體存在,該氣體可能來自於給水中帶氣,或慢洗過程空氣逆止閥關閉不嚴。

    5、未使用大粒工業軟水鹽。

    6、全自動軟化水控制閥內部漏硬:一般的控制閥內部漏硬時,往往會出現軟化水口與廢水口同時出水。

二、已投入運行的軟化水設備出水硬度超標,主要有以下原因:

    1、樹脂軟化再生周期設定過大,或軟化水流量計故障造成計量不準,使陽離子交換樹脂本該再生時未能及時再生,致使超過標準的硬水注入軟化水水箱。

    2、正洗時間偏短,使本應在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟化水水箱中。

    3、原水水壓不穩定導致鹽箱補水過少,吸鹽過少,正洗不足,其中上述任何一項都可造成該次樹脂再生後出水硬度超標,影響軟化水箱水質。

    4、鹽箱中的鹽很少時,未及時添加,造成離子交換樹脂再生效果不佳。

    5、操作失誤,在離子交換樹脂再生過程中關閉原水閥,旁通球閥打開或漏水。

    6、離子交換樹脂中毒失去交換能力。原水中的Fe3+、Al3+含量高,使樹脂中毒(這時離子交換樹脂顏色變深呈暗紅色),從而引起的樹脂交換容量降低,周期制水量減少。

『叄』 富萊克軟水器的常見故障分析及排除

富萊克FLECK軟水器在實際使用中最常見的故障為以下幾種:
1)軟水出水不合格;
2)吸鹽不暢或不吸鹽;
3)系統有泄漏;
4)樹脂泄漏;
5)周期出力不足或出力衰減較快;
6)軟水器不能自動再生;
7)再生過程紊亂,不能很好再生。
總的來說,FLECK軟水器作為一種成熟的產品,整體性能比較穩定,出現上述多種故障的主要原因一般來自系統安裝配置和使用不當,現將上述故障原因分析和解決辦法整理如下:
1、系統給水壓力不符合要求FLECK軟水器要求給水壓力在2~6Kg/cm2之間,當給水壓力小於1.75 Kg/cm2時,用於吸鹽的水射器流速過低,不能產生足夠的負壓吸入鹽水,表現為吸鹽量不足(再生過程完成後鹽桶內仍有剩餘飽和食鹽水),軟水器再生質量下降,設備下一產水周期的出力肯定不足。解決該問題的辦法是提高給水壓力,使之滿足要求,一般使用增壓泵可以實現。
當給水壓力大於6 Kg/cm2時,超出了玻璃鋼制軟水罐的耐壓范圍,容易引起軟水罐、各部位密封圈、中心管及連接處漏水、跑樹脂甚至設備破裂損壞。對於絕大多數用戶來講,一般是使用市政自來水作為軟水器的給水,給水壓力滿足設備的要求,對於特殊給水的用戶,需要在系統安裝前確認這一點,對於不能滿足條件的系統,應結合現場情況確定解決方案。
2、在設備安裝方面,由於中心管需要在現場確定長度且需手工截取合適長度,現場最容易出現的問題是中心管長度截取不合適。如中心管過長,則軟水控制頭與罐體不能嚴格密封,導致罐口漏水,如中心管過短則形成近水不通過樹脂層,俗稱水流短路(設備運行中可以聽到罐口有水流聲),出水硬度超標。
安裝中心管需先定位,然後比照控制頭旋入深度量取所需長度,用鋼鋸平口截斷,斷面要求平齊光滑,沒有毛刺。
對於軟水罐直徑超過800mm的設備,下布水器為總管支管式,支管的安裝也是在現場進行,要求支管一定要旋緊,防止在水流沖擊下脫落而出現樹脂泄漏現象。
3、跑樹脂 軟水器產水或再生過程中出現離子交換樹脂泄漏(樹脂進入軟水箱或隨排污水流出)稱為跑樹脂。
產水過程中跑樹脂最常見原因是中心管破裂、下布水器脫落或破裂,樹脂大量進入軟水罐,通過拆開樹脂罐,抽出中心管檢查很容易發現,如有損壞,更換損壞部件即可。
再生過程出現樹脂泄漏(樹脂隨排污水流出)的主要原因是上布水器破裂、反洗水進水壓力太高流速太快造成,在確認上布水器沒有損壞的情況下,降低反洗水流速,可以解決問題。
4、再生過程不吸鹽或吸鹽很慢 給水壓力偏低、鹽水過濾器堵塞、吸鹽管堵塞、水射器堵塞是再生吸鹽不暢的幾個可能原因。檢查方法依次如下:首先觀看進水管的壓力表確認進水壓力合格,然後檢查吸鹽管(透明塑料管)觀察有無堵塞,再其次擰下鹽水過濾器,拆開後用干凈的自來水沖洗,如問題仍不能解決,則需要拆開水射器上部密封蓋,用干凈自來水沖洗,上述幾步一般可以解決問題。注意:安裝水射器上部密封蓋時一定要在水射器灌滿水的情況下進行,避免水射器內含有空氣形成氣阻。
吸鹽管路如果頻繁出現堵塞,則說明再生用鹽的不溶性雜質含量太高,對於再生用鹽的一般要求是不含碘的工業食鹽,食鹽的雜質越少越好。
5、軟水器周期出力不足或周期出力衰減較快的主要原因是「樹脂中毒「,中毒原因常見為再生使用加碘鹽,或給水中含鐵量偏高(市政給水管網末梢處或使用地下水的用戶容易出現該問題)。當出現樹脂中毒現象後,首先要停用加碘鹽,高鐵地下水要預處理出鐵,對於已中毒樹脂要做再生處理,中毒樹脂的再生處理應由專業人員進行。
6、軟水器不能自動再生 導致軟水器不能自動再生的最常見原因是控制再生的流量計損壞,而流量計損壞的主要原因是不當操作而致,在進行流量盤設定和再生程序時間設定時,如果沒有拔下流量導線,很容易導致流量計中變速齒輪組損壞,這一點大家在使用中務必注意。流量計損壞後只能更換。
如果手動流量計導線能驅動再生程序,但再生不能自動繼續,說明軟水器控制頭的電路或電機有故障,應由專業維修人員檢修或更換配件。
7、再生程序紊亂,設備不能運行 調試正常的軟水器出現再生程序紊亂的主要原因是由停電造成,FLECK軟水器要求24小時不斷電。一般說來,由渦輪流量計機械驅動的軟水器在正常產水過程中出現斷電現象對設備影響不大,但當設備處於再生狀態時如果出現斷電,再生程序將會混亂,需要在來電後重新調試控制頭的再生程序。

