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滲濾液超濾循環流量低什麼原因

發布時間:2022-04-30 01:59:36

A. 超濾膜的出水越來越小,清洗效果不佳,循環流量上升,壓力基本不變,就是產水不斷減少,有沒有人懂這個是

1.溫度來對產水量的影響:如果水溫自升高,水分子的活性增加,粘度降低,導致產水量增加,水溫降低,產水量也減少。也就是說,水的產量會隨著溫度的變化而變化。
2.操作壓力對產水量的影響:當壓力值低於0.3 MPa時,超濾膜的產水量會隨著壓力的增加而增加,兩者是成正比的,但一旦壓力值超過這個值,產水量就不會再發生變化,主要是因為壓力太高,這導致了超濾膜的透水阻力增加。
3.流速對產水量的影響:當流速過快時,產水量也會有一些小的變化,但變化不是很明顯,但流速過慢會堵塞超濾膜,所以有必要很好地控制流速。
4.水濁度對產水量的影響:實踐證明,隨著進水濁度的增加,超濾膜的產水量會下降,當濁度達到一定程度時,會堵塞超濾膜,使其無法正常工作。

B. 處理的是垃圾滲濾液,超濾出來的水可以直接進反滲透

對於垃圾滲濾液,現在流行的深度處理工藝都是超濾+反滲透。正常來說,超濾的出水已經很不錯了,這個時候進反滲透完全沒有問題的。所以,你提出的這個方案是成熟可行的。
但是,在實際運行當中,滲濾液對超濾膜的要求非常高,再者,由於滲濾液高污染,超濾膜的壽命將大大減少!並且隨著垃圾場的運營年限的加長,滲濾液越難處理,超濾膜越容易出現問題。所以,在實際運行當中,超濾膜更換的頻率很高的。
反滲透進水有以下幾種要求。

⑴細菌

由於細菌會以醋酸纖維為食物,因此醋酸膜易受細菌侵襲,對原水必須徹底殺菌,對於復合膜,雖然其不受細菌侵襲,但細菌黏膜會造成膜的污堵,一般可採取加氯殺菌,加氯量要根據需氯實驗加以確定。

醋酸纖維膜素要求給水中含有殘余氯,以防細菌滋生,而氯含量過高又會破壞膜,最大允許連續余氯的含量為1mg/L。

復合膜抗氯性差,一般不允許含有餘氯,採取加氯殺菌後,需加偏亞硫酸鈉,它可水解為亞硫酸氫鈉或經活性碳過濾消除余氯。

使用偏亞硫酸鈉偏亞硫酸氫鈉除余氯的反應如下

Na2S2O5+H2O→2NaHSO3

NaHSO3+HClO→HCl+NaHSO4

理論上,1.34kg的 Na2S2O5可以去除1kg余氯,然而一般在溶解氧的情況下,對苦鹹水去除1kg余氯需投加3 kg Na2S2O5。

Na2S2O5在涼爽乾燥的儲存條件下,貨架上的有效期為4~6個月,溶液的有效期則隨濃度而改變,見下表。

溶液濃度/%(質量) 最長有效期/天 溶液濃度/%(質量) 最長有效期/天

2 3 20 30
10 7 30 180

當採用地下水做水源時,未被污染的地下水細菌含量很少,在這種情況下採用復合膜則即不需加氯也無需除氯。

氯為什麼會起殺菌作用?當氯加到水裡面後,就會發生下面的反應

Cl2+H2O→HClO+HCl

HClO→H+ +ClO-

HClO為次氯酸,ClO-為次氯酸根,由於H+能被水裡的鹼度中和,最後水中只剩下 HClO及ClO-。兩者在水裡所佔百分數主要決定於水的PH值,但水的溫度也有影響,PH值小 於7時,水中HClO佔75%,ClO-佔25% ,溫度降低時HClO所佔比例還要大,在0℃時HClO增加到83%,而ClO-減到17%。

