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軋鋼廠廢水取暖效果如何

發布時間:2022-07-16 08:45:32

① 鋼鐵廠廢水是如何處理的

基本上還是分級回收,分級處理,降級使用,零排放。處理工藝有沉澱法、葯劑法、過濾法、等等。最後一級的廢水就作為料場的噴淋水消耗掉了。

② 軋鋼廠廢水用什麼工藝比較合適,湖北哪家公司處理得比較好

1、如果是這樣的話,我想物化處理比生化處理重要了。
2、一般來說含油的話,處理難度不大的,隔油,破乳和混凝氣浮後去除率還可以的。氧化鐵沉澱物的話,混凝沉澱後效果也可以的。
3、可能問題在是否有重金屬超標的問題。
武漢格林環保的工藝還不錯,可以多了解一下,希望對你有幫助。

③ 工業鋼鐵廠廢水處理有哪些方法

1 .混凝沉澱法
傳統焦化廢水的深度處理選用的混凝劑有聚合氯化鋁、聚合硫酸鐵等,盧建杭[1]開發出寶鋼焦化廢水專用混凝劑M180,處理寶鋼生化處理後的污水,出水COD 在40~70mg/L,F-濃度為3.0~6.0mg/L,色度為50~100 倍,總CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指標的平均去除率COD 約為70%、F-約為85%、色度約為95%、總CN-約為85%。
2. 吸附法
吸附法是利用多孔性吸附劑吸附廢水中的一種或幾種溶質,使廢水得到凈化。通常採用的吸附劑有粉煤灰、熄焦粉、活性炭、樹脂等。蔣文新[2]等採用混凝沉澱、 活性炭吸附以及混凝沉澱+活性炭吸附工藝對焦化廠生化出水進行深度處理,單獨混凝沉澱或活性炭吸附均可以將水樣中COD濃度降到100mg/L以下,達到國家污水一級排放標准和冷卻用水建議標准;對於焦化廠生化出水,煤質炭Ⅰ和果殼炭均表現出良好的吸附效果,並使出水COD<100mg/L,但處理成本較高,當COD從147mg/L降至100mg/L,採用煤質炭Ⅰ的成本為1.2元/m3。
3. 高級氧化技術
(1)Fenton氧化法
Fenton試劑法是以過氧化氫為氧化劑、以亞鐵鹽為催化劑的均相催化氧化法。Fenton試劑是一種強氧化劑,反應中產生的•OH是一種氧化能力很強的自由基,能氧化廢水中有機物,從而降低廢水的色度和COD值。許海燕等人[3]在生化處理後的焦化廢水中加入Fenton試劑,之後又加入絮凝劑 FeCl3和助凝劑PAM,過濾除去廢渣,處理後水樣中的COD從223.9mg/L降至43.2mg/L。
(2)臭氧氧化
臭氧是一種強氧化劑,能與廢水中大多數有機物,微生物迅速反應,可除去廢水中的酚、氰等污染物,並降低其COD、BOD值,同時還可起到脫色、除臭、殺菌的作用。劉金泉[4]等人分別用O3、H2O2/O3 及UV/O3對焦化生化出水進行深度處理,接觸時間40 min,溶液pH 8.15,反應溫度 25℃,在此條件下廢水COD及UV254的去除率最高可達 47.14%和73.47%,COD可降至67mg/L。臭氧是一種高效干凈的氧化劑,但臭氧發生器耗電量大,運行及投資費用高,在自來水廠做為消毒設施使用較多,但在工業廢水處理中應用較少。

④ 軋鋼廠用的冷卻水能向外排放嗎

不能
因為:
軋鋼廠廢水
鋼錠通過軋制製成板、管、型、線材。軋鋼分熱軋專和冷軋。熱軋是經加熱後軋製成材;冷屬軋是在常溫下軋制。熱軋和冷軋產品過程中需要大量直接冷卻水,沖洗鋼材和設備,
熱軋廢水含由大量氧化鐵和油,水溫高,水量大。經冷卻、除油、過濾、沉澱處理後,可循環利用。
冷軋廢水中主要污染物有油(包括乳化液)、酸鹼、和鉻離子,應分流處理注意回收利用。