『肆』 軟化水的常見問題解決方案

一、軟水器不再生

1、控制器不能控制電機旋轉

A、電源適配器損壞(顯示屏無顯示)。

如有同類型的電源,可用其它電源進行測試;現潤新閥主要採用兩類電源適配器,輸出電壓及電流分別為DC12V、1000mA及DC24V、1500mA。

B、電機與主板的連接線短路。

如安裝時有水浸入控制板或閥芯漏水,可能會出現這種原因。

C、主板損壞。不能控制電機旋轉。

D、電機損壞。主要由閥芯漏水造成。

2、再生時間設置不合理

程序顯示再生時間或流量未到,但實際出水不合格。

A、時間型,再生時間設置不正確,超過系統的最大制水周期。如本應2天再生一次的,設為20天再生一次。

B、流量型,流量不向下減,流量計損壞,無瞬時流量。主要原因有:

①葉輪被異物卡住或吸住鐵物質,不能旋轉。

②流量計線損壞或流量計插口與主板松動。

③F74一體式流量型控制閥葉輪偏心,轉動不暢。

④主控板故障。

3、電機不能帶動閥芯轉動,即電機轉動閥芯不轉

A、電機小齒輪損壞。導致電機不能帶動閥芯上的終端大齒輪旋轉。

B、對帶手動手輪的閥門,如F63、F67、F68,中間傳動裝置與電機齒輪或終端大齒輪打滑。

C、閥芯被異物卡住,電機帶不動。

D、電機齒輪與閥芯上的終端大齒輪間被異物卡住。

4、設備不運行

A、主要是流量型軟化閥,運行流量設為0。

B、自動過濾閥中的F-00設為F-01或更大值。

C、定位板霍爾元件損壞。

二、軟水器輸送硬水

1、在軟水設備的取樣口檢測是合格的,但軟水箱中的水硬度超標。主要有以下幾點原因:

A、再生周期設定過大,或流量計故障造成的計量不準,使樹脂本該再生時未能及時再生,致使超標水注入軟水箱。

B、正洗時間偏短,使本應在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟水箱中。

C、給水水壓不穩引發的鹽箱補水過少,吸鹽過少,正洗不足,其中上述任何一項都可造成該次再生後出水硬度超標,影響軟水箱水質。

D、鹽箱中的鹽很少時,未及時添加,造成某次再生效果不佳。

E、操作不當,在某次再生過程中關閉給水閥。

F、旁通球閥打開或漏水。

2、在軟水設備的取樣口多次檢測,均不合格。

1)新裝軟水設備初次試水硬度超標。主要有以下原因:

A、中心管與控制閥交接處的O形密封圈未形成密封,此時應檢查:

▲中心管的長度是否夠,外徑是否符合要求

▲是否忘記裝O形密封圈

▲O形密封圈是否破損

▲中心管是否破損或有裂紋。

B、給水TDS值與樹脂層高度比值過大。

C、給水TDS值與樹脂交換容量的比值過大。

D、進出水口接反。

2)在用軟水設備軟水硬度超標。主要有以下原因:

A、給水TDS值與樹脂層高度或樹脂交換容量的比值過大。與新樹脂初次試水相比,在用軟水設備對給水TDS值要求更嚴格,當樹脂層高度為1.5米,總硬度為10mmol/L,給水TDS值≥900mg/L時,確保軟水硬度≤0.03mmol/L將會比較困難。

B、樹脂中毒,老化引起的樹脂交換容量降低。由此種原因引起的軟水硬度超標是一漸進過程,不是突然出現的明顯超標。

C、鹽箱中的鹽量過少。當鹽箱中水量正常,而鹽的高度不及水的高度的1/3時,在吸鹽步驟的中後期吸上的鹽水很可能不飽和,致使經射流器稀釋後的鹽水濃度低於再生要求,影響再生效果。

D、鹽箱中的總水量過少,樹脂罐中每100L樹脂,所需鹽箱中的水量最低40L,過多低於這數值將會引發再生不充分。

E、吸鹽水太慢,在正常的時間內,不能吸入足夠的鹽水,其原因如下:

給水壓力過低

上下布水器被泥沙、樹脂等堵塞嚴重

廢水軟管變形、折彎等引發的排廢水不暢

樹脂層內雜質太多或樹脂破碎嚴重

吸鹽管路上有泄漏點,使空氣被吸入

射流器中有異物

空氣逆止閥失靈,提前關閉或被堵塞

射流器選型不符

F、樹脂罐中有大量氣體存在,該氣體可能來自於給水中帶氣,或慢洗過程空氣逆止閥關閉不嚴。

G、未使用大粒無碘鹽。

H、控制閥內部漏硬:一般的控制閥內部漏硬時,往往會出現軟水口與廢水口同時出水。

4、化驗試劑中有硬度或指示劑失效。

三、不吸鹽

1、進水壓力過低

A、對F63、F68等最大產水量4t/h以下的控制閥,吸鹽時的最低工作壓力為0.15MPa。

B、對F74、F77、F78等最大產水量10t/h以上的控制閥,吸鹽時的最低工作壓力為0.2MPa。

2、吸鹽管路堵塞

A、檢查射流器噴嘴是否被異物堵住。

B、使用的鹽含雜質太多,將鹽閥堵住。

C、鹽閥與控制閥間的管路堵塞。

3、吸鹽管路泄漏

吸鹽管路泄漏導致吸入空氣,氣體在樹脂罐頂部,導致吸鹽水阻大而不能吸鹽。

4、排水不暢

A、樹脂層內雜質太多或樹脂破碎嚴重,導致吸鹽排水水阻大。

B、排水限流圈與射流器不配套,偏小,導致排水阻力大,而不吸鹽。

5、閥體內部漏水

閥體內部漏水,使原水直接進入上布水器,形成壓力大於吸鹽產生的壓力,從而不吸鹽。

6、手動軟化閥手柄未到位

使用手動軟化閥時,應使手柄的箭頭指向裝飾蓋的「▲」吸鹽標記處。

7、射流器選型不配套

A、射流器與排水限流圈不配套。

B、射流器與所配套的罐體不匹配。

出廠射流器配置

a、F63、F68出廠時的默認射流器為9#,配套罐體16寸;