對於氯氣的殺菌機理有不同的說法,但比較合理的解釋是:它所生成的次氯酸產生殺菌作用,而不是氯本身,也不是它所生成的ClO-的作用。HClO是一個中性分子,可以擴散到帶負電的細菌表面,並穿過細菌的細胞膜進入細菌內部,HClO分子進入細菌後由於Cl原子氧化作用破壞了細菌的某種酶的系統(酶是一種蛋白質成分的催化劑,細菌的氧分要經過它的作用才能被吸收),最後導致細菌的死亡,而次氯酸根ClO-雖然也包括一個氯原子,但它帶負電,不能靠近帶負電的細菌,所以也不 能穿過細菌的細胞膜進入細菌內部,因此很難起殺菌作用,這種說法還可以說明水溫低和PH值低時殺菌效果比較好的現象。

從上面的化學方程式可以看出,加入水中的氯氣只有1/2變成HClO的成分,另外的1/2在水中產生Cl-,不起殺菌作用。

採用加HClO時的反應如下

HClO+H2O→ HClO+(Na+ ) + (OH-)

從方程式可以看出一個分子的HClO的作用相當於一個分子的 Cl2。

(2)含鐵量

鐵的氧化速度取決於鐵的含量水中溶解氧的濃度和PH值,PH值越高氧化速度越快,因此,降低PH值可以防止氧化。給水最大允許含鐵量於含氧量和PH值的關系如下表示。

(3)顆粒物質

不允許大於5um的顆粒物質進入高壓泵及反滲透組件,這一點必須確保,以免損壞設備。

(4)SDI和濁度

SDI必須小於5,越小越好,濁度應小於0.2NTU(最大允許濁度為1NTU)

(5)油和脂

水中不允許含有油和脂。

(6)有機物

水中的有機物RO膜的影響最為復雜,一些有機物對膜的影響不大,而另一些則可能造成膜的有機污染,對於地表水應盡量在凝聚澄清過程中 去除有機物,還可以採用活性碳過濾進一步降低有機物含量。

(7)SiO2

濃水不允許析出SiO2 ,當SiO2 過飽和則可能聚合而形成不溶解的膠體硅或者硅膠而引起結垢。

純水25℃時,無定形硅的溶解度約為100 mg/L(以SiO2計),溶解度隨溫度呈直線變化,0℃時為0 mg/L,到40℃時增加到160 mg/L,在中性PH值條件下,溶解的只是硅膠;在鹼性溶液中,無定形硅的溶解度較中性溶液大,主要原因是由於硅酸電離,然而在有鋁出現時,溶解度可能降低很多,原因是由於硅酸鋁的溶解度極小的緣故。

如果 SiO2的濃度太高,則需要預處理或者降低回收率,防止形成硅垢的方法如下。

① 控制系統回收率。這是一種最容易的防硅垢的方法,靠降低系統回收率使濃水中SiO2的濃度降低到(在給定PH值和溫度下)SiO2的飽和溶解度以下。

② 採用石灰軟化。一般可降低給水中50%的SiO2或者澄清器中多加些氯化鐵和鋁酸鈉。

③ 溫度控制。因為無定形SiO2的溶解度取決於溫度,提高水的溫度可以防止SiO2結垢,也可以將提高溫度與降低系統回收率結合使用。

出現硅垢必須立即清洗,硅垢一旦形成非常難於出除。

(1) 防垢

必須防止CaCO3 CaSO4 SrSO4 BaSO4 和CaF2垢。

膜結垢是由於給水中的微溶鹽在給水濃縮時超過了溶度積而沉澱 到膜上,在苦鹹水中,CaCO3和CaSO4通常都需要處理,其他鹽類SrSO4 BaSO4 和CaF2也需要根據計算來確定在濃水中是否會超過溶解度極限。