⑤ 軋鋼廠.鋼管廠廢液利用

回收當然可以回收,但對生產企業得不償失。
鋼管廠、軋鋼廠用水主要為冷卻用水,循環利用後太黑、不能再利用的污水中,成分是氧化鐵。但含量並不高;同時氧化鐵的市場售價低彌。
鍍鋅生產,必須使用各類酸液,常見有鹽酸、硫酸,鋼鐵表層的質地蓬鬆的氧化鐵層在酸池裡被洗去,才能達到上鋅的基材要求。
回收廢液的成份為鐵鹽與低濃度了的酸。污水處理回收獲取的鐵鹽對外出售給化工企業,而過濾後達到純度的弱酸溶液,添加新酸後,投入車間重復使用。
問題的關鍵不在回收的技術難度上,而是二個字「成本」。
企業存在的目的,是減少所有不必要的開支,獲取最高利潤。回收收入遠低於回收成本,得不償失。所以污水排放,只有當它的存在已經嚴重影響到周遭的生態環境,上了當地環保局明令禁止的黑名單時,有實力才會迫不得已地去搞基建;如果這個企業的資金匱乏,業績不佳,通常被迫去偷排偷放。再被抓住,就只能停產整頓,或者直接倒閉。
鋼鐵行業,利潤率並不高,但旦凡是鋼鐵行業,都是有底本的,不管這資本是自有的還是借貸的。建設一個污水處理站會發生較多的資金流出,會增加產品的單噸成本較多,但不至於達到完全吃沒利潤的地步。這個成本數據我有,但不方便透露。
所以,你若為民請命,要做的事情,可以是調查取證,檢舉揭發,聯名上書。然後等待環保局的態度了。
廢物利用,無本生利,只能是一個良好的願望了。

⑥ 在鋼廠里的怎麼實現節能減排呀

鋼鐵廠整體節電解決方案
鋼鐵行業是高耗能行業,2000年鋼鐵工業總能耗佔全國總能耗的10%,用電佔全國總用電量的8.36%左右;大型鋼鐵企業能源成本占總生產成本的30%左右。其中電能成本占總生產成本的10%左右;2000年全國重點企業噸鋼可比能耗為784kg標煤/t,綜合耗電752kWh/t。長期以來鋼鐵企業重視發展規模效益,高速發展產能產量,節能降耗工作一直沒有排在首位。隨著全球性經濟調整,各個鋼廠也進入精細化管理階段,節能降耗也成為各個企業的重點。
鋼鐵廠內部一般分為煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠、制氧廠、燒結廠等。用電設備眾多,其中大量的冷卻水泵和除塵風機,大部分採取閥門調節。我們重點對這些設備進行節能改造。
煉鐵廠重要用能設備:
高爐除塵風機
槽上除塵系統
沖渣泵系統
供高爐冷卻、供熱風爐冷卻水泵系統
煤氣加壓機系統
煉鋼廠重要用能設備:
噴淋供水泵
結晶器冷卻水泵
軋鋼廠重要用能設備
煤氣加熱爐鼓風機系統
煤氣加熱爐引風機系統
精軋凈環水泵,稀油凈環水泵,二次濁環水泵,粗軋冷卻水泵等
高壓除磷供水泵

⑦ 什麼是鋼廠冷軋廢水

鋼廠冷軋廢水大多是間歇排放,酸洗液、脫脂液、軋機用乳化液更換周期內在兩周至兩個容月不等。軋機的沖洗水一般每天排放一次,產品清洗水也是間歇外排的。外排廢水中含油脂、酸、鹼等污染物。
各個機組場地沖洗排出的含油廢水,酸洗-軋機聯合機組的地坑、軋機清洗等產生的含乳化液和油廢水,連續退火機組的清洗循環處理段、地坑產生的含油廢水,熱鍍鋅機組脫脂的清洗段、地坑產生的含油廢水,彩塗塗層機組脫脂的清洗及工藝段產生的含油廢水,機修修磨輥間產生的乳化液和油廢水,油庫等沖洗廢水進入軋鋼廠的含油、乳化液廢水處理系統。
含油、乳化液廢水進入廢水調節池,撇去大部分浮油,廢水用泵送至紙帶過濾機過濾,然後進入超濾裝置,過濾的廢油收集起來處理,水送酸鹼系統進一步處理。
酸洗機組的漂洗水和其他含酸廢水排入酸水處理系統,脫脂廢水經過除油處理後,鈍化清洗水除鉻處理後都進入酸洗水處理系統。

⑧ 軋鋼廠工業廢水原液

1軋鋼廢水閉路循環治理 1.1治理工藝流程
軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造後要求處理後的循環水質為:懸浮物含量≤50mg/L,油含量≤5 mg/L。在總結軋鋼廢水處理技術的基礎上,結合我公司軋鋼作業生產區的特點,採用浮油回收—電磁凝聚—斜板沉澱的方法對一廠區軋鋼廢水進行集中處理,閉路循環使用。為了匯總所有的軋鋼廢水,採用了軋鋼廢水同生活污水、雨水分流的單獨軋鋼廢水排水總溝。各廠軋鋼廢水首先由軋鋼廢水總溝匯入隔油池(利用現有土水池改建而成),經除油設施除油,再由升壓泵組提升送至電磁凝聚器磁化處理然後自流入斜板沉澱器,廢水經沉澱處理後,進入現有5000 m3蓄水池,再經現有二級加壓泵站送至各軋鋼廠循環使用,補充水來自南淝河現有一級水源泵站。
斜板沉澱器沉澱的氧化鐵皮,由沉澱器底部的螺旋輸泥機輸出,經泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,脫水後的氧化鐵皮,用電動抓鬥裝車送燒結廠回收利用。
經除油設施回收的廢油也可重新利用。
軋鋼廢水閉路循環治理工藝流程見圖2(圖中虛線框所示為現有設施)。