b、F65、F69出廠時的默認射流器為5# ,配套罐體10寸;

c、F74出廠時的默認射流器為3# ,配套罐體24寸;

d、F77出廠時的默認射流器為3# ,配套罐體36寸;

e、F78出廠時的默認射流器為3# ,配套罐體54寸。

每種射流器都有相對應的排水限流墊圈或鑽不同的孔。主要目的是使反洗、正洗流速符合標准,以免流速太快將樹脂損壞。

8、逆流再生常出現吸一會兒不吸的現象

逆流再生要求進水濁度≤2FTU,順流再生要求進水濁度≤5FTU。逆流再生時,如果水中懸浮物較多或樹脂顆粒較小再生時上布水器被堵塞導致排水不暢。

逆流再生閥請選用間隙為0.3mm的布水器及樹脂顆粒直徑為φ0.8~φ1.2之間,以防止顆粒小再生時堵住上布水導致不吸鹽。

四、鹽箱水外溢

1、補水太多

A、未安裝液位控制器或液位控制器失靈。

B、補水時間設置太長。

C、水壓變化大。導致補水量變化。

D、對F77、F78採用電動球閥控制的控制閥,電動球閥關閉不嚴。

2、吸鹽後剩餘的水過多

原因見「軟水器輸送硬水」中的第2中的2)的E。

五、水壓損失嚴重

1、通向軟水器的管路中有鐵物質堆積。

2、軟水器內有鐵物質堆積。

石家莊市陸升水處理設備有限公司

『伍』 鍋爐軟化水設備出水不合格,都有什麼原因

鍋爐軟化水設抄備出水不合格的原因:
1、鍋爐軟化水設備再生周期設定過大,或流量計故障造成的計量不準,使樹脂本該再生時未能及時再生,致使超標水注入軟水箱;

2、正洗時間偏短,使本應在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟水箱中;

3、給水水壓不穩引發的鹽箱補水過少,吸鹽過少,正洗不足,其中任何一項都可造成該次再生後出水硬度超標,影響軟水箱水質;

4、在鹽箱中的鹽很少時,未能及時添加,造成某次再生的效果不佳;

5、操作不當,在某次再生過程中關閉給水閥。

知識點延伸:
鍋爐軟化水設備的定義:鍋爐軟化水設備是針對鍋爐長垢而推出的一種原水預處理裝置,去處原水中的鈣、鎂離子以及導致鍋爐長垢的原素。

『陸』 軟水機常見問題解析修理

軟水機目前在人們的家庭中應用還是比較廣泛的,尤其是在北方一些水質較硬的地區,人們為了解決水質問題都會購買軟水機來使用。故障了該怎麼進行修理呢?以下是我為你整理的軟水機維修,希望能幫到你。

軟水機常見問題解析修理

1、軟水機控制閥無顯示

原因分析:停電,電源適配器沒有插好;電源適配器故障;電路板故障。

解決方法:檢查電源,保證供電正常;聯系經銷商,更換電源適配器;聯系經銷商,更換電路板。

2、軟水機控制閥顯示系統維護中

原因分析:控制閥內部被異物卡住;軟體故障;控制閥故障。

解決方法:將電源適配器拔下,然後重新插上;