如果微溶鹽 超過了溶解極限,需要採取以下一種或幾種方法。

① 降低系統回收率,避免超過溶度積。

② 採取離子交換法軟化除去鈣離子。

③ 加酸去除碳酸或重碳酸離子。

④ 加阻垢劑。

對於大多數水都存在CaCO3結垢趨勢,確定給水的CaCO3結垢趨勢,對苦鹹水一般採用Langelier飽和指數(LSI)。

確定是否結CaSO4 SrSO4或 BaSO4垢需要計算濃水中這些鹽是否超過了它們的溶度積,各個鹽的溶度積與濃水中相應鹽的離子積比較

當IPb>Ksp 有沉澱生成

當IPb=Ksp 無沉澱生成

當 IPb<Ksp 處於臨界狀態

為防止結垢,建議IPb≤0.8Ksp。

一般,微溶鹽的溶解度隨溶液離子強度增加而增加,對大多數苦鹹水中遇到的微溶鹽 Ksp作為離子強度函數的數據可供利用。

因為RO過程中微溶鹽的結垢趨勢是由最濃的水流來決定的,所以 Ksp是根據濃水流的離子強度來確定。

(2) 進水參數方面的要求

① 水溫。反滲透膜元件對進水的水溫均有一定的要求,以海德能公司為例,除了其生產的拿高溫膜元件外,其生產的復合膜要求將進水溫度控制在0~45℃,其生產的醋酸纖維素膜要求將進水溫度控制在0~40℃。

② 最高進水壓力。反滲透膜元件對最高壓力有一定的要求,海德能公司生產的苦鹹水用工業膜最高進水壓力為600psi(4.16Mpa),其生產的海水淡化膜最高進水壓力為1200 psi(8.27Mpa)。

③ 每支膜最高進水流量。反滲透膜元件對最高進水流量有一定的要求,海德能公司8″膜元件的最高進水流量為75gpm(17t/h)。4″膜元件的最高進水流量為16 gpm(3.6t/h)。

④ 單支膜元件最高壓力損失。考慮到單支膜元件的壓力差太高時會造成膜元件的機械損傷,因而對單支膜元件最高壓力損失有一定要求,海德能公司要求系統中任何一支膜元件上的最高壓力損失不能超過68.9 Mpa(10 psi)。

⑤ 濃縮水與透過水量之比。考慮到膜的耐污染能力等方面的因素,對每支膜的濃縮水與透過水量之比是有一定要求的,以海德能公司為例,均要求單支膜元件上濃縮水與透過水量的最小比例為5:1。

C. 厭氧罐布水管循環進水流量低有哪些原因

最主要的原因就是污水提升泵故障(堵塞)或設置錯誤,導致進水量不足。
也有時候是調節池沒水 。

D. 小弟是做垃圾滲濾液處理的,前一段時間購買了一批納濾膜,包裝什麼的都是新的。

納濾膜中有復區分:凈水軟化用的制、工藝物料用的。
前者對凈水進行軟化,負荷清,走清水時通量較大,但耐污染差;後者處理工藝物料、廢水用,要求抗污染性好,耐化學清洗好,相應地清水通量較小。前者便宜,後者貴。
如你所述,新膜清水通量大、壓力低,處理滲濾液則不如設備原配的膜。估計就是這個問題。
我本身賣納濾膜的,滲濾液納濾用的好是型號DK8040F30(工藝物料廢水用納濾),要是貪便宜的則會買凈水軟化的納濾。其實價格上差異並不是特別大,能用好的其實長期看更劃算。