1.2主要處理設施
1.2.1除油設施
軋鋼廢水含油主要是軋制設備潤滑時的跑、冒、滴、漏造成的,針對廢水含油主要是浮油的特點,採用平流隔油池,軋鋼廢水先流經隔油池,大量的浮油被隔油池的擋板阻隔並浮集在水的表面,再通過SY-120型浮油回收機進行回收。該浮油回收機與傳統的浮桶式除油機等相比較,具有除油效果好、安裝、操作簡便等優點,它的工作原理是依靠一條親油疏水的環形集油拖,通過機械驅動以一定的速度在隔油池水面上連續不斷地回轉,把浮油從含油污水中粘附上來,經擠壓輥把油擠落到油箱中,進行油的回收。除油設施安裝使用後,經實測,進水水質含油量為16~4.5 mg/L,經除油設施除油後,出水水質含油量為4.8~2.3 mg/L,除油效果明顯,出水含油濃度符合循環水質要求。
1.2.2電磁凝聚器
經一次鐵皮沉澱地沉澱處理後的軋鋼氧化鐵皮廢水,其中氧化鐵皮主要為微細顆粒組成,小於60 μm的微粒佔80%左右,如採用平流式沉澱池進行自然沉澱處理,當水力負荷為0.7 m3/(m2·h)時,沉澱效率僅為50%左右,對廢水取樣進行靜態沉澱試驗,沉澱15 min後,沉澱效率僅為56%。鑒於氧化鐵皮具有良好的鐵磁性,採用磁凝聚技術,可使廢水中微細氧化鐵皮流經磁場時產生磁感應,離開磁場後具有剩磁,帶磁的微粒在沉澱過程中互相吸引,聚結成較大的鏈條狀聚合體,加速沉降,提高沉澱效率,並能改善氧化鐵皮脫水性能,提高脫水速度。同時,經磁場處理過的水,有抑制水垢形成的作用。
選用MWG型渠式電磁凝聚器,該電磁凝聚器安全可靠,不須設專人管理,且運行費用低。該設施投入運行數年,大修時未發現循環水系統中有明顯結垢現象,取得了好的效果。
1.2.3斜板沉澱器
採用新型CFC-20型異向流斜板沉澱器(共14台),以取代平流式沉澱池進行軋鋼氧化鐵皮廢水處理。該斜板沉澱器不僅水力負荷高,佔地面積省,處理水質好,還由於沉澱器底部配有適合沉澱泥漿特性的螺旋輸泥機,排出泥漿含水率低達50%左右,且排、停自由掌握,沉澱器和輸泥管路,不會有堵塞事故發生,為氧化鐵皮的脫水輸送,創造了有利條件。
CFC-20型斜板沉澱器主要技術參數為:水表面積:20 m2;高度:7.4 m;處理水量:100~140 m3/h;出水懸浮物含量≤50mg/L;沉降時間:8~10min;排出泥漿含水率:50% 左右。 2治理後效果 軋鋼廢水閉路循環治理工程,於1996年投入運行,經合肥市環境監測站和合鋼公司環境監測站對治理效果進行監測,結果表明,各項治理指標均達到循環水質要求(見表1),治理效果明顯。 表1一廠區軋鋼廢水治理工程水質檢測情況 進水出水 高值中間值低值高值中間值低值懸浮物/(mg·L-1)21013979484031油/(mg·L-1)16.19.24.44.63.02.1一廠區軋鋼廢水實現了閉路循環,一廠區總排水量由原來的45 km3/d,減少到14.8 km3/d,每年可減少向南淝河排放懸浮物 600t,油130t。 3經濟效益 治理系統投入運行後,經濟效益十分顯著。
① 每年可回收氧化鐵皮1400t,廢油90t,價值約36萬元。
② 與治理工程投入使用前相比,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節約排水費約80多萬元。
③ 與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,可減少水資源費約27萬元,節約電費約47萬元。 4結論 軋鋼廢水治理改造後,使循環水系統實現了閉路循環,經濟效益顯著,同時也為巢湖流域的環境保護發揮了重要作用,達到了保護環境、綜合利用的目的,有顯著的環境、社會效益。

⑨ 軋鋼廠對生態環境的影響有哪些

主要是廢水,廢渣,廢氣
給鋼鐵淬火的廢水,溫度較高,2次利用需要冷卻,大部分都進了電廠了
廢渣是燒煤剩下的,保持鋼鐵的高溫,都進建材廠了
廢氣:燒煤燒得,這個很普遍,粉塵污染和大氣污染

⑩ 軋鋼廠污染物排放標准,以及他的主要污染物是什麼

軋鋼廠的污染物
應該包括:廢水
廢氣以及
熱污染

至於廢氣污染物的排放標准應根據廠址所處的地區的類型來確定
廢水污染物的排放標准也應該根據排入水體的功能經行確定
熱污染現在還沒有具體標准吧!
大氣污染物

二氧化硫

水體污染物
:重金屬離子等
熱污染!

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