3、軟水機排污口排水不止

原因分析:控制閥復位故障;正在再生時斷電;控制閥故障。

解決方法:拔下電源適配器,重新插上;將旁通閥打到旁通位置或者關閉控制閥進水;聯系經銷商。

4、軟水機控制閥補水不止

原因分析:補水時間設置過長;正在補水時斷電;控制閥故障。

解決方法:重新設置補水時間;將旁通閥打到旁通位置或者關閉控制閥進水;聯系經銷商。

5、軟水機控制閥出水比較咸

原因分析:再生時間設置不合理;計時器工作不正常;吸鹽閥內有異物;吸鹽限流內有異物;水壓過低;再生時用水。

解決方法:增加正沖洗時間,執行一次手動正沖洗過程;更換計時器;清洗或更換吸鹽閥;清洗或更換吸鹽閥;清洗吸鹽限流;提高水壓;再生時不用水。

6、軟水機出水水質不好

原因分析:進水水質達不到國家市政自來水標准;控制閥時間設置不合理;供水系統壓力過低或過高;旁通閥處在旁路狀態;鹽箱缺鹽;控制閥故障。

解決方法:聯系當地有關供水部門;適當縮短再生周期或者執行一次順序再生過程;加裝穩壓設備;關閉旁通閥;加鹽;聯系經銷商。

7、軟水機不吸鹽

原因分析:進水壓力過低;吸鹽管路受堵;過濾網堵塞;鹽管路漏氣。

解決方法:提高進水壓力,應大於0.15MPa;排除堵塞物;清洗過濾網;檢查所有吸鹽管路部件,排除泄露點。

8、軟水機鹽箱水外溢

原因分析:補水時間失控。

解決方法:與供應商聯系。

9、軟水機再生後無軟水

原因分析:再生裝置不工作;鹽箱內未加鹽;射流器堵塞。

解決方法:檢查控制器電源;加鹽;拆卸射流器並用水沖洗除堵後重新安裝使用。

10、軟水機反沖洗流量過高或低

原因分析:限流器使用不當;限流器內有異物。

解決方法:更換適當的限流器;清除異物。

11、軟水機工作時有硬水排出

原因分析:再生不當;旁通閥泄露;中心管上部“O”圈損壞;循環周期設置不正確。

解決方法:按正確的鹽量配比重新再生;更換“O”圈;按說明書重新設置。

十、軟水機相關問題解答

1、鹽的購買——軟水機使用軟化鹽進行再生,這種鹽可以聯系產品廠家或者鹽業公司購買。

2、鹽的添加——安裝好設備後裝鹽要超過1/2,最少不能少於5KG。續鹽時,打開機蓋查看,如鹽粒見少,應添加3-4KG的鹽,夠2-3次再生使用,當再生2次後要檢查鹽箱儲鹽量。

3、鹽的選擇——應使用干凈的大顆粒鹽進行再生,細粒的鹽易板結,不幹凈的鹽易堵塞吸鹽口。

4、工作環境——機頭內有24V低壓電機,並有防護罩保護,可以防水,但是盡量避免在非常潮濕的環境下工作。

5、樹脂的補充——正常情況下只需定期補充破碎的樹脂,大約每年補10%的量,聯系廠家購買。

6、如何延長樹脂使用壽命——進水水源為自來水時,建議增加前置活性炭過濾器,以防自來水中余氯氧化水質。

7、若用水量劇增或原水硬度升高,應相應縮短再生周期,增加再生次數。

8、熱水會對軟水機內部處理系統造成嚴重損壞,需在軟水機後面連接採暖熱水鍋爐或熱水器的用戶,需確保軟水機的出水口與熱水器的入水口之間至少要有3米以上的連接水管,如無法保證3米的連接管路,建議在軟水機與熱水鍋爐之間安裝一個止回閥。

選擇軟水機的三大誤區

誤區一:面積越大,選用主機越大(軟化樹脂量越大)

正確:1、家用軟水量越大,選用主機越大;

2、同時當水的硬度大於300MG/L,應選用較大主機

誤區二:越貴的飲水機越好

正確:只買對的,適合的,性價比高的,不買貴的。不同軟水機經營著其經營的方式不同,相同或相當的軟水機起價格差距較大。有的經營者採用暴力手段,准求單品高額的利潤,把價格頂的很高。有的經營者採用薄利多銷的方式,追求市場佔有率。通過規模銷售實現利潤目標故其相同或相當的軟水機價格要低很多。純進口軟水機由於產地的人力成本高,加上運輸費用和關稅,其成本遠遠大於相當配置的國產軟水機,故價格較高。