E. 滲濾液的處理工程

處理工程的規模為200m3/d,滲濾液經過收集管進入調節池,調節池是利用原建成的容積約8400m3廢水池,滲濾液現匯集於此,經過長時間的停留,發生厭氧水解。為避免調節池敞口散發臭氣,池面用HDPE覆蓋,與空氣隔熱。熱後用污水泵以9.8m3/h的流量將污水抽送到生化池。生化池包括反硝化池和硝化池,在硝化池中,通過高活性的好養微生物作用,降解大部分有機物,並使氨氮和有機氮氧化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,迴流到反硝化池,在缺氧環境中還原成氮氣排出,達到脫氮的目的。硝化和反硝化的布置採用前置反硝化形式。滲濾液進入1座容積為175m3的反硝化池,而後進入2座容積為270m3的硝化池。硝化後以6~9倍的迴流量回至反硝化池脫氮。經過生物反應後的混合液通過超濾膜分離凈化水餓菌體,污泥迴流可使生化反應器中的污泥濃度達到20g/L。經過不斷馴化形成的微生物菌群,對滲濾液中難生物降解的有機物也能逐步降解。該填埋場滲濾液BOD/COD≈0.5,可生化性較好,COD設計去除率90%。滲濾液中的氮源,部分被生物合成,其它在硝化池內氧化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,並在反硝化中還原為氮氣而去除,NH3-N設計去除率為99%。
生化池採用高效內循環射流曝氣系統,氧利用率高達30%。MBR的剩餘污泥量很小,排泥量20m3/d左右,可去填埋場處置。與傳統生化處理工藝相比,混合流通過超濾系統進行固液分離,將粒徑大於0.02μm的顆粒、懸浮物等截留在系統內,超濾出水清澈。有單獨循環泵以產生較大的過濾通量,避免膜管堵塞。超濾最大壓力為0.6MPa,膜管由清洗泵沖洗,清洗後的清洗水在膜環路中循環回到清晰槽,直到充分清洗,每3個月加化學葯劑清洗一次。
為了達到更好的出水水質,超濾出水後可再進入納濾系統,截留那些不易降解的大分子有機物,使出水COD降到120mg/L,以下或更低的水平,出水穩定達標。處理過程中的納濾系統採用特殊納濾膜和工藝設計,可使鹽隨凈化水排出,不會出現鹽富集現象。納濾凈化水回收率85%,最大壓力為3.5MPa。
納濾產生濃縮液量為1.5m3/h,將採用混凝沉澱進一步處理。採用具有混凝和吸附作用的復合型混凝劑,COD去除率可達70%以上,產生污泥5m3/d,回填埋場處置。上清液回調節池,通過調節池的長時間水解酸化作用,可改善其生化處理性能,不會產生有機物的富集現象。採用該工藝處理某填埋場滲濾液,適應性強,能確保不同季節不同水質條件下,出歲穩定達標。特別是該工藝具有一定的超前性,既適合滲濾液可生化性較好的情況。大量工程實例表明,即使對於BOD/COD小於0.2的老填埋場滲濾液,MBR與納濾處理也能使出水COD、BOD和NH3-N達標。

F. 二級反滲透進水和濃水流量不穩定,總是忽高忽低的,請問是什麼原因

原因有多方面,具體要看你系統的運行狀況,簡單的說,二級反滲透的進水不專穩定會直接影響濃水屬流量的不穩定,因為反滲透系統如果沒有污堵,則在一定壓力的情況下,水通量是基本不變的,系統進水流量波動,可能是由於二級反滲透進水PH值較低,水中含有大量的二氧化碳氣體,如果沒有加鹼調節PH值,水在通過水泵時有時會引起泵的氣蝕現象,導致泵的流量出現波動,此時可將水泵進行排氣,可能會解決問題!

G. 超純水設備濃水排放流量低的原因

二級反滲透設備在使用過程中的常見的設備故障,例如膜元件被損壞、設備電壓過高、反滲透設備運行發出噪音等等情況。今天特意整理了一些關於二級反滲透設備常見故障,以及故障排查方法。

反滲透設備故障起因主要有哪些?

1、水質發生了惡化。在系統中使用的水大多是來自於附近的河流,有些地方會受到附近海水倒灌的情況影響,水質本身所出現的微生物含量會有很大的區別,含量的變化也會有很大的變化,這樣就對水質的預處理帶來了很大的難度,直接導致水處理的過程中污濁度有了一定的提升。含鹽量提高時,水中的導電率從3800,提高到5200,直接影響溶解劑的增加。從這樣的實例中可以看出,原水源中的水質會在導電率上有反應,也會讓超純水設備的機械使用壽命減短。

2、二級反滲透純水處理設備中膜體被污染。在檢測的工程中,發現濾膜處有大量的褐色污泥。再查看數據資料發現,膜內的壓力差比以往要高出很多,產水量也相應的減少,由此可以看出,反滲透系統中的膜體受到了污染,出現了嚴重的堵塞。在膜組件當中很難有較多的沉澱物,設備也會根據運行模式的需要進行保護措施,如果在管理人員不按照要求操作,膜體就會被嚴重的污染,最終膜體的功能下降。

H. 厭氧罐循環流量低的原因有哪些

慧聰表面處理網
17個污水處理厭氧工藝常見問題與解決對策
慧聰表面處理網

2016-5-19 9:25

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慧聰表面處理網訊:17個關於污水處理中厭氧工藝常見問題與解決對策:

問題1:我們有個厭氧池,正在調試,有五天沒有加麵粉了,結果現在池子里的污泥變成黑色的了,而且還長了好多綠藻,怎麼回事啊?該怎麼解決?

回答:

厭氧池污泥黑色並無異常,不知出水指標是否有所異常波動呢?藻類的話,在液面清液可以看到,混合液內應該不會存在的。

問題2:一個很奇怪的現象,UASB出水COD4000,氨氮60,總氮120,PH6.5,經過好氧池後,COD500,氨氮幾乎沒有,總氮40,但是PH達到了8.3,這是為什麼呢,不是硝化反應要消耗鹼度嘛,PH要下降才對啊,怎麼解釋呢?

回答:

1、要看看是長期如此還是**才發生的,如果是長期如此,要考慮你的工業廢水水質情況?如果只是近期偶爾發生的話,多半是進水波動所致,比如說,你的總氮有下降,說明反硝化也發生了,且比較充分的發生了,如此會產生鹼度,加之進水氨氮突然減低,硝化反應不明顯時,不但反硝化的鹼度可以彌補硝化過程所需,甚至還有結余,導致出水PH上升。

2、另外還需考慮你檢測得PH值是否可靠,也**是PH是否經過嚴格校正了呢。

問題3:問題:造紙制漿廠的污水處理廠的管理。我公司制漿工藝採用中性亞硫酸鈉法。中段水處理採用調節池,UASB,組合生化、生物濾池。現在厭氧池出水COD持續1200左右,但組合生化池一點卻不下降,我們24小時持續爆氣,但含氧量一直維持在0.2-0.6之間,水體發黑。不知是什麼原因,應該如何解決?

回答:

1、24小時曝氣不代表**曝氣充足了,還要看看曝氣能力是否滿足。

2、降低生化池的迴流量看看是否有效。

問題4:我公司的具體情況如下:1、工藝(含物化段):生產工藝:中性亞硫酸鈉法制漿。中段水處理工藝:調節池,UASB,組合生化(掛膜法),生物濾池。2、水量(設計及實際)設計能力為3500立方,實際排水1000立方。3、運行周期或頻率:持續運行。UASB為持續進水,70%的水迴流,迴流的水帶泥。組合生化池的進水也是持續。4、進水水質概況:原水COD為1000至4000,每天波動比較大。BO

I. 造成微濾產水流量低的原因

.反滲透膜產水量下降的原因有很多,但是最常見的原因主要有三種:工作壓力、反滲透內膜的污染程度容和運行溫度。

2.工作壓力:

不同型號的反滲透膜所需的工作壓力不同,可以根據實際情況,適當提高進水壓力,可以增加產水量。

3.反滲透膜的污染程度:

一般原水中都會有一定濃度的懸浮物和溶解性物質。其中懸浮物主要是無機鹽、膠體和微生物、藻類等生物性顆粒。溶解性物質主要是易溶鹽和難溶鹽、金屬氧化物、酸鹼等。

在反滲透膜運行過程中,這些染質會依附在膜上,導致膜元件的水流道被堵塞、增加了水通過反滲透膜時的阻力。難溶鹽在超過其飽和極限時,會從濃水中沉澱出來,在膜面上形成結垢,降低RO膜的通量,增加運行壓力和壓力降,並導致產品量下降。

4. 運行溫度:

通常情況下反滲透膜的產水量是基於25℃設計的,如果運行的溫度每降低1℃,產水量就會下降2-3%。

5.在運轉中反滲透裝置壓差上升

改進預處理裝置的運行管理,改善進反滲透水質用葯品清洗膜組件

6.油分的混入

主要油絕對不能進入給水更換膜組件

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