誤區三:只重視品牌和價格,輕視服務。

正確:選擇口碑好,信譽佳,有效長時間專業經營水處理的經銷商或售後服務商。您將得到滿意的服務。安裝,調試軟水機是需要相當裝業技術和經驗,沒有過硬的專業技術和豐富的經驗安裝人員,會令消費者蒙受經濟損失,輕則浪費水和鹽,不能長期保證軟水質量同時縮短軟水幾的壽命,重則發生事故(如水患)造成重大經濟損失。

『柒』 軟化水設備出水效果的影響因素有哪些

一、鍋爐專用軟化水設備的定義:鍋爐軟化水設備是針對鍋爐長垢而推出的一種原水預處理裝置,去處原水中的鈣、鎂離子以及導致鍋爐長垢的原素。
二、鍋爐軟化水設備工作原理:由於水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示,故一般採用陽離子交換樹脂(軟水器),將水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置換出來,隨著樹脂內Ca2+、Mg2+的增加,樹脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐漸降低。 當樹脂吸收一定量的鈣鎂離子之後,就必須進行再生,再生過程就是用鹽箱中的食鹽水沖洗樹脂層,把樹脂上的硬度離子在置換出來,隨再生廢液排出罐外,樹脂就又恢復了軟化交換功能。 由於水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示由於水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示鈉離子交換軟化處理的原理是將原水通過鈉型陽離子交換樹脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+與樹脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。 硬水轉換軟化水的化學方程式: 鈣的去除: CaCO3+2NaCl=CaCl2+Na2CO3 鎂的去除: MgCO3+2NaCl=MgCl2+Na2CO3
三、鍋爐軟化水設備控制閥類型: <1>、半自動(手動)控制閥 <2>、全自動流量型控制閥 <3>、全自動時間型控制閥
四、鍋爐軟化水設備軟水硬度超標的原因分析 鍋爐軟化水設備軟水硬度超標的原因分析:
在軟水設備的取樣口檢測是合格的,但軟水箱中的水硬度超標,造成此現象的原因如下:
A、再生周期設定過大,或流量計故障造成的計量不準,使樹脂本該再生時未能及時再生,致使超標水注入軟水箱。
B、正洗時間偏短,使本應在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟水箱中。
C、給水水壓不穩引發的鹽箱補水過少,吸鹽過少,正洗不足,其中任何一項都可造成該次再生後出水硬度超標,影響軟水箱水質。
D、在鹽箱中的鹽很少時,未能及時添加,造成某次再生的效果不佳。
E、操作不當,在某次再生過程中關閉給水閥。 以上錯誤中任何一項均可造成短時間大量超標水注水軟水箱,需要合格軟水長時間稀釋超標水才可使軟水箱中的水重新達標。
鍋爐軟化水設備軟水硬度超標的原因分析:在軟水設備的取樣口多次檢測,均不合格,將此情況分為新裝軟水設備初次試水硬度超標及在用軟水設備硬度超標分別討論:
A、新裝軟水設備初次試水硬度超標的原因:
a 中心管與控制閥交接處的O形密封圈未形成密封,此時應檢查:l. 中心管的長度是否夠,外徑是否符合要求 2 .是否忘記裝O形密封圈3 .O形密封圈是否破損
b 中心管上破損,有裂紋。 c 給水TDS值與樹脂層高度比值過大。 d 給水TDS值與樹脂交換容量的比值過大。 e 進出水口接反。
B 在用軟水設備軟水硬度超標的原因:
a 給水TDS值與樹脂層高度或樹脂交換容量的比值過大。與新樹脂初次試水相比,在用軟水設備對給水TDS值要求更嚴格,當樹脂層高度為1.5米,總硬度為13mmol/L,給水TDS值≥900mg/L時,確保軟水硬度≤0.03mmol/L將會比較困難。
b 樹脂中毒,老化引起的樹脂交換容量降低。由此種原因引起的軟水硬度超標是一漸進過程,不是突然出現的明顯超標。
c 鹽箱中的鹽量過少。當鹽箱中水量正常,而鹽的高度不及水的高度的1/3時,在吸鹽步驟的中後期吸上的鹽水很可能不飽和,致使經射流器稀釋後的鹽水濃度低於再生要求,影響再生效果。
d 鹽箱中的總水量過少,我們的經驗是樹脂罐中每100L樹脂,所需鹽箱中的水量約為35-40L,過多低於這一標准將會引發再生不充分。
e 吸鹽水太慢,在正常的時間內,不能吸入足夠的鹽水,其原因如下:l 給水壓力過低 2 上下布水中泥沙等雜物堵塞嚴重 3 廢水軟管變形、折彎等引發的排廢水不暢 4 樹脂層內雜質太多 5 吸鹽管路上有泄漏點,使空氣被吸入6 射流器中有異物7 空氣逆止閥失靈,提前關閉或被堵塞8 射流器選型偏小 鍋爐軟化水設備軟水硬度超標的原因分析:樹脂罐中有大量氣體存在,該氣體可能來自於給水中帶氣,或慢洗過程空氣逆止閥關閉不嚴。
f 未使用大粒無碘鹽。
g 控制閥內部漏硬:一般的控制閥內部漏硬時,往往會出現軟水口與廢水口同時出水,但對於64D或74A系列,可能會通過陶瓷動片上的小孔形成內漏,如果是此種內漏,處於正沖洗位置,可在廢水口檢測到合格軟水,但轉入運行位置後,軟水硬度超標

『捌』 軟化水裝置出水不達標原因與解決辦法是什麼

全自動鍋爐軟化水設備軟水硬度超標的原因分析:1、在軟水設備的取樣內口檢測是合格的,但容軟水箱中的水硬度超標,造成此現象的原因如下:A、再生周期設定過大,或流量計故障造成的計量不準,使樹脂本該再生時未能及時再生,致使超標水注入軟水箱。
B、正洗時間偏短,使本應在正洗中被沖掉的廢鹽水被部分地帶到軟水箱中。
C、給水水壓不穩引發的鹽箱補水過少,吸鹽過少,正洗不足,其中任何一項都可造成該次再生後出水硬度超標,影響軟水箱水質。
D、在鹽箱中的鹽很少時,未能及時添加,造成某次再生的效果不佳。
E、操作不當,在某次再生過程中關閉給水閥。
以上錯誤中任何一項均可造成短時間大量超標水注水軟水箱,需要合格軟水長時間稀釋超標水才可使軟水箱中的水重新達標。

『玖』 全自動軟化水處理機工作出水量減少是什麼原因,

呵呵!不應叫「工作出水量」應該是軟化器周期制水量減少了。原因有三種:一個是設備進專入再生屬工藝時,由於再生液濃度不夠,使樹脂灌內載體沒充分再生,形成「飢餓再生」。二是樹脂層高度是否降低或樹脂被污染,使得交換容量下降。三是進水(原水)水壓是否平衡。以上這些都可夠成自控軟化器的周期制水量的減少…。一傑水質

『拾』 工業軟化水設備出水量為什麼會減少

工業軟化水設備出水量減少的原因:
1、濾芯未清洗
這是工業軟化水內設備出水量減少的容主要原因之一。濾芯長期不清晰,會堵塞,產水量就會減少。如果是這種情況,應在定期清洗或更換。
2、進水水溫下降
進水水溫下降的原因主要發生在我國的北部地區。因為我國北部四季氣候變化較大,特別是在冬季,氣溫會非常低,當溫度下降時,水溫也會相應下降,從而降低其流速和粘度。在這種情況下,產水量也會減少。
3、水壓不正常
如果設備的水壓表指針超過0.3MPa,產水量就會減少,因為壓力太大膜的阻力就越大。因此,應安裝水壓表觀察壓力變化。低壓配增壓泵,高壓配減壓閥,保證產水穩定。
4、增壓泵或電源適配器異常。
增壓泵發生故障會嚴重影響設備的排水量,要是增壓泵發生故障,請及時更換。

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